馮敏捷,宋德文
1.中鐵二局集團有限公司,四川 成都 610031 2.廣州地鐵集團有限公司,廣東 廣州 510300
對復雜的泥質粉砂巖地層,采用無倉壓模式掘進施工,會出現渣土含水高、地面沉降大、同步注漿質量差的問題,管片在脫離盾構機后上浮超限,管片背后注漿開孔更是出現帶壓水噴涌。
為解決上述問題,通過對廣州地鐵8號線北延段某區間掘進參數的分析和研究,決定采用氣壓輔助模式掘進施工,同時采取同步注漿質量控制、超前二次注漿及跟蹤注漿技術、專項組織管理等措施,減少盾體周邊地層內地下水損失和后方來水,防止噴涌,有利于控制變形沉降、管片上浮,也保證了成型隧道質量。
廣州地鐵8號線北延段某區間下穿大量中低層老舊建筑密集區、學校、商場、主干道及重要管線,區間左右線隧道呈“S”形,最小曲線半徑為400m。縱坡呈“V”坡,最大坡度為28‰。隧道覆土深度區間為18.6~24.6m,線間距為11.5~17.2m,主要穿越的地層為泥質粉砂巖。
盾構機采用中鐵裝備生產復合式土壓平衡盾構機,四輻條面板式復合刀盤直徑為φ6280mm,開口率為35%。
隧道范圍自上至下為雜填土、淤泥層、粉質黏土層、泥質粉砂巖層,洞身范圍為強、中、微風化泥質粉砂巖。隧道上方存在較厚的淤泥層,含水量在75%左右,呈流塑狀,飽和淤泥層失水沉降敏感。強風化帶組織結構部分破壞,為極軟巖,遇水軟化失水沉降敏感。中風化帶風化裂隙較發育,泥質膠結,為軟巖,較破碎。微風化帶風化裂隙較發育,巖芯呈短柱狀或長柱狀,表面光滑,厚層狀構造,泥質膠結。地下水以基巖裂隙水為主,具承壓性,水頭埋深為1.2~3.4m,根據掘進情況及成型管片滲漏情況判斷該段地層地下水含量豐富。
該區間在掘進施工初期以常規的全斷面巖層掘進模式進行施工,采取無倉壓模式掘進,前期施工正常;穿越廣州市交通技工學校、市教育印刷廠等建筑物后,出現區域性整體沉降。
由地面建筑物監測數據可知,沉降突變有兩個時間段:2018年12月21日—2019年1月1日,右線盾構機從建筑物25m外到穿越建筑物的過程;2019年1月16日—2019年1月20日,左線盾構機位于學校內時采取常壓換刀方案的過程。其余時間均是緩慢均勻沉降,累計沉降較大的監測點A72、A721位于192環附近,此處隧道穿越巖層為中風化、微風化泥質粉砂巖;A56~A58位于隧道東側,距右線最近距離為23.3m;A51位于隧道東側,距右線最近距離為38.3m。
以廣州市交通學校為中心,出現省華大物流公司、市教育印刷廠、小梅里社區等區域性變形沉降及房屋開裂。
經現場統計,陳家祠站—彩虹橋站區間右線隧道統計279環,其中59環管片破損,破損率為21%,18環管片錯臺大于20mm;左線隧道統計193環,其中33環管片破損,破損率為17%,10環管片錯臺大于20mm。
根據右線150~210環上浮量數據,管片脫出盾尾普遍存在上浮現象,管片脫出盾尾后的最大上浮量達到110mm。
(1)根據地質勘察報告,雙線區間均位于全斷面巖層中掘進,頂部巖層較厚(大于4.2m)、自穩性較好,未出現多出渣土,因此沉降非地層擾動或者塌方造成,建筑物不會存在坍塌危險。
(2)沉降區域位于強風化泥質粉砂巖凹槽和隧道最低點附近,強風化泥質粉砂巖透水性較強(1m/d),凹槽形成一個較強透水能力的匯水帶,掘進過程中上方潛水通過凹槽匯聚于開挖面及管片背后。
(3)沉降區域存在較厚淤泥層(4.6~9.85m),該地層含水量高(達到76.5%)、孔隙比值大(達到2.033)、壓縮系數大(高壓縮性),呈流塑狀,飽和淤泥層失水沉降敏感。根據現場觀察及統計,該區間右線在掘進172~279環時土倉大量來水,每環來水2~4m3,加上成型管片滲漏水較多,地層失水嚴重。
該區間沉降較大的區段在150~195環,施工參數如下:總推力為850~1260t,推進速度為1~5.8cm/min,刀盤轉速為1.5~1.7r/min,土倉壓力為0.06~0.13MPa,刀盤扭矩為2100~2652kN·m,同步注漿量為6~7m3,出土量為56~60m3。施工期間掘進參數易出現波動,土倉壓力普遍較低且呈下降趨勢,推力及扭矩較大呈上升趨勢,推進速度變化較大呈下降趨勢。
掘進過程中土倉壓力較低,開挖面水土壓力失衡,導致地下水位下降,淤泥層失水收縮,導致整體沉降(交通技工學校、印刷廠、華大物流等)。
經計算,管片脫離盾尾后在水中的浮力F浮1=42.39t,管片自重G自=20.90t,在密度為1.6g/cm3的同步注漿漿液里浮力F浮2=67.82t。未接長軌道時,不計后配套拖車重力,即便同步注漿漿液未注飽滿,在上半部還是水的情況下,浮力也遠大于管片自身重力。
泥質粉砂巖地層由于自穩能力強、完整性好,能很好地控制自身沉降,使管片有足夠的上浮空間。同步注漿砂漿的固結時長為6~8h,使得管片有充足的工后上浮變形時間。再者,下坡段漿液在自重下跟隨盾構機掘進流動,頂部存在一定的空洞情況,管片上浮約束減少。
掘進過程中多次出現后方來水較大的情況,且在管片開孔注漿時常出現注漿孔涌出帶壓清水的情況,可見管片背后同步注漿、二次注漿填充及止水環施作的效果不佳。此段接近區間最低點,管片背后填充不密實形成匯水通道,后方來水匯聚、沖刷,也會影響注漿效果。
針對該區間復雜的地質情況及周邊環境、高風險下穿建(構)筑物施工,編制專項施工組織措施并嚴格管理,確保風險源分析全面、關鍵措施落實到位、問題及時發現和有效處置是后續施工安全和變形控制的關鍵。采取以下施工組織措施可確保后續的施工安全、變形穩定:
(1)建立全工作面覆蓋的有線電話、對講機通信系統,并建立工作信息通報微信群,盾構監控系統接入公司遠程監控中心平臺,確保公司后臺實時掌握分析盾構施工參數,快速響應。
(2)安排技術員嚴格控制同步漿液拌制,防止拌制過程中隨意調整配合比,確保漿液拌制質量。在拌和站、井口、盾構機工作面安裝監控,監控室安排專人24h值班盯控同步注漿漿液運輸過程,防止擅自加水,工作面由土木技術員對漿液進行驗收。
(3)由盾構跟機土木技術人員加強對注漿填充工作的管控,做好詳細施工記錄。
(4)加強監測管理,增派變形監測人員,在地面監測完成后將監測快報發送至微信群內,并對監測情況做點評,及時調整盾構掘進參數。
(5)加強值班土木技術人員管理,加強教育、培訓,提高其責任心,同時明確其工作任務及職責,并在現場做好安全、技術、生產交接班工作,及時總結。
(1)綜合集中出現的沉降變形過大、管片上浮超限的問題,以及掘進參數總結分析,對掘進模式進行改進,采用氣壓輔助土壓平衡模式推進。控制倉內渣土面在掌子面頂部以下1~1.5m,上部壓入自然空氣,土倉壓力值比計算理論值高出0.02MPa,使掌子面水土壓力達到平衡狀態,保證盾體周邊地層內地下水損失和盾體后方來水,減少地下水進入土倉,防止噴涌,也有利于控制地面沉降、管片上浮。
(2)盾構推進參數按照設定參數執行,掘進過程中根據地面監測情況微調。施工參數控制范圍如下:總推力為1100~1200t,刀盤轉速為1.5~1.7r/min,土倉壓力為理論值+0.02MPa,刀盤扭矩為2100~2300kN·m,推進速度為3~4cm/min,同步注漿量為6~7m3,出土量為60~62m3,超前二次注漿及跟蹤注漿壓力為0.3~0.4MPa。
(3)若泥質粉砂巖膠結物含量超過45%,渣土改良不當易結泥餅。施工中加強每環渣樣篩洗分析,改良劑原液濃度為3%,發泡率調整為約11倍,選擇刀盤上3~4個噴口注入改良劑,單管流量以0.13m3/min左右為佳。
針對管片背后空洞及管片上浮等問題,結合泥質粉砂巖地層特性及含水量,在同步注漿砂漿不堵塞注漿系統的條件下,合理縮短固結時長,加強對管片的約束,根據現場試驗得出同步注漿砂漿固結合理時長為3~4h,并增加水泥、細砂的含量,將漿液密度調整為1.7g/cm3以上。注漿壓力控制在0.4MPa以下,每環(管片長1500mm)注漿量控制在6~7m3。注漿完成后,每隔2~3環打開管片頂部注漿孔,檢查管片背后填充情況,觀察固結時間。
因為掘進過程中同步砂漿還具有較強的流動性,頂部可能存在氣囊空隙,所以在及時同步注漿的基礎上,對脫出盾尾的管片采取壓注雙液漿方式,填充頂部可能存在的氣囊空隙,控制管片上浮及變形沉降。超前二次注漿如圖1所示。

圖1 超前二次注漿示意圖
(1)在連接橋走道上安裝1套小型雙液漿注漿設備,堆放適量水泥、水玻璃原液等材料,推進中對脫離盾尾后3~5環管片頂部開孔壓注雙液漿。注漿量控制在每孔0.3~0.5m3,壓力不超過0.4MPa。注漿后0.5h檢查注漿效果,確保開孔無滲漏。
(2)利用連接橋注漿機每隔5環對管片腰部及以上部位注漿,施作止水環。隔斷管片背后間隙的縱向涌水通道,保證土倉氣密性,抑制工后沉降及管片上浮。
(3)注漿前需在注漿孔后方管片頂部預留泄壓孔,設置單向逆止閥;注漿時打開球閥直至漿液流出關閉;注漿完成后10~15min檢查效果,若有滲水、漏氣等,應再次注漿。
(4)在盾構機尾部6#臺車上再增加1套雙液注漿設備,根據監測情況注漿填充管片背后空隙,抑制工后沉降。
采取同步注漿質量控制、超前二次注漿及跟蹤注漿技術、專項組織管理等措施后,該區間剩余建筑物及地面沉降變形穩定,監測沉降變形數據均在10mm以下,順利穿越Φ1200mm砼自來水管(1981年建造,為高壓主管線)、高壓燃氣管線。
同標段另一區間采用類似的掘進方案,順利穿越了流花湖、DN1200mm老舊高壓自來水管線、地下人防工程、廣茂鐵路、老舊房屋群等,變形沉降均控制在10mm以下。
(1)氣壓輔助模式適合氣密性較好的地層,松散的砂層、卵石層或埋深較淺的隧道不適合該工法。掘進過程應嚴格進行每環渣樣篩洗分析,實時掌握地質和改良掘進情況。施工前應檢查隧道范圍內地質勘察鉆孔情況,并采取封堵措施。
(2)氣壓輔助初始壓力大小可根據埋深及水土壓力計算得到,但實施前需試壓。氣壓控制以逼退地下水及掌子面前方地表隆起量在5mm以下為宜。另外,掘進過程中需加強氣壓的變化監控,若出現氣壓驟變則需采取具有針對性的措施。
(3)超前二次注漿應開展配比試驗及試驗注漿,控制好雙液漿的固結時間,固結時間過長則易串漿包裹盾體,或易被地下水稀釋。
(4)加強盾尾刷檢查及維護,掘進過程中盾尾油脂需及時、足量壓注,降低土倉空氣擊穿盾尾密封的風險,避免土倉壓力驟降。
通過分析和研究掘進參數,調整掘進模式,控制同步注漿質量,采取超前二次注漿及跟蹤注漿、專項掘進組織等關鍵措施,區間雙線盾構順利完成了后續風險點的下穿,也未加劇已施工段的變形沉降,得到了廣州地鐵集團及相關產權單位的認可,可為類似工程施工提供參考。總結經驗如下:
(1)在地下水含量豐富的泥質粉砂巖盾構掘進,土倉壓力穩定在比理論計算值高出0.02MPa左右可有效阻斷地下水涌入土倉及管片背后空隙,改善渣土改良效果,同時降低淤泥層失水收縮沉降風險。
(2)氣壓輔助掘進在減少地下水進入的同時,保證了脫出盾尾部分土體的干燥性,使管片與地層間空隙由氣體填充而非地下水填充,同步注漿不會因地下水稀釋而降低漿液性能,保證了同步注漿質量。
(3)隧道內超前二次注漿及跟蹤注漿是控制變形沉降、管片上浮的關鍵有效措施。超前二次注漿及跟蹤注漿采用總量、壓力雙指標控制,以管片背后填充密實、土倉內地下水涌入阻斷、管片上浮可控為標準。
(4)在相同工況下,采用氣壓輔助掘進,土倉內渣土量少,可減小刀盤扭矩,增大有效推力,降低總推力,有效減輕盾構掘進的負荷,加快掘進速度。
(5)氣壓輔助掘進有效地降低了土倉內渣土高度,減輕了開挖面同土倉內渣土對刀具及刀盤的磨損。