汪滿清 ,王 翔
(銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業分公司,安徽銅陵 244000)
銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業分公司(以下簡稱金冠銅業)“雙閃”廠區采用閃速爐熔煉(FSF)+閃速爐吹煉(FCF)+回轉式陽極精煉(RF)的冶煉工藝,是全球第三套“雙閃”工藝銅冶煉廠,也是世界首套一次建設、一次投產的400 kt/a陰極銅“ 雙閃”銅冶煉廠。自2012年12月份投產以來,整個生產系統生產運行平穩,各項指標均達到或超過設計值。2020年已實現陰極銅 410 kt/a、硫酸 1 600 kt/a、黃金 8 t/a、白銀265 t/a的生產規模。
隨著投產幾年來的穩定運行,金冠銅業已在“雙閃”冶煉工藝、“非衡態”高濃度轉化工藝的生產中積累了較豐富的操作、管理經驗,具備了實施挖潛升級改造所需的人力資源和技術保障。為充分發揮產能規模的優勢,提升部分關鍵設備的生產潛力,金冠銅業從技術、經濟和時間點等各方面綜合考慮,經反復論證,計劃進行技術、環保、節能等方面的升級改造。
為適應“雙閃”工藝進入硫酸系統的冶煉煙氣量小且穩定、SO2濃度高、FSF和FCF可分開各自獨立作業的生產特點,配套400 kt/a陰極銅冶煉的硫酸系統采用了1套凈化、1套相同裝置規模的干吸及轉化的工藝配置。
“雙閃”煉銅工藝的冶煉煙氣在進入硫酸系統時φ(SO2)達20%~30%,而RF在預氧化和氧化期的煙氣含有一定濃度的SO2,該煙氣進入脫硫系統進行處理時成本相對較高,而進入硫酸系統時可回收其中的硫,因此,選擇了RF在預氧化和氧化期的煙氣進入制酸系統、還原期含硫較低的煙氣進入環集脫硫系統的生產模式。3臺爐的冶煉煙氣經混合后進入制酸系統。原設計進入制酸系統凈化工序的煙氣條件見表1。

表1 進入制酸系統凈化工序的煙氣條件
硫酸系統的凈化工序采用了美國孟莫克公司的動力波洗滌技術,轉化工序采用了全新開發的“4+1非衡態”高濃度SO2兩次轉化工藝。設計時,為降低新開發的“非衡態”工藝的應用風險及最大限度地探索應用空間,最終選擇進轉化工序煙氣φ(SO2)分別為13%和15%進行2套系統的催化劑初始裝填,2臺SO2風機按φ(SO2)13%時的氣量為設計基準,轉化器催化劑裝填空間和換熱器的換熱能力按φ(SO2)為18%的操作氣體濃度配套,以期最終能適應φ(SO2)為18%的生產能力,以此作為冶煉系統擴產的裕量。
硫酸系統自投產以來運行穩定,日常生產中,進轉化工序煙氣φ(SO2)按15%~16%進行操作。目前,已實現硫酸生產系統的電單耗年滾動值約65 kWh/t[以w(H2SO4)100%計]、綜合能耗(標煤)年滾動值約5.8 kgce/t[以w(H2SO4)100%計],硫酸生產成本少于100元/t,且轉化工序設備的富余量仍較大。
近幾年來,銅冶煉行業多家企業新建項目以及在原有產能基礎上進行改擴建,銅冶煉行業的競爭愈演愈烈,加之銅冶煉加工費波動大、原材料與燃料價格上漲、國家對環保要求的大幅提升而出現的環保設施的大幅投入,行業利潤空間進一步縮小。競爭激烈,既是挑戰也是機遇,金冠銅業面臨不進則退的情況,只有瞄準更高更新的目標不斷努力,才能繼續保持在銅冶煉行業的優勢。
金冠銅業憑借在“雙閃”冶煉工藝、“非衡態”高濃度轉化工藝的生產中積累的豐富的操作、管理經驗,綜合分析設備現狀,發現主要生產設備和輔助設施具有一定的增產潛力,尤其是冶煉系統FSF、FCF、RF三大爐的本體和硫酸系統的裝置潛力較大。本著主體裝置不作大幅改動、項目投入產出比最佳的原則確定挖潛規模,同時,兼顧采用先進的節能技術與設備,從而使工廠能源單耗進一步下降,降低生產運行成本。經反復論證,最終決定在現有400 kt/a陰極銅的基礎上再挖潛80 kt/a礦產陽極銅,硫酸系統同步新建干吸工序的低溫位熱能回收裝置(HRS系統)。
冶煉系統挖潛80 kt/a礦產陽極銅,即FSF投料量由原來的265 t/h增加至305 t/h、FCF投料量由原來的85 t/h增加至100 t/h。隨著冶煉產能的提升,冶煉煙氣量將進一步增加,但硫酸系統凈化工序已經滿負荷,因此,決定將2臺陽極爐各周期的煙氣全部進入環集脫硫系統,從而不增加進入凈化工序的冶煉煙氣量。最終進入凈化工序的冶煉煙氣量及成分見表2。

表2 進入凈化工序的冶煉煙氣量及成分
為配合干吸工序新增HRS系統,進行了稀酸板式換熱器的核算與改造,將原設計的二級電除霧器出口煙氣溫度由42 ℃下降至37 ℃,從而優化HRS系統的產汽率。
生產中,原一級動力波洗滌器溢流堰有局部堰口結疤,導致逆噴管側壁溫度高、溢流堰進酸管易出現結垢堵塞,需不定期停車清理而影響生產。為解決上述問題,新增了凈化工序的斜板沉降槽進行稀酸沉降,沉降后的上清液與氣體冷卻塔串酸來的較清潔的稀酸混合,混合后的稀酸再用泵送至事故高位槽、重力自流至溢流堰,以期通過大幅降低稀酸的固含量來解決溢流堰堵塞的問題。
挖潛項目改造后,設計進轉化工序煙氣φ(SO2)已達到17%,鑒于“雙閃”冶煉煙氣具有煙氣量小且穩定的特點,已經完全具備回收硫酸系統中低位余熱的條件,而且,近幾年來,國產冶煉煙氣制酸的低溫位余熱回收的技術已趨成熟,投資已有大幅下降且運行較穩定,具有很好的經濟效益。因此,硫酸2套系統均新建HRS系統。
設計補充稀釋風后,干燥塔進口的煙氣條件見表3。

表3 補充稀釋風后干燥塔進口的煙氣條件
HRS系統產出1.0 MPa低壓蒸汽的性能保證值為大于或等于0.46 t/t(以100%硫酸計),產出的低壓蒸汽用于余熱發電,配套新建1套低壓飽和蒸汽凝汽機組。
配套進行了干吸酸冷卻器的改造,將原有的干燥酸冷卻器移用作二吸酸冷卻器,同時新增干燥酸冷卻器和成品酸冷卻器。HRS系統投入運行后,原有硫酸循環水系統富余約7 000 m3/h處理能力,可以供應給新建的低壓飽和蒸汽凝汽發電機組使用,從而節省了改造費用。
硫酸系統現有2套鈉堿法脫硫裝置,均采用液體NaOH為脫硫劑,尾氣脫硫的脫硫塔為動力波洗滌器,環集脫硫的脫硫塔為空塔。2套制酸系統在正常生產時轉化率可達到99.96%、二吸塔出口煙氣φ(SO2)維持在0.01% 左右,環集脫硫系統入口煙氣φ(SO2)平均值約為0.05%,投產以來,2套脫硫系統運行成本較低且穩定。鈉堿法脫硫工藝存在回用水系統鈉鹽富集問題,回用水反復循環使用后易出現管道結晶、現場白色污染,不符合當前的環保和5S管理要求。
新建HRS系統導致系統阻力增加1~2 kPa,為滿足SO2風機壓頭的需要并回收制酸尾氣中殘余的硫,決定將尾氣脫硫系統改為雙氧水脫硫工藝,將動力波洗滌器的脫硫塔改為填料塔,脫硫生成的w(H2SO4)約 25% 的稀硫酸(1 547 kg/h)加入干吸工序作為工藝補充水,預計增加產出硫酸約3 100 t/a[以 w(H2SO4)100% 計 ]。
環集脫硫系統原設計是用于處理2臺閃速爐各放銅口、放渣口收集的環集煙氣,以及豎爐保溫爐和兩陽極爐還原期的煙氣。此次挖潛改造將2臺陽極爐各周期的煙氣全部進入環集脫硫系統,使得環集煙氣SO2濃度升高,為降低運行成本、緩解回用水鈉鹽富集問題,新建1套石灰石鈣法脫硫裝置,現有的鈉堿法脫硫裝置作為保安段與新增的鈣法脫硫裝置串聯運行。
為滿足煙囪超低排放的環保指標并遠離紅線,2套脫硫裝置均配套建設了濕式電除霧器。
挖潛升級改造項目已進入現場建設階段,計劃于2022年3月份的停產檢修期間對接入生產系統。據測算,改造后,陰極銅成本下降約94元/t,硫酸加工成本由當前約100元/t大幅下降至約80元/t,下降幅度達約20%。隨著2套脫硫系統的改造和脫硫電除霧器的投入運行,回用水系統鈉鹽富裕的問題將大幅緩解、煙囪排放指標將遠離超低排放的紅線值。
挖潛升級改造項目投入運行后,生產綜合能耗將大幅下降,實現增產不增污和節能減排降耗的目的,為企業的綠色可持續發展奠定良好的基礎。