黃 波
(廣東粵華發電有限責任公司,廣東 廣州 510000)
利用傳動放大、轉速感受、反饋和配汽等機構創建汽輪機調速系統。轉速感受系統利用汽輪機轉速感受變化,并且輸出物理量;放大傳動機構能夠放大較弱信號。和汽輪機調速系統故障結合,使用針對性措施,使檢修效率和質量得到提高,以此提高汽輪調速系統的安全性和穩定性。
汽輪機轉速能夠對汽輪機轉速變化全面掌握,利用物理量方式實現變化輸出,充分發揮傳動機構的作用。利用轉化差異性使用不同型式,包括電氣式、液壓式、機械式等,通過轉速變化離心力的原理,實現機械式、液壓式的工作。
高壓調節閥、主汽閥、再熱調節門、主汽門創建汽輪機調速系統配汽機構,使高汽主汽閥臥式布置。如果汽輪機出現緊急停機,立刻關閉主汽閥,將氣源切斷,再啟動時對汽缸內蒸汽流量控制。作為單座提升閥高壓調節閥,使閥門開度改變,從而掌握汽輪機進汽量。
通過油動機、反饋機構與滑閥創建放大傳動機構,由于降低調速器信號,無法直接啟動配汽機構,要求傳動放大機構放大信號,并且實現信號的轉移,充分發揮信號的作用。利用液壓式傳動放大,滑閥能夠控制流量大小,油動機包括旋轉式和往復式,放大功率對調速氣閥操縱為重點。
利用彈性反饋與剛性反饋實現反饋機構的創建,時間和反饋量的變化決定了反饋機構的設置。剛性反饋指的是在動作時存在反饋量,與時間并沒有太大的差別。利用有差調節方式實現彈性反饋的調節,從而使系統工作正常,使反饋量得到降低,靜態與動態的偏差表現不同,此方式在壓力不變供熱汽輪機中使用。
外部電網事故會對電廠造成沖擊,在機組甩負荷超速后,OPC觸動超速保護動作,在OPC動作復位后缺乏足夠高調門開度,機組轉速無法恢復并且降低,從而使機組跳閘,changin廠用電中斷,表1為過程數據。

表1
錯油門套筒和殼體腔室實現5擋不同功能油路的創建,動力油進油為中間部分,相鄰的2個分別和油缸活塞上下腔相同。在工作過程中,利用錯油門滑閥控制油流量,滑閥通過轉動盤和滑閥體構成,工況穩定時滑閥上端彈簧力和下端二次油作用力平衡,滑閥在中間的位置,滑閥凸肩將中間套筒油口封堵,使油缸進出油路阻斷,油缸就無法動作,氣閥開度沒有改變。如果工況改變會提高二次油壓,使滑閥力平衡改變。所以,如果油缸活塞上腔口存在動力油,活塞下腔與回油接通。由于油缸活塞是通過上腔進油,下腔排油,所以活塞下行,加大調節氣閥的開度,使汽輪機蒸汽流量增加,并且使機組轉速得到提高。另外,活塞下行,利用反饋板彎角杠桿等動作,使錯油門彈簧工作負荷得到增加,在滑閥作用的彈簧力平衡與二次油壓力時,滑閥為中間位置,氣閥開度在新位置。如果使二次油壓得到降低,各環節與上述過程中動作相反。為了使油動機動作靈敏敏度得到提高,將特殊結構錯油門在油動機中使用,錯油門滑閥在工作時轉動,并且上下顫振。以此,在滑閥體和轉動盤的油腔、油孔加工過程中,將推力球軸承設置到轉動盤上端。
在甩負荷動態試驗過程中,電超速保護系統工作過程中,甩全負荷飛升到3445 r/min;切除電超速保護系統時甩全負荷轉速飛升到3480 r/min。以此可以看出來,不管是否使用電超速保護系統,都無法使機組甩掉全負荷。此機組轉速危急遮斷器動作轉速中,此汽輪機只能夠根據危機遮斷器避免出現超速事故,對機組安全運行造成了威脅。通過實踐表明,危機遮斷器狀態是靜態,會出現動作失常、卡澀等問題,那么通過危急遮斷器無法保證機組安全運行。
分析液壓控制系統、熱控回路、電氣等,表示液壓控制系統響應延遲,甩負荷時候預啟時間比較長,前0.5 s油動機沒有起動,高壓油動機從動作開始到結束只需要0.8 s。
主要是降低負荷擺動,由于開啟調速氣閥過程中,初開階段的閥前閥后的壓差比較大,增加進汽量。在開閥門過程中,前后壓差會縮小。這個時候,增加了氣閥開度,進汽量增長比較緩慢。假如重疊度不當,那么油動機進程和流量關系曲線并不會出現不光滑連續曲線。3號機組檢修完成并且啟動,空負荷試驗調速系統正常工作。并網帶負荷之后,操作同步器對負荷有所改變的時候,機組會出現大幅度負荷擺動,個別工況能夠穩定負荷。
在燃氣輪機調速系統部件漏油的時候,會使調速系統油壓降低,以此使油動力不足,增加了調速系統的遲緩率,汽輪機調速系統出現晃動;另外,系統部件嚴重漏油會對汽輪機穩定、安全地運行造成危害。汽輪機調速系統液壓調節油路并不平整、系統部件嚴重磨損、腐蝕等,都會導致油系統零件漏油。和汽輪機油系統部件漏油情況結合,對汽輪機組油壓的變化情況密切重視,必要的時候停機調整汽輪機,并且針對汽輪機系統漏油時候及時使用堵漏和防火的措施。
利用以上分析可以看出,油動機沒有正常動作主要是因為工作油源的油壓持續降低,對應DEH指令輸出二次油壓也在降低,從而導致油動機無法根據相應的指令達到相應開度。所以,要避免出現以上問題,穩定調速油壓,避免陷入到惡性循環中。針對以上問題,提出了以下治理措施:
(1)3臺機輔助油泵提前啟動,保證調速系統的油壓不會發生改變,并不會跟著汽輪機轉速的變化而出現改變,設置OPC動作后聯動輔助油泵,保證OPC復位之后的調速油壓比較穩定,使油泵機和DDV閥都能夠正常工作。此種措施比較簡單,只需要實現熱控對于輔助油泵自啟控制邏輯進行修改就能夠實現。
(2)設置獨立的高壓抗燃油站,從而使調節油系統能夠脫離主機轉速關系,穩定油源的壓力,使調速系統靈敏性得到提高。但是改造投資比較大,需要設置抗燃油箱,并且使整套調速部件進行更換。
(3)在二次油壓和調速系統中實現獨立油泵的設置,OPC動作之后和啟動油泵連鎖,通過此油泵能夠提供二次油壓力油,通過注油泵提供油動機動力油。
(4)在高壓油動機兩側機底安裝電磁閥,在機組甩負荷時使電磁閥通電,將二次油壓泄去并且進入到高壓油中。由于新加裝高壓油動機接近電磁閥,油管短,沒有不必要管件,有效縮短高壓油動機延時關閉時間,促進高壓油動機關閉。
汽輪機調節系統屬于繁雜液壓傳動系統,因為系統部件比較多,所以增加了調節系統故障診斷難度。本文和調速系統的結構特點結合,針對調速系統常見故障,要求檢修人員的安全責任意識得到強化,針對性地采取相應解決措施,并且熟練掌握調速系統故障的檢修方法,使工業生產日常需求得到滿足,使安全隱患全面消除,從而能夠保證汽輪機調速系統穩定、安全地運行。