陳志通,王云峰,高旭鵬,李海鵬
(山西潞安能化生產(chǎn)服務(wù)有限公司 煤炭洗選加工中心,山西 長治 046000)
入洗能力800萬t/a古城選煤廠位于古城煤礦主井工業(yè)場地內(nèi),入洗原煤為貧煤,全部來自古城礦井。洗選工藝為150~50(或25)mm 塊煤脫泥重介淺槽分選、50(或25)~1.0 mm末煤脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選、1.0~0.25 mm粗煤泥經(jīng)分級旋流器和TBS分選機分選、-0.25 mm細(xì)煤泥浮選后精煤加壓過濾機、尾煤濃縮壓濾回收工藝流程。
-0.25 mm細(xì)煤泥水,經(jīng)2臺XJM-(K)S36(4)型浮選機分選后,浮選精煤經(jīng)2臺GPJ-120型加壓過濾機脫水產(chǎn)出精煤,浮選尾礦經(jīng)濃縮機濃縮和壓濾機脫水產(chǎn)出煤泥。精煤和煤泥灰分見表1和表2。

表1 精煤灰分化驗

表2 煤泥灰分化驗
通過表1和表2可知,精煤灰分符合要求,但煤泥灰分與潞安集團(tuán)要求的灰分大于50%還有差距。
煤泥是由煤泥水濃縮壓濾產(chǎn)出,煤泥水由浮選尾礦和加壓過濾機濾液水組成,水量分別是2 766.12 m3/h、143.26 m3/h。多次對進(jìn)入濃縮池管道的浮選尾礦采樣化驗,化驗結(jié)果見表3。

表3 浮選尾礦灰分化驗
多次對進(jìn)入濃縮池管道的濾液水采樣化驗,化驗結(jié)果見表4。

表4 濾液水濃度和灰分化驗
由表3和表4可知,浮選尾礦灰分符合要求,但加壓過濾機濾液水中則含有精煤,故當(dāng)濾液水到達(dá)濃縮池時,經(jīng)濃縮機濃縮后,與尾礦煤泥混合,經(jīng)壓濾機回收,造成煤泥灰分較低(見表2)。
通過實地查看和分析,是因為加壓過濾機濾布損壞后不能及時發(fā)現(xiàn)、或更換不及時導(dǎo)致精煤進(jìn)入濾液中,因此需要對濾液水進(jìn)行再處理。
通過對選煤廠加壓過濾機生產(chǎn)環(huán)節(jié)分析,提出3套解決方案:
1) 加強加壓過濾機崗位工培訓(xùn),勤觀察勤檢查勤更換,確保加壓過濾機濾布完好。
2) 改變?yōu)V液水管路流向,將濾液水排至浮選精礦桶,重新通過加壓過濾機回收。
3) 改變?yōu)V液水管路流向,將濾液水排至煤泥水桶,重新通過分級旋流器+TBS+浮選機+加壓過濾機回收。
方案優(yōu)、缺點對比如下:
方案1:由于人的不可控性,濾布保持完好不能達(dá)到100%,此方案排除。
方案2:濾液水排至浮選精礦桶,一是使加壓過濾機入料濃度降低,影響過濾效果;二是濾液水的水量大致使浮選精礦桶溢料,故此方案排除。
方案3:濾液水排至煤泥水桶,一是可以稀釋分級旋流器入料濃度,減少添加稀釋水;二是可以徹底解決含精煤濾液水流向濃縮池,可以確保提高尾煤灰分,故選煤廠選用此方案。
由圖1可知,加壓過濾機濾液水設(shè)計走向為排至濃縮池,通過多次觀察化驗,決定濾液水不進(jìn)入濃縮池,增加管道使濾液水進(jìn)入煤泥桶如圖2所示,通過分級旋流器+TBS+浮選機+加壓過濾機再次回收,通過以上流程改造,從工藝上可以解決加壓過濾機濾液導(dǎo)致的跑煤問題,提高尾煤灰分,同時也減少了煤泥桶稀釋水的使用量,避免過多稀釋水進(jìn)入系統(tǒng)。

圖2 改造后工藝流程
由于加壓過濾機有時開1臺有時開2臺以及加壓過濾機脫水時間不穩(wěn)定,可能導(dǎo)致煤泥桶位不穩(wěn)定,就會影響分級旋流器的穩(wěn)定運行,同樣出現(xiàn)分選效果差,可能出現(xiàn)較大顆粒進(jìn)入浮選系統(tǒng),造成跑粗。
為保證桶位穩(wěn)定,確保分級旋流器入料穩(wěn)定,通過液位控制系統(tǒng),需要集控人員隨時掌握桶位情況,及時開啟停閥門補關(guān)水,以此來保證煤泥桶液位穩(wěn)定,滿足分級旋流器所需正常入料量。
加壓過濾機濾液系統(tǒng)改造后,解決了加工過濾機濾布破損導(dǎo)致的濾液跑粗現(xiàn)象帶來的煤泥灰分低現(xiàn)象,經(jīng)聯(lián)系對尾煤進(jìn)行化驗,煤泥灰分由原來的38%左右提高到了43%左右(見表5)。

表5 尾煤灰分化驗
古城選煤廠通過分析找到導(dǎo)致尾煤灰分較低的原因,并根據(jù)實際生產(chǎn)情況,對加壓過濾機濾液水走向進(jìn)行合理優(yōu)化,實現(xiàn)濾液水閉路循環(huán),從而提高了煤泥灰分,但與要求還有差距,需進(jìn)一步查找原因改進(jìn),繼續(xù)提高尾煤灰分。