強(qiáng)昆侖,李友均,鄭德偉
(東風(fēng)鍛造有限公司鑄造二廠,湖北 十堰 442000)
關(guān)鍵字:托臂梁;有限元;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;鑄造工藝
托臂梁屬于機(jī)動(dòng)車空氣懸架的一個(gè)重要零件,其中部通過蓋板和螺栓與驅(qū)動(dòng)橋固定連接,其兩端各自與安置在車架上的一個(gè)空氣彈簧相連接,主要承擔(dān)著從車架傳遞到驅(qū)動(dòng)橋和輪胎上的各種力和力矩。空氣懸架與驅(qū)動(dòng)橋的連接結(jié)構(gòu)如圖1 所示,空氣彈簧2 上端與車架1 連接,下端與托臂梁4 連接,下蓋板6 與驅(qū)動(dòng)橋7 通過焊接方式連接,上蓋板3 與托臂梁4 對(duì)應(yīng)設(shè)有螺栓安裝孔,從上至下順次安置的上蓋板3、驅(qū)動(dòng)橋7、下蓋板6 以及托臂梁4 通過穿過蓋板3 和托臂梁4 上螺栓安裝孔的直螺栓5 固定在一起。
某車型QT800-5 材質(zhì)的托臂梁試制開發(fā)過程中,臺(tái)架試驗(yàn)未通過,在有限元分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)優(yōu)化,最終達(dá)到用戶的技術(shù)要求,取得較好的優(yōu)化效果。
客戶提供的托臂梁原始產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖2,圖3為托臂梁結(jié)構(gòu)改進(jìn),圖3a)所示區(qū)域無法起型,不符合鑄造工藝要求,所以對(duì)此局部區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)行了微改,如圖3b)所示,將該處拉直,便于起型。

圖2 托臂梁原始設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)

圖3 托臂梁第一處結(jié)構(gòu)改進(jìn)
同時(shí),根據(jù)之前類似托臂梁的臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果,圖4a)所示結(jié)構(gòu)在之前類似零件臺(tái)架試驗(yàn)過程中在該處出現(xiàn)過斷裂,從分析結(jié)果來看該處存在應(yīng)力集中,所以對(duì)該處結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改,將圖4a)中所示筋取消,改為φ106 的圓弧,增加強(qiáng)度,消除應(yīng)力集中,改進(jìn)結(jié)構(gòu)如圖4b)所示。

圖4 托臂梁第二處結(jié)構(gòu)改進(jìn)
1.2.1 托臂梁垂向加載耐久性試驗(yàn)
1)軸荷:與托臂梁連接的橋設(shè)計(jì)軸荷Gw,kN;
2)垂向載荷P:是托臂梁所承受的垂向載荷,P=2.5·Gw/2,單位kN;
3)托臂梁長(zhǎng)臂載荷P1、托臂梁短臂載荷P2:P1+P2=P,且滿足P1·X1=P2·X2.
將托臂梁與橋連接端按實(shí)車裝配方式固定,左右氣囊連接端分別通過夾具與加載頭連接,長(zhǎng)臂和短臂載荷范圍分別為:0.1P1~P1 和0.1P2~ P2,加載波形為2 Hz 的正弦波。托臂梁實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu)示意圖見圖5,臺(tái)架試驗(yàn)機(jī)加載實(shí)驗(yàn)見圖6.

圖5 托臂梁實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu)示意圖

圖6 臺(tái)架試驗(yàn)機(jī)加載實(shí)驗(yàn)
1.2.2 臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果
托臂架按第一版改進(jìn)結(jié)構(gòu)鑄造生產(chǎn)后,由鑄造廠提供的三件托臂梁總成,按2.5 倍設(shè)計(jì)載荷在臺(tái)架試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行加載實(shí)驗(yàn),均不滿足“疲勞壽命不低于60 萬次”的評(píng)價(jià)指標(biāo)要求。托臂梁臺(tái)架加載試驗(yàn)結(jié)果見表1.

表1 臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果
約束條件:托臂梁平板位置四個(gè)安裝孔的縱向、橫向、垂向的平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。工況載荷:短端力的大小為77 700 N,方向豎直向下;長(zhǎng)端力的大小為63 400 N,方向豎直向下。
鑄件的材質(zhì)選用QT800-5,材料的力學(xué)性能和物理性能見表2,鑄件有限元分析模型見圖7.為了較好反應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和合理的計(jì)算精度,合理進(jìn)行網(wǎng)格化分,采用四面體網(wǎng)格,網(wǎng)格大小控制在4 mm,然后對(duì)鑄件進(jìn)行CAE 分析。

表2 QT800-5 材料的力學(xué)性能和物理性能

圖7 第一版結(jié)構(gòu)有限元分析模型
鑄件CAE 分析結(jié)果見圖8,原始設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力出現(xiàn)在下面兩個(gè)固定孔周圍,在3 個(gè)減重孔拐角處也均有應(yīng)力集中,其中在斷裂位置出現(xiàn)應(yīng)力集中,最大應(yīng)力為348 MPa.根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),斷裂大多發(fā)生在應(yīng)力集中的地方,不一定是應(yīng)力最大的區(qū)域,該件斷裂處存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,所以推斷斷裂處存在應(yīng)力集中,應(yīng)該是該件斷裂的最主要原因,下一步結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向在降低該處應(yīng)力、消除該處應(yīng)力集中現(xiàn)象。

圖8 鑄件CAE 分析結(jié)果與臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比圖
目前結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要有兩種手段,一種是通過拓?fù)鋬?yōu)化確定最佳結(jié)構(gòu),另外一種為在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行修改,再通過有限元手段進(jìn)行校核來確定最優(yōu)結(jié)構(gòu),所以托臂梁結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要通過這兩種方式來進(jìn)行。
3.1.1 方案一:通過拓?fù)鋬?yōu)化來尋找最佳結(jié)構(gòu)
拓?fù)鋬?yōu)化是在一定的空間區(qū)域中,在滿足設(shè)計(jì)要求的情況下尋求最合理材料分布的優(yōu)化方法,采用OptiStruct 模塊進(jìn)行優(yōu)化,通過設(shè)定設(shè)計(jì)目標(biāo)、約束函數(shù)等實(shí)現(xiàn)托臂梁的材料最合理化,達(dá)成產(chǎn)品重量減輕,剛度不降低,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力水平不升高的目的。
將原模型的斷裂位置局部空間進(jìn)行填充,并分成設(shè)計(jì)區(qū)域和非設(shè)計(jì)區(qū)域兩部分。如圖9 所示,拓?fù)鋬?yōu)化區(qū)域外為非設(shè)計(jì)區(qū)域。

圖9 拓?fù)鋬?yōu)化模型
根據(jù)拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果,結(jié)合產(chǎn)品的鑄造工藝、裝配性能以及過往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行建模,并對(duì)新模型進(jìn)行應(yīng)力分析,分析結(jié)果如圖10 所示,斷裂位置應(yīng)力降低為288 MPa,與第一版試制結(jié)構(gòu)相比,在重量基本沒有變化的情況下,應(yīng)力下降17%.

圖10 拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)構(gòu)CAE 分析結(jié)果
3.1.2 方案二:在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化
在初版試制結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,根據(jù)CAE 分析結(jié)果,對(duì)應(yīng)力較大的區(qū)域增加材料,應(yīng)力較小的區(qū)域去除材料。通過數(shù)次結(jié)構(gòu)更改及校核,最終通過去除3個(gè)產(chǎn)生應(yīng)力集中的減重孔,對(duì)應(yīng)力較小的筋和壁厚進(jìn)行減薄等方式,確定該方案結(jié)構(gòu),該方案結(jié)構(gòu)如圖11 所示。

圖11 鑄件三維模型
優(yōu)化后鑄件重量為37.32 kg,最大應(yīng)力為546.2 MPa,斷裂處最大應(yīng)力183 MPa,應(yīng)力分析結(jié)果如圖12 所示。

圖12 方案二CAE 分析結(jié)果
從重量、最大應(yīng)力、斷裂位置最大應(yīng)力以及優(yōu)缺點(diǎn)四個(gè)方面對(duì)兩種方案進(jìn)行對(duì)比,具體如表3 所示。

表3 方案優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),方案二重量有所減少,最大應(yīng)力和原方案基本相當(dāng),斷裂位置應(yīng)力明顯下降,三個(gè)減重孔的去除基本上消除了應(yīng)力集中的風(fēng)險(xiǎn),最重要的是方案二模具修改簡(jiǎn)單,在項(xiàng)目時(shí)間有限的情況下,能明顯縮短模具修改周期。故最終選擇方案二來進(jìn)行第二輪試制件開發(fā)。
托臂梁按第二版改進(jìn)結(jié)構(gòu)鑄造生產(chǎn)后,所提供的兩個(gè)改進(jìn)方案的托臂梁總成,按2.5 倍設(shè)計(jì)載荷在臺(tái)架試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行加載實(shí)驗(yàn),滿足“疲勞壽命不低于60 萬次”的評(píng)價(jià)指標(biāo)要求,其中方案二優(yōu)化效果最優(yōu),模具改進(jìn)較小,確定為批量生產(chǎn)的優(yōu)化方案。
總結(jié)前期試制階段數(shù)據(jù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),固化工藝,該款托臂梁已在我廠HWS 線現(xiàn)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),確定了HWS 線1 型4 件(左右各兩件)生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)的托臂梁鑄件實(shí)物見圖13.

圖13 托臂梁鑄件實(shí)物
對(duì)某車型托臂梁進(jìn)行有限元分析,分析臺(tái)架試驗(yàn)斷裂原因。從斷裂原因入手,通過拓?fù)鋬?yōu)化和在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上優(yōu)化兩種方式,找到兩種解決方案,并全方位對(duì)比方案的優(yōu)缺點(diǎn),最終找到符合生產(chǎn)制造實(shí)際的最優(yōu)結(jié)構(gòu),樣件順利通過臺(tái)架試驗(yàn)。
試驗(yàn)證明,基于Hyperworks 的托臂梁結(jié)構(gòu)優(yōu)化,最大限度利用現(xiàn)有模具,降低制造成本,縮短生產(chǎn)周期,為我廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化積累經(jīng)驗(yàn),并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。