黃 凱
(馬道頭煤業有限責任公司,山西 大同 037100)
馬道頭煤業位于大同煤田西部,主要開采煤層為C3-5號層,煤厚14~19 m,煤層整體賦存平緩,局部傾角較大。8102工作面位于礦井的一盤區,工作面傾向230 m,可采走向1 560 m,平均埋深327.8 m,煤層傾角0~14°,煤層起伏明顯,共布置134架ZF15000/27.5/42型支架。在工作面推進至采位358 m時,60-90號支架對應頂板破碎、底板松軟(有底煤),同時因傾角較大,導致65-82號架發生傾倒現象。在頂板破碎支架傾倒雙重困難影響下,每日最多推進半刀或一刀,嚴重影響礦井安全、產量和效益。為了盡快扶正支架和預防支架再次傾倒,保證工作面順利推進,通過多措并舉,用最短的時間解決了頂板破碎支架傾倒的問題,保證了工作面正常生產[1-2]。
割煤前在頂板破碎區域提前注入煤體固化劑固化煤體,現場采用的煤體固化劑為馬麗散。考慮固化劑的擴散半徑為3.5~4 m,在頂板破碎區每隔4個支架打一個注加固劑眼,用專用空心麻花鉆桿進行鉆眼,開孔位置在支架頂梁下方0.5 m處,垂直煤壁向上鉆進,仰角為5°,孔深10~12 m,后由專業人員加注固化劑。為了充分加固破碎煤體,提高粘接的整體性,在注漿前,預先向破碎煤壁穿入3 m長鋼針,鋼針可使用麻花鉆桿和圓鋼兩種,每個支架打2根鋼針,見圖1。

圖1 煤體加固鉆孔布置示意
由于頂板破碎區域支架上方背有大塊矸石,為防止大塊矸石通過煤機,采用單向割煤工藝,即由工作面運輸機尾向頭部割煤,當采煤機割到巖石時,要加強噴霧降塵工作,以防有火花引起煤塵燃燒和爆炸事故。采煤機通過頂板破碎區域時,要控制好采煤機速度,一般在1~2 m/min,緩慢通過。移架時采用及時帶壓擦頂移架工藝,緊跟采煤機滾筒,并及時打開升緊護幫板。移架時,必須保證支架前探梁仰起,不能出現栽頭狀態,必要時采取爆破方法先處理頂板上的矸石再拉支架。在生產過程發現煤壁松軟或片幫嚴重時應超前移架頂住煤幫,同時要嚴格管理相鄰頂板完整區域的支架,確保支護可靠,防止影響范圍擴大。
支架側向傾倒往往是由于以下因素共同疊加作用造成的,一是工作面傾向傾角較大,導致支架中心偏移,支架底座對底板壓力傳遞不均勻,傾倒側壓力顯著增大;二是底板松軟,底板有底煤或為軟巖,易受壓變形軟化;三是正規循環受阻,遇火成巖墻、斷層、陷落柱、頂板破碎等,推進困難,用時較長,設備磨損嚴重,操作人員精神疲勞;四是操作不當,由于放頂煤工作面有前后運輸機,與支架連成一個整體,形成一個個四連桿結構,若不能保證工作面三直兩平,極易造成支架水平方向受力不均勻,極易造成支架受力失穩,從而導致倒架現象發生。
處理支架傾倒期間,移架要遵循“穩扎穩打、步步為營”的原則,為加強頂板控制,防止破碎區域擴大,移架工藝為逐架帶壓擦頂移架操作,移架完成后迅速升起支架,初撐力必須達標,杜絕多架同時作業。為了防止壓死支架,必須嚴格控制采高,及時清理漏入煤矸雜物。處理傾倒的支架時,先降架約200 mm,在支架傾倒側頂梁下前后各支一根單體液壓支柱調平頂梁,通過適當降架將支架傾倒一側底座提起,用道木或碎石墊起墊實傾倒側底座下空間,并升緊支架。調整支架傾倒、咬架時,需將千斤頂一端連接在相鄰支架的起吊孔內,另一端連接在需調整支架的頂梁起吊孔內,用高強度鐵鏈連接好。拉支架時,應掌握好降架高度,確保支架移架均勻可靠,確保無誤后方可正式拉架。使用單體支柱和千斤頂調架時,應選好位置,連接牢固,采用遠距離供液方式進行操作,待人員離開后,再進行供液操作,見圖2。

圖2 扶架調架示意
8102綜放工作面通過調整割煤工藝,利用煤體加固劑和鋼針形成人工假頂,然后使用千斤和單體柱進行扶架,僅僅用不到1個月的時間就快速通過破碎頂板區域并扶起所有傾倒的支架,實現日產原煤3萬t。
馬道頭煤業采用上述方法成功解決了8102工作面在回采過程中存在的問題,縮短了過頂板破碎和處理支架傾倒的時間,具有以下幾個優點:
1) 處理用時短,僅用不到1個月的時間就通過了長約50 m的頂板破碎區和扶起18架傾倒支架,實現工作面由每日推進1刀到每日推進4~5刀。
2) 工藝較簡單,通過利用煤體加固劑和鋼針形成人工假頂治理破碎頂板,使用千斤和單體柱進行扶架,同時采用單向割煤工藝。
3) 費用成本低,使用各類材料費不到26萬元,主要是道木和馬麗散。
4) 安全效益好,提前進入了正常生產期,設備和人員的安全運行環境有了保障,提高了有效生產時間,每日可實現效益約500萬。