黨權交,何思元,金 磊,雷 棟
(1中交路橋建設有限公司,北京 100027; 2.中交路橋華東工程有限公司,上海 201210)
橋梁在運營過程中,荷載有常規(guī)的可變荷載、永久荷載、偶然荷載,除此之外,由于一些突發(fā)狀況導致橋梁受到不同類型、不同程度的損傷,特別是突發(fā)的自然災害,會對橋梁的整體結(jié)構(gòu)造成較大甚至毀滅性的傷害,因此橋梁的應急搶險監(jiān)測、維修加固顯得尤為重要。
本文以埡壩大橋搶險工程為研究對象,對其險情發(fā)生誘因及造成的病害進行詳細的調(diào)查與研究。結(jié)合搶險工程的施工特點,及時制定了科學的搶險方案,將災害造成的損失降到最低。
埡壩大橋為先簡支后連續(xù)預應力混凝土T梁,標準跨徑為40m,起訖樁號:K80+716.5(ZK80+716)—K81+442(ZK81+443.6),跨徑布置為(3×40+4×40+4×40+4×40+3×40)m,左幅橋梁全長727.5m,右幅橋長725.5m。橋面采用8cm厚C50混凝土+防水層+10cm厚的瀝青混凝土。15~18號墩為一聯(lián),孔跨布置為3×40m,其中15~17號墩為雙柱式墩,采用嵌巖樁基礎,18號橋臺為肋板式橋臺連接樁基。
2020年7月初,遵義地區(qū)正安縣普降暴雨,7月12日埡壩大橋左幅17號墩處出現(xiàn)護欄開裂、橋面下沉的情況,17,18號墩橋下坡面出現(xiàn)橫向張拉裂縫,右幅橋臺靠近小樁號橋下發(fā)現(xiàn)錯臺裂縫,張開約5cm左右。17號外側(cè)墩底開裂翹起,內(nèi)側(cè)墩靠右幅內(nèi)側(cè)開裂,張開約15cm,護墻壓碎,橋面下凹,呈淺V形(見圖1)。

圖1 橋梁現(xiàn)狀
1)L17-1和L17-2號墩底分別產(chǎn)生往小樁號方向43cm和81.7cm的縱向位移,往外側(cè)方向40.4cm和39.4cm的橫向位移,相對應橋面產(chǎn)生87.8cm和56.8cm的豎向沉降,墩頂防撞墻產(chǎn)生擠壓混凝土崩裂等病害。
2)L17號墩兩側(cè)預制梁段端部底緣產(chǎn)生了較多橫向裂縫和橋墩方向的斜向裂縫,裂縫底部連接貫通;現(xiàn)澆段和預制段結(jié)合面產(chǎn)生了下寬上窄的豎向開裂,最大縫寬20cm,其中第18跨由外至內(nèi)逐漸增寬至20cm,第17跨由外至內(nèi)逐漸由10cm減小。
橋梁出現(xiàn)險情時,初步判斷橋位處可能產(chǎn)生了滑坡情況,導致橋墩產(chǎn)生樁底位移或樁底附近溶洞崩塌導致墩身下沉、偏斜。現(xiàn)17號橋墩處出現(xiàn)嚴重沉降及水平移位,相鄰兩跨連續(xù)T梁在連續(xù)墩支點處出現(xiàn)V形彎折,現(xiàn)澆連續(xù)段與預制梁端連接處被拉裂,上部結(jié)構(gòu)存在落梁的風險。為防止橋墩進一步沉降、偏移而發(fā)生落梁情況,經(jīng)研究決定,前期采用搭設方便且迅速的集束支架臨時支撐,待搭設大鋼管支架支撐受力后拆除集束支架。同步進行橋梁后期加固方案研究與設計。
1)集束支架設計
T梁馬蹄下方碗扣支架按橫距30cm,縱距30cm,步距60cm布置,并用扣件和鋼管立桿沿縱距方向按間隔15cm進行加密,鋼管頂部設可調(diào)頂托,并沿橫橋向鋪10cm×15cm方木;T梁翼緣板下方,碗扣支架按按橫距60cm,縱距60cm,步距60cm布置,鋼管頂部不設頂托及方木。為保證支架穩(wěn)定,剪刀撐按夾角45°~60°布設,上到頂下到底,并通過扣件與每步立桿扣緊,墩兩側(cè)支架通過鋼管扣件連成整體,支架底設可調(diào)底托于硬化地面上(見圖2)。

圖2 T梁集束支架結(jié)構(gòu)
2)集束支架驗算
為保證不出現(xiàn)落梁風險,支架承載力按最不利工況(T梁與蓋梁完全脫空,集束支架承受所有上部結(jié)構(gòu)荷載)設計。根據(jù)埡壩大橋施工圖文件,統(tǒng)計上部結(jié)構(gòu)自重如表1所示。

表1 集束支架上部結(jié)構(gòu)自重
每跨上部結(jié)構(gòu)總質(zhì)量為1 094t,支架按承載5 500kN進行驗算。采用Midas Civil建立整體模型,并對各種桿件賦予各自材料特性,取自重1.1倍安全系數(shù),對實際施工工況下支架的整體強度、剛度及穩(wěn)定性進行驗算,計算結(jié)果表明:支架豎向位移最大值為3.1mm,最大組合應力值為141MPa,小于碗扣支架容許應力210MPa,支架一階模態(tài)臨界荷載系數(shù)為4.2>4(容許值),說明結(jié)構(gòu)抗傾覆滿足要求,該結(jié)構(gòu)理論計算合格。
3)集束支架施工
7月27日硬化17號墩大里程側(cè)碗扣支架混凝土基礎,7月28日開始集束支架搭設,7月31日完成大里程側(cè)的搭設,8月5日完成17號墩小里程側(cè)的搭設。在開展工作面有限,各工序交叉,施工組織難度大的狀況下,從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到精心安排施工組織,整個集束支架從設計到完成僅耗時10d,為搶險工程贏得寶貴的時間。現(xiàn)場集束支架搭設如圖3所示。

圖3 現(xiàn)場集束支架搭設
1)大鋼管支架設計
左幅17號墩小樁號側(cè)大鋼管支架采用鋼管樁及承臺技術,大樁號側(cè)采用鋼筋混凝土擴大基礎。大鋼管支架立柱采用φ630×10鋼管,平聯(lián)及斜撐為φ273×9鋼管,標準節(jié)段為4m,底部通過法蘭盤、地腳螺栓連接基礎,頂部布置3I56a主橫梁,3I36a主縱梁,主縱梁上方鋪設鋼頂筒,將上部結(jié)構(gòu)荷載傳遞至大鋼管支架(見圖4)。

圖4 大鋼管支架結(jié)構(gòu)
2)大鋼管支架驗算
為保證不出現(xiàn)落梁風險,支架承載力按最不利工況(T梁與蓋梁完全脫空,大鋼管支架承受所有上部結(jié)構(gòu)荷載)設計。荷載計算上部結(jié)構(gòu)自重及承載力同集束支架,仍取1.1為安全系數(shù)。計算結(jié)果表明:大鋼管支架豎向位移最大值為2.2mm,最大組合應力值為25.2MPa,小于支架容許應力210MPa,支架一階模態(tài)監(jiān)界荷載系數(shù)為51>4(容許值),說明結(jié)構(gòu)抗傾覆滿足要求,該結(jié)構(gòu)理論計算合格。
3)大鋼管支架施工
大鋼管支架標準節(jié)采用汽車式起重機安裝,調(diào)整節(jié)、承重梁、分配梁均采用手拉葫蘆配合卷揚機安裝,立柱鋼管間采用高強螺栓連接。8月8日硬化17號墩大里程側(cè)鋼管支撐基礎,8月10日開始搭設大鋼管支架,8月18日完成,17號墩小里程側(cè)自9月10日開始搭設,9月17日完成(見圖5)。

圖5 大鋼管支架現(xiàn)場施工
根據(jù)搶險的緊急及特殊性,支架搭設完成后未進行支架預壓即投入使用,且在梁體橫、縱向位移不明確的情況下,支架受力情況也不明確。為進一步掌握支架在使用過程中的安全狀態(tài),在17號墩大樁號側(cè)集束支架頂設置應力監(jiān)測設備,進行實時監(jiān)控,專人負責采集數(shù)據(jù)。
1)應力監(jiān)測點布置如圖6所示。

圖6 集束支架應力監(jiān)測點布置
2)安裝應變監(jiān)測儀器時,支架已在受力狀態(tài),儀器無法得到初始值。儀器安裝并調(diào)試完成后,測得穩(wěn)定值為80MPa,后續(xù)監(jiān)測降至40MPa。根據(jù)測定值變化,假定80MPa為中間值,取40MPa為上下安全浮動值,即40MPa≤測得應力值≤120MPa為安全,應力>120MPa立即發(fā)出預警。
經(jīng)幾日連續(xù)24h對支架應力監(jiān)測顯示,17號墩1T(1號T梁下方應變儀器測的數(shù)據(jù)的平均值)受力最大,峰值為30MPa;17號4T(4號T梁下方應變儀器測的數(shù)據(jù)的平均值)峰值最小,峰值為13.23MPa;且觀測值于8月17日以后趨于穩(wěn)定,符合墩柱右傾沉降的規(guī)律,小于理論計算容許應力值,測得數(shù)據(jù)均穩(wěn)定于預警值范圍內(nèi),表明支架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,梁體變形趨于穩(wěn)定。
埡壩大橋主要病害為L17號墩嚴重沉降、偏位,導致16,17號墩頂主梁現(xiàn)澆段豎向拉斷,16號墩頂負彎矩段主梁翼緣橫向開裂,17號墩頂預制梁梁端馬蹄U形裂縫。考慮T梁梁端1m范圍底部0.6m高度不參與受力的損傷模型,梁體受力基本滿足規(guī)范要求,僅受損梁端截面下緣最大壓應力17.87MPa,超過規(guī)范限值(16.2MPa),而該處主壓應力17.87MPa滿足規(guī)范要求;經(jīng)梁端外包混凝土加固后梁體承載能力均可滿足規(guī)范限值要求。
針對以上情況,提出以下修復思路。
1)鑒于L17號墩出現(xiàn)了嚴重的傾斜、偏位,且存在樁基斷裂的可能,對其采取拆除重建。
2)對左幅第17,18跨梁體進行空間復位。
3)鑒于左幅第17,18跨T梁預制段損傷程度較輕,在對端部進行外包混凝土、重做現(xiàn)澆連續(xù)段和恢復墩頂預應力鋼束后繼續(xù)利用。
1)L17號橋墩在橋梁外側(cè)新增4根φ2m樁基,樁基嵌入完整中風化灰?guī)r6m。樁基采用人工挖孔樁成孔,鋼波紋管支護設計(見圖7)。

圖7 加固改造結(jié)構(gòu)
2)施工預應力承臺外側(cè)橫梁,并在承臺橫梁上安裝φ820mm×16mm鋼管立柱作頂升平臺。
1)在16號墩及18號臺蓋梁上安裝臨時縱向限位裝置。
2)利用新承臺外側(cè)橫梁上φ820mm×16mm鋼管頂升平臺,將梁體頂升至剛脫離支座卸力,切斷負彎矩鋼束,再水切割鑿除17號墩頂現(xiàn)澆連續(xù)梁。
3)再利用頂升平臺將梁體頂升復位,分級線性頂升,由內(nèi)向外每片梁頂升高度為86.1,79.3,72.6,65.8,59.1cm。梁體頂升結(jié)構(gòu)如圖8所示。

圖8 梁體頂升結(jié)構(gòu)
1)依托17號墩附近施工支架及原梁,搭建蓋梁提升復位系統(tǒng)(見圖9)。

圖9 墩柱蓋梁提升復位結(jié)構(gòu)
2)待蓋梁提升預緊后,對橋墩做限位措施,切斷原橋墩。
3)鑿除舊墩結(jié)合段,澆筑與新承臺結(jié)合段混凝土。
1)將L16,L17號墩頂負彎矩鋼束切斷,水切割鑿除現(xiàn)澆連續(xù)段并保留原鋼筋,水切割鑿除墩頂兩側(cè)各15m范圍內(nèi)橋面現(xiàn)澆層,T梁頂板局部開槽重新布置負彎矩鋼束,采用扁錨,單端張拉。
2)水切割鑿除L17號墩頂T梁端部2m范圍內(nèi)松散混凝土,鑿毛腹板及馬蹄,封閉混凝土結(jié)構(gòu)裂縫,植筋外包15cm厚C50自密實混凝土加固。
3)橋面護欄及鋪裝按原設計恢復。
1)混凝土裂縫處治 主梁翼緣板、梁肋、橫隔板裂縫寬度<0.15mm時采用表面封閉法處理,否則采用壓力注膠法處理,再進行結(jié)構(gòu)加固。
2)混凝土表面缺陷修復 對于混凝土表面存在的蜂窩、麻面、混凝土剝落、缺損、凹陷等缺陷,先鑿除松散、破損的混凝土,露出新鮮混凝土,然后利用人工除銹的方法對缺陷部位的鋼筋除銹,并將混凝土表面清理干凈,涂刷阻銹劑后,再采用聚合物水泥砂漿進行修補。
對埡壩大橋險情誘因進行調(diào)查,制定了有效的臨時支護及病害維修加固方法,總結(jié)如下。
1)因埡壩大橋17號橋墩發(fā)生傾斜,搶險第一時間采用集束支架、斜撐及大鋼管支架對其上部結(jié)構(gòu)進行臨時支撐,維持整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,防止橋墩持續(xù)變形發(fā)生突然落梁。
2)針對橋墩病害,在橋梁17號墩外側(cè)新增4根φ2m 的樁基,原位拆除并新建承臺、墩柱、蓋梁,在不破壞原設計理念的前提下,保證埡壩大橋后期運營期間結(jié)構(gòu)安全、穩(wěn)定。
3)針對上部結(jié)構(gòu)病害,采用梁體頂升復位,原位修復T梁端部后再利用,在保證結(jié)構(gòu)安全的前提下,有效的節(jié)約工程造價成本。相較梁體整體拆除、修復后再架設方案,極大程度的減少搶險加固工期,符合搶險加固工程施工特點及要求。
4)通過對應急搶險臨時支撐結(jié)構(gòu)及加固搶險的研究,為類似搶險工程提供經(jīng)驗和參考。