孫立輝
(中國石化中原油田分公司,河南濮陽 457000)
中原油田根據油藏特點,經過前期技術攻關,自2010年起,先后在濮城沙一、胡96、文181、衛42等區塊進行二氧化碳驅擴大試驗。截至目前,累計實施11個區塊32個井組,累計注氣69.87萬噸,增油16.44萬噸,取得了良好的增油效果。但在實施二氧化碳驅過程中,因二氧化碳的特性以及受設備、地面系統配套等的限制,出現了套漏、套管錯段、管線穿孔、二氧化碳外排等現象,引發了一系列安全環保問題[1-3]。文章在整理分析井下管柱數據及地面系統現狀的基礎上,對中原油田二氧化碳驅安全環保風險進行了識別與評估,并制定了有效的預防和控制措施,對于保障中原油田二氧化碳驅安全環保生產具有重要意義。
液體CO2通過槽車運輸至注氣站內的CO2儲罐(–20℃,2.0 MPa)中,經喂液泵升壓至2.5 MPa,輸送至CO2注入泵,增壓后輸送至注入井口,注入地層。
采出氣液利用原單井管線輸至單拉罐,在重力作用下進行氣液分離,氣體排空,液體輸送至聯合站,利用現有的油水分離設施進行集中處理,分離后的原油進入聯合站外輸系統,污水進入聯合站污水處理系統[4]。
1)水泥返高未到地面。水泥返高井中有注入井32口、產出井79口,油套水泥返高1 000米以下的98口;未下技套的39口,詳見表1。
2)固井質量差。固井質量合格及未評98口,其中有77口1 000米以上油套固井較差(連續優質25 m或累計優質段50 m),固井質量不合格14口。

表1 中原油田CO2驅水泥返高井統計
3)油、套管非抗CO2腐蝕材質。注采井套管材質主要為N80、P110,油管材質主要為N80,非氣密封、非抗CO2腐蝕材質,目前已有39口井出現故障(見表2)。
水泥返高未到地面、固井質量差、油套管均非抗CO2腐蝕材質,存在泄漏、井口飛起傷人、窒息、井噴等風險,現場情況見圖1。
1)儲罐腐蝕、液態CO2氣化排空。儲罐腐蝕穿孔發生CO2泄漏;液態CO2在儲罐內由于溫差變化容易氣化,造成大罐壓力升高引發爆炸風險,定期泄壓排空引發環保風險。

表2 中原油田CO2驅故障井統計
2)注入泵連續排氣。中原油田共有25臺CO2注入泵,在注氣過程中需要連續排氣,平均單臺泵排放量約1.38 t/d。
3)安全間距不足。P1-32井、V42-27井距離民宅不足100 m,安全距離不足。
儲罐腐蝕穿孔、液態CO2氣化儲罐壓力升高、儲罐泄壓排空、注入泵連續排氣、安全間距不足,存在泄漏、爆炸、窒息、凍傷等風險,現場情況見圖2。
1)產出井單井管線采用普通碳鋼材質,未做防腐處理,易出現腐蝕穿孔,且在泄壓、生產過程中,溫差急劇變化導致管線焊口脆斷,有5口井出現進罐管線自焊口處崩斷的情況。

圖1 井口漏氣、井噴以及井口上移現場

圖2 儲罐泄漏、注入泵排氣、安全間距不足現場
2)產出液采用單拉罐儲存,產出CO2外排;目前共有單拉罐19個,外排CO2約9 885 m3/d。
3)分離出的污水pH值約為5.0,需增加預處理流程,藥劑量增加,造成污泥量增加。以濮二污水站為例,A劑加藥濃度由360 mg/L增加到1 300 mg/L,每年增加酸性水預處理費用180萬元;污泥量由60 m3/d增加到200 m3/d,年增加處理費用40萬元。
單井管線穿孔、進罐管線焊口脆斷、單拉罐CO2外排、污泥露天堆放,存在窒息、環境污染等風險,現場情況見圖3。

圖3 單井管線穿孔、產出液單拉罐現場
1)定期整體檢測液態CO2儲罐,防止穿孔泄漏;施工人員進入現場必須穿戴齊全勞保防護服,防止人員凍傷,并配備CO2檢測儀監測CO2濃度,防止發生窒息。
2)采用連續加藥裝置加注抗CO2緩蝕劑保護泵口以上管柱,采用固體緩蝕劑保護泵口以下管柱,防止管桿腐蝕造成泄漏、井口飛起傷人、井噴等風險。
3)環空帶壓井采用鋼絲繩加地錨固定,井口裝遠傳壓力表,在生產指揮中心實時監控壓力變化,井場安裝監控探頭,及時發現井場異常情況;連接生產流程及油套連通,出現滲漏等異常能夠及時泄壓。
4)采用第三代集成撬裝式注入設備,實現CO2零排放(見圖4)。
5)單井管線、干線采用抗CO2材質,實現產出液全部進入集輸系統;中轉站配套不銹鋼三相分離器,實現油氣水分別處理。

圖4 第三代集成撬裝式注入設備
6)完善、建立CO2回注系統和分離液化回收系統,將產出的CO2進行回注。
1)注采方案選井要綜合考慮套管水泥返高、固井質量等情況,對于水泥返高未至地面、固井質量差、套管存在嚴重變形和損傷的井,不建議作為CO2驅注采井使用。
2)定期對CO2驅注入井及產出井開展井況監測,對套管損壞嚴重的井停止生產;定期監測產出井CO2含量,對CO2含量升高的井要加大監測力度,對不能有效控制腐蝕的停止生產。
3)對油井采用可加藥穿越式封隔器卡封生產,保護上部套管、減緩套管腐蝕。
4)開展防氣竄技術、酸性水處理技術攻關。
通過對中原油田實施CO2驅工藝流程分析,找出了注入、產出、集輸等工藝流程中存在的安全環保風險。通過加強現場管理可以避免CO2驅部分安全環保風險,但在方案部署、地面配套、工藝技術等方面要進一步優化完善,從源頭保障CO2驅安全環保實施。