張 杰
(晉能控股煤業集團 口泉煤業有限公司,山西 大同 037000)
礦井火災作為煤礦五大自然災害之一,長期影響著我國煤礦的安全開采。據統計,在我國受到煤層自燃威脅的礦井大約占70%.煤層自燃會產生高溫、明火,與井下煤塵、瓦斯發生作用會引起爆炸,而且煤層自燃過程中將釋放大量的CO等有毒有害氣體,直接威脅到礦井人員的生命安全[1-2]。目前針對礦井火災預防及滅火技術主要有:注漿、注氮、注凝膠等常規性措施。在實施過程中發現,采空區注漿,由于受到地質條件影響,漿體流動性受到制約,不能很好地覆蓋采空區;采空區注入氮氣后,由于圍巖存在裂隙、漏風,導致其在采空區滯留時間短,不能達到明顯的效果;注凝膠或其他材料成本高,工藝復雜,影響生產。近年來興起的采空區注入液態CO2對于礦井防滅火效果顯著[3-4]。因此本文結合大同某礦井生產實際情況,對CO2防滅火效果進行分析,以期為其他礦井防滅火提供參考。
山西大同某礦主采8號和12號煤層,其中12號煤層距地表29~360 m,距8號煤層平均為48 m,煤層厚度2.5~12 m,平均6.8 m。8615工作面開采12號煤層,煤厚3.2~7.2 m,平均5.8 m,煤層硬度為3,煤層傾角1~2°,平均1.5°,屬穩定煤層。工作面采用放頂煤開采工藝,采高3 m,放煤2.8 m,采放比為1∶0.93。煤層結構簡單。老頂為中細砂巖,厚度14.75~31.25 m,平均24.9 m,;直接頂為粉細砂巖,平均5.34 m;直接底為粉細砂巖,厚度2.6~5.46 m,平均3.85 m。12號煤層為自然發火的煤層,自燃傾向性等級為Ⅰ級,煤塵具有爆炸危險性。
當8615工作面回采224 m時,工作人員在回風巷中檢測CO濃度為85.2×10-6,通過持續的監測及色譜分析,回風巷中CO、C2H4和C2H6呈持續上升趨勢,通過對8615采空區取樣監測,采空區CO濃度高達854×10-6,最終確定為采空區煤層自燃,工作面停產封閉,進行滅火作業。
1) 煤層自燃傾向性。12號煤為Ⅰ類易自燃發火煤層,最短發火期45 d,8615工作面涌水量較大,采空區遺煤受到礦井水浸泡吸氧量增加,導致煤層自燃概率增加。
2) 采空區殘留煤體。12號煤采用放頂煤回采工藝,導致大量遺煤進入采空區,為采空區煤層自燃提供了先決條件。
3) 采空區漏風。工作面采空區頂板管理采用自然垮落法,工作面煤層較厚,部分區域在煤層開采后垮落帶直通地表,為煤層自燃提供了供氧通道。隨著漏風量的增加,煤層自燃發生概率大大增加。
為了準確、快速地治理8615工作面采空區著火,經過對各種防滅火措施進行分析,決定采用采空區注液態CO2的防滅火措施。
液態CO2防滅火的作用機理:①降氧、惰化,將大量液壓CO2注入采空區后,由于其密度比空氣大,可以快速沉入底板表面,擠出多余氧氣,從而降低采空區氧氣含量,造成采空區火源缺氧窒息;再者進入采空區的CO2可以抑制CO等氧化產物的產生,惰化整個采空區,抑制煤氧復合反應達到滅火效果。②降溫,注入采空區的CO2快速氣化,體積迅速膨脹,吸附采空區大量熱量,起到降溫作用最終達到滅火效果。
通過地面鉆孔與井下鋪設的管道進行連接,將液態CO2從地面注入,流程如圖1所示。

圖1 液態CO2注入流程
在地面提前對液態CO2進行灌裝,然后由專用液態CO2槽車運輸到指定位置,通過地面增壓裝置經地面鉆孔注入井下存儲硐室,利用高壓管注入采空區。
為了使液態CO2充分擴散至整個采空區,將注入口布置在工作面進風巷一側,與支架保持合理的距離[5]。具體計算公式如下:
Dmin=WCZ+RC
Dmax=WCO-RC
式中:Dmax,Dmin為CO2注入口距離支架最大和最小距離,m;WCZ為采空區散熱帶寬度,m;RC為CO2擴散半徑,m;WCO為采空區散熱帶和氧化帶寬度之和,m。
根據8615工作面實際情況,WCZ=18.2 m,RC=14.5 m,WCO=128 m帶入公式得到,Dmax=113.5 m,Dmin=32.7 m。可見CO2注入口布置在距離工作面支架32.7~113.5 m的區域比較合適。結合現場實際和經驗決定注入口布置在距離工作面支架50 m位置處。
根據工作面氧氣濃度對CO2注入量進行計算,具體計算公式如下:
式中:Qf為工作面風量,m3/h;C1為工作面初始氧氣濃度,取20.8%;C2為工作面允許氧氣濃度,取18%.
8615工作面風量為67 560 m3/h,因此CO2注入最大量為9 094 m3/h,因為液態CO2的膨脹系數為592,因此最終確定CO2注入量15.4 m3/h。
為了驗證液態CO2滅火效果,特利用采空區埋設的束管對8615工作面采空區CO濃度進行了監測、分析,注液態CO2前后采空區CO濃度變化如圖2所示。由圖2可知,采空區注入CO2后CO濃度明顯降低,注入前CO濃度最大為854×10-6,注入后CO濃度平均為5.8×10-6,降幅為99%。注入后CO濃度從821×10-6迅速降低到了0,之后逐漸升高,最終穩定到了7×10-6左右,充分說明注入液態CO2后,CO2迅速氣化,釋放到了整個采空區,對CO起到了快速稀釋作用,而且CO濃度出現了大幅度下降并趨于穩定,充分說明說明采空區煤層自燃已經熄滅并得到了有效控制。

圖2 注入液態CO2前后采空區CO濃度變化
1) 詳細分析了8615工作面采空區著火原因,并確定了液態CO2滅火措施。

2) 對液態CO2滅火機理、工藝流程進行了詳細闡述,并確定了液態CO2注入的最佳位置為支架后方50 m,最佳注入量為15.4 m3/h。
3) 通過對采空區CO濃度在注入液態CO2前后的對比,CO濃度明顯降低降幅為65.7%,對CO起到了快速稀釋作用說明采空區火源得到了很好控制。