羅 錚,郭建榮,王永剛,趙小兵,戴 鵬
(酒鋼集團(tuán)能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
布袋除塵器目前是大型燃煤電廠生產(chǎn)時(shí)選用的一種高效除塵環(huán)保設(shè)備,由于比其他類型的除塵器有更多的優(yōu)越性,布袋除塵器得到了廣泛的應(yīng)用。如何保證布袋除塵器的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、和安全性,并延長(zhǎng)布袋的使用壽命。目前是各大型燃煤電廠關(guān)注的重點(diǎn)。布袋差壓上升,會(huì)影響到機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到機(jī)組的安全運(yùn)行。布袋破損直接影響到機(jī)組環(huán)保參數(shù)的達(dá)標(biāo)排放。
某電廠2×350MW機(jī)組采用型XLDM40500布袋除塵器,分別于2013年4月21日和6月23日投入運(yùn)行。單臺(tái)爐設(shè)計(jì)過(guò)濾面積40 500m2,過(guò)濾風(fēng)速0.93m/min,布袋數(shù)量3 960條,設(shè)計(jì)出口粉塵含量≤30mg/m3,布袋規(guī)格φ165×8 350mm,布袋材質(zhì)為PPS濾料,再經(jīng)PTFE乳液浸漬。每臺(tái)爐布袋除塵器共計(jì)4個(gè)通道24個(gè)倉(cāng)室,當(dāng)布袋差壓達(dá)到設(shè)定值時(shí),單倉(cāng)室進(jìn)行隔離反吹,反吹結(jié)束后投入運(yùn)行。
機(jī)組投產(chǎn)后,布袋除塵器運(yùn)行情況良好,設(shè)計(jì)差壓在滿負(fù)荷狀態(tài)下為1 200Pa。隨著布袋使用壽命到期、鍋爐泄漏后未及時(shí)停運(yùn),導(dǎo)致布袋差壓逐漸升高,鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增大,增加引風(fēng)機(jī)電耗,廠用電增加,嚴(yán)重時(shí)危機(jī)機(jī)組安全運(yùn)行。
1)鍋爐氨逃逸較高。鍋爐催化劑失效造成氨逃逸較高。脫硝裝置出口煙氣中的剩余氨和SO3反應(yīng)生成的硫酸氫銨(NH4HSO4)黏附在布袋表面,使布袋阻力增加,影響除塵效果,增加引風(fēng)機(jī)電耗。引風(fēng)機(jī)出力的增加帶來(lái)了廠用電的增加,高負(fù)荷時(shí)出力不足造成負(fù)荷限制,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)可能造成引風(fēng)機(jī)強(qiáng)風(fēng),降低了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。布袋除塵器布袋表面結(jié)晶、板結(jié)如圖1所示、布袋除塵器倉(cāng)室結(jié)晶如圖2所示。

圖1 布袋除塵器布袋表面結(jié)晶、板結(jié)


圖2 布袋除塵器倉(cāng)室結(jié)晶

圖2 布袋除塵器倉(cāng)室結(jié)晶
2)布袋差壓上升的主要原因是表面結(jié)晶,灰塵黏附在布袋表面,反吹氣源無(wú)法將布袋表面結(jié)晶清除,導(dǎo)致布袋透氣率下降,差壓升高。
1)反吹壓力高,布袋除塵器差升高時(shí)沒(méi)有采取及時(shí)換布袋的措施,而是提高反吹壓力來(lái)清除布袋表面的積灰。反吹壓力設(shè)計(jì)值在0.2~0.4MPa,實(shí)際反吹壓力在0.6MPa左右,這樣就導(dǎo)致反吹時(shí)布袋膨脹較大,回收時(shí)力度更大,增加了布袋與袋籠之間的摩擦,直到布袋破損。如圖3所示。

圖3 布袋間的摩擦、破損
2)煙氣中未完全燃燒的顆粒對(duì)布袋磨損也較大,由于未完全燃燒的顆粒隨煙氣進(jìn)入除塵器后,將沖擊到布袋表面,就會(huì)造成布袋磨損速度較快,而這些顆粒溫度也較高,加劇了布袋的磨損速度。如圖4所示。

圖4 顆粒對(duì)布袋的磨損
3)布袋除塵器布袋超期運(yùn)行。布袋設(shè)計(jì)使用壽命為30 000h,實(shí)際為了降低運(yùn)營(yíng)成本,布袋的使用壽命遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)使用壽命。
如表1、表2為#5機(jī)組、#6機(jī)組布袋除塵器布袋實(shí)際累計(jì)運(yùn)行時(shí)間。

表1 #5機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 h

表2 #6機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 h
通過(guò)對(duì)布袋除塵器差壓高及布袋破損的原因分析,并咨詢廠家及其他單位,多方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),最終提出以下解決方案,并且效果明顯。
1)檢修方面:結(jié)合機(jī)組檢修,對(duì)鍋爐催化劑進(jìn)行更換,降低氨逃逸,減少布袋表面結(jié)晶,防止因布袋表面結(jié)晶引起布袋糊袋,差壓升高除塵效率降低,引風(fēng)機(jī)電流增大。機(jī)組檢修期間對(duì)反吹系統(tǒng)減壓閥進(jìn)行檢修,保證減壓閥能正常工作,控制好反吹壓力在0.2~0.4MPa,防止因反吹壓力高造成布袋磨損較快,破袋現(xiàn)象導(dǎo)致機(jī)組環(huán)保參數(shù)超標(biāo),污染大氣。
2)運(yùn)行調(diào)整:及時(shí)調(diào)整鍋爐噴氨量,控制氨逃逸在3×10-6以內(nèi)。連續(xù)關(guān)注鍋爐煙氣的飛灰含碳量,出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)及時(shí)調(diào)整制粉系統(tǒng)參數(shù)來(lái)控制。定期對(duì)布袋除塵器進(jìn)行在線倉(cāng)室實(shí)驗(yàn),對(duì)發(fā)現(xiàn)粉塵波動(dòng)較大的進(jìn)行在線隔離檢查。布袋除塵器倉(cāng)室實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 #6布袋除塵器倉(cāng)室實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(2017年12月29日)
對(duì)于實(shí)驗(yàn)期間除塵器出口漲幅超過(guò)10mg/m3的倉(cāng)室進(jìn)行重點(diǎn)隔離檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。由表3可以看出,此次共計(jì)處理5個(gè)倉(cāng)室的破袋現(xiàn)象,除塵器出口粉塵共計(jì)降低23mg/m3。
對(duì)運(yùn)行周期即將到期的布袋體檢上報(bào)更換計(jì)劃,按照布袋設(shè)計(jì)使用壽命進(jìn)行更換布袋,避免因布袋長(zhǎng)周期運(yùn)行導(dǎo)致布袋差壓升高,布袋破損。
根據(jù)布袋除塵器的工作原理,運(yùn)行工況及檢修更換周期分析了影響布袋差壓升高,布袋破損的主要因素。制訂了以上措施后,布袋除塵器差壓明顯下降,同時(shí)引風(fēng)機(jī)電流明顯下降,并且降低了機(jī)組環(huán)保參數(shù)排放超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。這種處理措施的應(yīng)用能延長(zhǎng)布袋的使用壽命,并且為同類型布袋除塵器提供了運(yùn)行調(diào)整方法及檢修工藝模式的借鑒。