付軍
(中鋁中州鋁業有限公司,焦作 454002)
氧化鋁生產中由于鋁礦石原料中含有碳酸鹽、添加的石灰中含有未燒透的夾生塊(CaCO3)、以及鋁酸鈉溶液吸收空氣中的CO2等原因,使循環母液在每一輪拜耳法循環過程中大約3%的苛性堿轉化成碳酸鈉,碳酸堿越積越多,這些生成的碳堿Na2CO3對氧化鋁生產系統造成很大的影響,具有很強的副作用,其中包括在管道和蒸發器內結疤嚴重,影響傳熱效率和系統穩定,使溶出和蒸發能耗升高,同時降低氧化鋁溶出率和分解率,所以必須把碳堿分離、結晶析出、過濾出來。
堿法氧化鋁生產中,需要將排鹽底流液相固相加以分離的生產過程非常重要。確保經過分離后使指標符合生產要求,結為晶體的碳酸鈉得到分離,同時確保濾布使用周期得到延長。在某氧化鋁廠目前的生產中,一般采用立盤過濾機對排鹽底流進行液固分離。現有的立盤過濾機濾布再生方式為運行3小時后,停車放料改流程,用熱水在盤面外邊沖刷濾布,洗掉濾布經緯間碳酸鈉晶體,使濾布透氣性得到改善,整個過程流程進水約30m3左右,濾布再生時間(生產中斷)約1小時,整個生產過程過濾機運轉率損失增加,流程進水增加,員工勞動強度增加,生產的經濟運行效果變差。
某廠排鹽主要設備為5個蒸發機組帶的強制效,配套兩臺27m2/臺水平帶式過濾機,兩臺20m2/臺轉鼓過濾機1臺120m2立盤過濾機。通過計算系統碳堿比15%左右時強制效析鹽能力約6700噸/月。目前流程能力排鹽6700±噸/月,僅維持系統碳堿比不變,如果降低碳堿比則需提高過濾設備運轉效率提高系統排鹽。
目前的排鹽立盤過濾機在運行3小時后,因為碳堿吸附結晶造成濾布透氣性差,過濾機運行效率低下,而用傳統的水煮再生濾布,要經過停車、放料、進水、水煮,停車、放水、進料、開車這幾個步驟,整個過程流程進水約30m3左右,濾布再生時間(生產中斷)約1小時,整個生產過程過濾機運轉率損失增加,流程進水增加,員工勞動強度增加,生產的經濟運行效果變差。
針對上述問題,我們對立盤過濾機增加濾布自動再生裝置,解決立盤過濾機設計上的缺陷,提高立盤過濾機運行周期,同時減輕員工勞動強度。
立盤過濾機的一個完整過程要經過過濾、洗滌、脫水、卸料四個工序,分配盤的作用是保證各隔開的小濾室依次完成以上過程。分配盤有不動的閥座(也稱定盤,),隨中心筒轉動的閥盤(也叫動盤)轉動過程上的孔在不同的位置形成正壓吸干,吹風卸餅,負壓過濾功能,同時中心軸不僅起到濾盤支撐作用,同時也是氣、液進出濾盤的通道。物料進入半圓槽后,通過壓差,濾液和濾餅分離,濾液進入底流系統,濾餅進入濾餅槽,可隨噴液進入下一道工序。全廠風為過濾機提供卸餅的動力,通過旋轉,和分配盤上的孔在不同的位置形成正壓吸干,吹風卸餅,在卸餅區保證濾餅正常脫落,風包是減少風壓波動的作用,保證過濾機設備運行穩定。

圖1 為立盤各區分布情況

圖2 為動盤和靜盤結構圖
在吹風流程上增加熱水沖洗流程,見圖三。過濾機在運行過程中,運轉至立盤過濾機卸餅區,利用吹風流程增加一個自動控制進水流程,通過電動閥門3控制間斷引導熱水通過,熱水通過中心軸經過氣、液進出濾盤的通道,對濾布進行再生,通過時間繼電器2控制電動閥門,使熱水在規定時間里對濾布進行沖洗,電動閥設置于熱水管道上,控制熱水間斷通過,熱水通過吹風流程進入中心軸經過氣、液進出濾盤的通道。沖洗掉濾布經緯間碳酸鈉晶體,使濾布透氣性得到改善。

圖3 為立盤過濾機流程圖
2019年2月4日至2019年7月31日在蒸發車間立盤過濾機新增濾布自動再生裝置,設定每10分鐘自動沖洗一次,一次沖洗一分鐘,為保證整個運行數據的準確性及可對比性,立盤過濾機總進料及其它操作保持穩定,同時對運行數據采集及分析。
2019年2月4日開始運行至3月10日檢修換布,周期34天。

表1 過濾機運行原始數據平均對比表
結合上原始數據平均對比表,在立盤自動再生系統投用后第一周期34天時間里,整個立盤運行效率較高,排鹽量明顯提高。3月11日開始一直到7月份運行效果良好,見下表2統計數據。

拜耳法生產過程排除流程的碳酸鹽方法很多,比如將達到一定濃度的溶液降低溫度,提高溶液濃度,增加溶液停留時間,包括加種子等等,本文提到的是通過提高過濾機的運行工況達到提高排鹽量,通過驗證每班排鹽能增加約5t,每班流程減少進水約40m3,設備的運行質量得到明顯提高,節約了大量的生產成本,穩定了生產流程,指標也得到優化。
下圖為2019年精液系統碳堿比趨圖

2019年立盤自動再生系統投用后,系統碳堿比明顯降低,立盤過濾機運行效率明顯提高。統計顯示3月11日到7月31日,按每班立盤過濾機水煮2次計算,共計426個班次,通過濾布再生立盤過濾機共計少進水約17040m3水。
按汽水比0.26計算,蒸汽價格為91元/t計算。一個月30天共90個班次,每班次流程少進水40m3。
節汽費用:0.26×40×90×91=85176元/月
月增效85176元
2019年濾布再生系統的投入使用,使系統排鹽量得到提高,溶出器和蒸發器以及管道結疤情況得到改善,能耗進一步降低,同時對氧化鋁溶出率和分解率得到改善。
濾布再生是過濾機運轉率得到提高,濾布使用周期延長,員工倒流程操作頻次減少,勞動強度降低,整個排鹽生產運行運行工況得到優化,運行質量提高。
通過對排鹽立盤過濾機運行工況的攻關,增加濾布再生自動控制系統,提高了過濾機運行效率,減輕崗位員工工作強度,進一步優化生產指標,對整個生產有著積極的意義。