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抗高溫油基鉆井液堵漏劑的研制與應用
——以龍馬溪組頁巖氣井W204H為例

2021-06-07 16:00:36于欣張振郭夢揚李磊范勁鄧正強
斷塊油氣田 2021年2期
關鍵詞:效果實驗質量

于欣 ,張振 ,郭夢揚 ,李磊 ,范勁 ,鄧正強

(1.天津渤海職業技術學院,天津 300221;2.中海油田服務股份有限公司油田化學事業部,河北 三河 065201;3.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆井液技術服務公司,四川 成都 610051)

0 引言

頁巖油氣資源的勘探開發過程中,經常遇到井壁失穩、井壁垮塌、井漏等情況,導致鉆井時間延長、鉆井成本增加,甚至引起井眼報廢,造成巨大經濟損失[1-3]。油基鉆井液具有強抑制性、潤滑性好以及抗高溫等優點,使得其在頁巖氣水平井鉆井中得到廣泛應用[4-5]。由于油基鉆井液配制成本高,油基鉆井液一旦發生井漏會急劇增加鉆井成本,同時還會干擾錄井,誤導油氣資源的發現,因此,解決油基鉆井液的漏失問題迫在眉睫[6-7]。在國內,鉆井液堵漏劑的研究取得了很大的進展,如研發了系列可延遲膨脹類堵漏劑、交聯凝膠堵漏劑、凝膠水泥堵漏劑等,并取得了良好的應用效果,但缺乏高效的油基鉆井液堵漏劑[8-10]。

四川頁巖氣藏龍馬溪組儲層非均質性、裂縫發育程度、地應力特征等因素存在不確定性,對鉆井工程工藝要求較高,在使用油基鉆井液鉆進的過程中一旦發生漏失,將會引起井壁失穩、井塌等復雜問題。因此,需要提高油基鉆井液的防漏堵漏性能,提高泥餅致密性,保證安全鉆進。

1 實驗

1.1 試劑與儀器

試劑:丙烯酸異辛酯 (EHA)、4-甲基苯乙烯(MPE)、二乙烯基苯(DB)、偶氮二異丁腈(AIBN)均為分析純;烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)為化學純。

儀器:ZNN-D6數顯旋轉黏度計、PPT滲透性封堵儀、GJD-B12K變頻高速攪拌機、GGS71-A高溫高壓濾失儀、SD6六聯中壓濾失儀、SXQ-DNZ-3A黏滯系數測定儀、Fann23D電穩定性分析儀等。

1.2 抗高溫交聯凝膠堵漏劑的合成

1)在燒杯中加入一定量的蒸餾水、OP-10,加入一定量的EHA,MPE,DB單體;2)使用剪切乳化機乳化2 min;3)將乳液倒入裝有溫度計、攪拌器和冷凝回流裝置的四口燒瓶中,攪拌,通氮氣20 min,恒溫水浴加熱至80℃;4)加入AIBN,在80℃下密封攪拌反應8 h,得到白色乳液狀產品;5)冷卻后,經甲醇洗滌、過濾、烘干,得到交聯微球堵漏劑。

2 結果與討論

本實驗的油基鉆井液體系基漿為:量取340 mL的3號白油,在白油中加入2 g主乳化劑+20 g輔乳化劑+12 g潤濕劑+8 g有機土,使用高速攪拌機(轉速為12 000 r/min)攪拌 20 min,加入 60 mL 的鹽水(20% CaCl2溶液),高速攪拌20 min,再加入12 g氧化鈣,高速攪拌20 min后,得到油基鉆井液基漿。

2.1 合成條件的優化

2.1.1 單體配比

在交聯凝膠堵漏劑的合成過程中,單體配比對共聚物性能影響明顯。通過改變MPE與EHA單體的摩爾質量比,來研究單體配比對交聯凝膠堵漏劑的封堵效果的影響,實驗結果見圖1。

圖1 MPE與EHA摩爾質量比對漏失量的影響

由圖1可知:隨著EHA單體占比的增加,產品的封堵效果先變好,后變差,當單體摩爾質量比為8∶2時,對應產物的封堵性能最好。這是由于,隨著EHA的增加,凝膠微球的親油長鏈基團含量增大,交聯凝膠吸油性能變好。當單體摩爾質量比為9∶1時,漏失量增加,這是由于EHA占比過大時,共聚物中的長鏈基團影響大于剛性基團的影響,導致共聚物強度下降,封堵效果變差。實驗結果表明,MPE與EHA最優摩爾質量比為 8∶2。

2.1.2 交聯劑用量

交聯劑用量對凝膠堵漏劑物理性質和封堵能力有直接影響,最終體現在堵漏效果上。通過考察交聯劑質量分數對漏失量的影響,研究了交聯劑用量對產物基礎乳液漏失量的影響。實驗結果見圖2。

圖2 交聯劑質量分數對漏失量的影響

由圖2可知:隨著交聯劑用量的增大,產品在基礎乳液中的封堵效果先變好后變差。當交聯劑質量分數為0.10%時,對應產物封堵效果最佳。這主要因為:隨著交聯劑質量分數的增加,堵漏劑交聯密度增大,吸水能力逐漸下降,堵漏劑強度更大;隨著交聯劑質量分數的進一步增大,堵漏劑由硬變脆,韌性下降,導致封堵效果變差。實驗表明,該堵漏劑的最優交聯劑質量分數為0.10%。

2.1.3 自由基聚合單體總質量分數

自由基聚合單體總質量分數對產物的聚合度有明顯的影響,導致產物性能也受到單體總質量分數的影響。因此,研究了單體總質量分數對凝膠堵漏劑封堵效果的影響,其他合成條件不變。實驗結果見圖3。

圖3 單體總質量分數對漏失量的影響

由圖3可知:隨著單體總質量分數的增加,堵漏劑的封堵效果先變好后變差。當單體總質量分數為20%時,對應產物的封堵效果最佳。這主要是由于共聚物的聚合度受單體總質量分數的影響,當單體總質量分數較小時,堵漏劑聚合度較小,形成的凝膠強度受限,從而導致封堵效果不佳。實驗表明,堵漏劑的最佳合成單體總質量分數為20%。

2.2 堵漏劑性能表征

2.2.1 粒徑分析

堵漏劑的粒徑為封堵滲透型漏失通道的關鍵參數,不同的漏失情況要求粒徑大小不一致,因此,控制凝膠微球的粒徑,在凝膠微球的制備中尤為重要。采用英國馬爾文激光粒度儀,測試了堵漏劑粉末的粒徑分布情況。實驗結果見圖4。

圖4 凝膠堵漏劑粉末粒徑分布測試結果

由圖4可知,該堵漏劑粉末粒徑分布較集中,呈現拋物線尖峰分布,粒徑分布在3~30 μm,粒徑中值為11.2 μm。

2.2.2 熱重分析

由于油基鉆井液環境溫度較高,要求堵漏劑具有良好的熱穩定性。使用差熱-熱重同步分析儀,對合成的凝膠堵漏劑樣品進行了熱穩定性研究。設定溫度為50~400℃,通氬氣保護,升溫速度為10℃/min,通過實驗,獲得了該堵漏劑的熱重曲線。實驗結果見圖5。

圖5 凝膠堵漏劑質量剩余率隨溫度變化

由圖5可知:溫度高于270℃時,堵漏劑質量急劇下降,在270℃之前,凝膠堵漏劑質量剩余率高于80%,受熱分解質量不大,可知該堵漏劑的分解溫度為270℃,基本滿足大多數油基鉆井液使用環境。

2.3 堵漏劑封堵效果評價

2.3.1 對油基鉆井液基本性能的影響

本次研究了凝膠堵漏劑質量分數對油基鉆井液基漿黏度的影響,測試了加入不同質量分數凝膠堵漏劑的油基鉆井液基漿在150℃老化16 h后的表觀黏度。實驗結果見圖6。

圖6 凝膠堵漏劑質量分數對表觀黏度的影響

由圖6可知:隨著堵漏劑質量分數的增加,油基鉆井液基漿的表觀黏度逐漸上升,質量分數4%時,表觀黏度提高率為27.7%。

2.3.2 抗溫能力

在油基鉆井液基漿中加入質量分數為2%的凝膠堵漏劑后, 分別在 150,180,200,220℃下老化 16 h后,使用滲透性封堵儀測試油基鉆井液基漿的單位壓差漏失量(使用20 μm孔喉砂盤模擬滲透性漏層)。實驗結果見圖7。

圖7 凝膠堵漏劑抗溫性實驗

由圖7可知:隨著老化溫度的增大,加入凝膠堵漏劑的油基鉆井液基漿,單位壓差漏失量逐漸增大,當老化溫度為220℃時,單位壓差漏失量出現明顯增大。主要是由于溫度過高,凝膠微球分子鏈斷裂和部分官能團失效,導致凝膠結構破壞,強度下降,從而降低封堵效果。實驗說明,凝膠堵漏劑在200℃老化溫度以下具有較好的封堵效果。

2.3.3 在基漿中的封堵效果

在油基鉆井液基漿中加入一定量的堵漏劑后,180℃熱滾16 h后,使用滲透性封堵儀測試180℃下基漿的漏失量(使用20 μm孔喉砂盤模擬滲透性漏層),測完后倒去基漿,保留濾餅,并在相同條件下測定濾餅的白油滲透率(K0);在相同條件下,測試加入堵漏劑的油基鉆井液基漿漏失量和濾餅滲透率(Kf);以滲透率的大小、濾餅厚度來反映油基鉆井液基漿的封堵能力,封堵效率為(K0-Kf)/K0×100%。測試結果見表1。

由表1可知:隨著凝膠堵漏劑質量分數的增大,單位壓差漏失量逐漸減少,濾餅厚度和滲透率大幅度降低,質量分數為 3%時,滲透率 105.42×10-3μm2,封堵效率91.53%,說明凝膠堵漏劑的加入形成了致密濾餅。

表1 凝膠堵漏劑封堵性能測試結果

2.3.4 在鉆井液體系中的封堵效果

結合現場常用的油基鉆井液配方,形成了一套強封堵油基鉆井液體系,基本配方如表2所示[11-15]。

表2 油基鉆井液體系配方

測試180℃老化16 h后油基鉆井液體系的封堵性,對照組為表2中的配方,空白組未加堵漏劑,實驗結果如圖8所示。

圖8 凝膠堵漏劑在油基鉆井液體系中的封堵效果

由圖8可知:加入凝膠堵漏劑后的油基鉆井液體系累計漏失量由16.2 mL降至4.8 mL,降低了70.3%,堵漏效果明顯。

3 現場應用

W204H平臺有6口水平井,均為龍馬溪組頁巖氣藏頁巖氣開發井,位于四川省內江威遠縣龍會鎮,構造位置在威遠中奧頂層構造南翼。龍馬溪組儲層非均質性、裂縫發育情況、地應力特征等地質情況存在不確定性[16-17],對鉆井工程工藝要求較高。抗高溫油基鉆井液堵漏劑在水平井W204H井進行了應用。結果表明,該堵漏劑的封堵能力強。該井段的平均井徑擴大率低于3%,油基鉆井液損耗量低于0.3 m3/h。

現場試驗所采用的堵漏配方為(2%~5%)凝膠堵漏劑+(1%~2%)超細碳酸鈣+(2%~3%)片狀堵漏材料。井溫為120℃,鉆井液密度為2.10~2.20g/cm3。鉆井液性能為:塑性黏度62mPa·s,動切力9Pa,破乳電壓1211V,高溫高壓濾失量2.0 mL。W204H井鉆進至井深3 947 m后,發生裂縫性漏失(漏速為6.6~20.7 m3/h)。在油基鉆井液中加入6%的堵漏劑,更換振動篩布為200目,循環2周后,關井套壓最高為1.2 MPa,穩壓30 min后,壓力降至0.8 MPa,漏失鉆井液0.7 m3,循環篩堵漏劑,無漏失,堵漏成功。現場試驗結果顯示:在油基鉆井液中加入凝膠堵漏劑,鉆井液性能基本保持穩定,表觀黏度、塑性黏度上漲不明顯,破乳電壓基本不變,高溫高壓失水下降至1.2 mL,有效解決了頁巖氣區域龍馬溪組裂縫性漏失難題。

W204H井采用油基鉆井液抗高溫凝膠堵漏體系,取得了良好的效果。該井井壁穩定,無掉塊和復雜情況發生,濾餅薄而致密。在造斜階段,未出現掉塊、井塌等復雜井下情況,造斜段作業順利,為安全鉆進和鉆完井工程質量提供了保障[18-20]。

4 結論

1)通過室內評價,合成的抗高溫凝膠堵漏劑具有良好的熱穩定性、流變性、封堵性,粒徑分布在3~30 μm,粒徑中值為11.2 μm,可有效封堵頁巖地層漏失。

2)油基鉆井液體系封堵性評價表明,加入凝膠堵漏劑后,油基鉆井液體系封堵性能明顯變好,說明該凝膠堵漏劑堵漏性能優異。

3)油基鉆井液抗高溫凝膠堵漏劑在W204H井取得了良好的堵漏效果。井壁穩定,無掉塊和復雜情況發生,濾餅薄而致密,造斜段作業順利。

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