張成吉,王國平,崔富忠
(伊犁新天煤化工有限責任公司,新疆 伊寧 835000)
伊犁新天煤化工有限責任公司(簡稱新天煤化工)煤制天然氣項目采用固定床碎煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計年產(chǎn)天然氣20 億m3,副產(chǎn)品包括硫銨、重芳烴、粗酚、輕烴、氨水等。固定床碎煤加壓氣化技術(shù)在氣化過程中會產(chǎn)生大量含石油烴、焦油類、脂肪酸、煤塵、酸性氣體、NH3及酚等污染物的廢水,這些廢水經(jīng)過除塵和除油后,送至酚氨回收裝置脫除CO2、H2S 等酸性氣體及NH3、酚類等物質(zhì),然后送至下游污水處理裝置進一步處理后回用[1-4]。以1 套處理能力為300 m3/h 的酚氨回收裝置為例,正常運行時需消耗各等級蒸汽約100 t/h,消耗堿液約0.5 t/h,受萃取設(shè)備選型及萃取能力的影響,萃取溶劑消耗一般在0.04 t/h~0.07 t/h,還需消耗水、電、汽、氣等,運行成本較高。因此,降低酚氨回收裝置運行成本和提高其處理能力,是氣化廢水低成本處理過程中的重要一環(huán)。現(xiàn)對新天煤化工酚氨回收裝置運行過程中存在的問題進行分析,并提出了相應(yīng)優(yōu)化措施,改造后的運行效果良好,現(xiàn)介紹如下。
為有效脫除廢水中溶解的酸性氣和氨,并使氨凈化裝置運行順暢,脫酸脫氨操作壓力為0.5 MPa,需使用大量1.5 MPa 蒸汽加熱以保證足夠溫差,因而酚氨回收裝置能耗在全廠能耗中所占比例達25%,對全廠能量有效平衡造成不利影響。
煤氣化廢水中溶解了H2S、CO2、短鏈脂肪酸等酸性組分,使得氨的離解平衡向離子態(tài)方向偏離,即生成了更多的“固定銨”,需加注堿液(質(zhì)量分數(shù)32%的NaOH)將固定銨轉(zhuǎn)化為游離氨。但加堿后的水體堿度增加,pH 值達8.5 左右,使得酚類在廢水中更多以苯氧基形式存在,因而在水中溶解度增加,造成萃取單元萃取脫酚的效率降低。同時,污水脫鹽裝置負荷增大,回水品質(zhì)降低,影響后系統(tǒng)運行。
萃取塔是整個酚氨回收裝置的核心單元,其性能差異關(guān)系著裝置處理能力和酚及同系物的萃取效率。試運行期間安裝的萃取填料,水力分布性能差,導致萃取劑二異丙基醚在水體中的分散度低。在運行中出現(xiàn)單系列處理負荷僅達到260 t/h,遠低于設(shè)計值300 t/h;且系統(tǒng)萃取相比(投加的二異丙基醚與萃取水量的體積比)達到0.35,遠大于設(shè)計要求的0.14,導致酚回收系統(tǒng)處理量超過設(shè)備能力且能耗增加。
根據(jù)酚氨回收裝置試運行過程中暴露出的問題,由新天煤化工、青島科技大學、清華大學、賽鼎工程有限公司聯(lián)合成立攻關(guān)小組,組織開展調(diào)查研究,在原工藝設(shè)計基礎(chǔ)上,對脫酸脫氨工藝及設(shè)備進行優(yōu)化,消除系統(tǒng)瓶頸問題。
通過核算[5]優(yōu)化工藝在蒸汽用量、壓力等級分布等方面的使用要求,對能量系統(tǒng)進行集成與優(yōu)化:一是對脫酸脫氨裝置的用能需求進行優(yōu)化調(diào)整,利用全廠副產(chǎn)低壓蒸汽或乏汽代替中壓蒸汽;二是對全廠蒸汽等級進行動態(tài)優(yōu)化匹配。
在負荷為200 m3/h 時,通過對脫酸脫氨塔參數(shù)的調(diào)整,找到最佳操作參數(shù)。優(yōu)化前,全廠副產(chǎn)0.5 MPa低壓蒸汽來源充足,且受季節(jié)影響消耗波動大,冬季采暖期熱負荷需求大,非采暖期低壓蒸汽過剩量大,采取放空處理,能源浪費嚴重。因此優(yōu)化使用0.5 MPa蒸汽代替原1.5 MPa 蒸汽對脫酸脫氨塔進行加熱試驗,得到的運行參數(shù)及指標見表1。

表1 脫酸脫氨塔運行參數(shù)及指標
由表1 可知,使用0.5 MPa 蒸汽代替1.5 MPa 蒸汽作為熱源對脫酸脫氨塔進行加熱,能夠滿足指標要求,蒸汽能級調(diào)整效果良好,達到優(yōu)化利用的目的,并且可有效利用0.5 MPa 蒸汽約70 t/h,節(jié)能效益非常顯著。
脫氨塔在脫氨過程中,通過加堿來脫除固定銨,而加入的堿中,氫氧根與固定銨反應(yīng)生成氨氣和水,鈉離子則與苯酚反應(yīng)生成酚鈉鹽(這里以苯酚為代表,還可能存在多元酚與鈉離子反應(yīng)的情況),即加堿后脫氨塔內(nèi)存在兩個主反應(yīng),分別見式(1)、式(2):苯酚微溶于水,但反應(yīng)生成的苯酚鈉則在水中有較大的溶解度,而在溶劑中的溶解度則相應(yīng)降低,因此萃取效率大幅降低。

為了消除上述影響,在運行負荷為250 m3/h、原料水指標保持穩(wěn)定的前提下,通過調(diào)整加堿量(質(zhì)量濃度為32%的NaOH 溶液),控制出水氨氮及總酚的含量,加堿量對稀酚水氨氮及總酚含量的影響見表2。

表2 加堿量對稀酚水氨氮及總酚含量的影響
由表2 可知,在加堿量較高的情況下,脫氨水pH值也比較高,在pH 值達到8.5 的時候,會明顯影響萃取效果,造成稀酚水出水總酚超標(酚質(zhì)量濃度應(yīng)≤620 mg/L),隨著加堿量的降低,脫氨水pH 值降低、萃取相比及稀酚水總酚含量也會下降,這是因為pH 值降低后,酚鈉鹽的產(chǎn)生量減少,酚類物質(zhì)在水中的溶解度降低,因此有利于萃取的進行。停止添加堿液后,萃取相比大幅降低,有利于稀酚水出水總酚含量達標;停止添加堿液后,水體pH 值在4~5,萃取劑的萃取效率可達最大化,水體中酚鈉鹽含量大幅降低,有利于降低污水處理的難度;同時,可利用生化細菌的硝化能力,在污水生化處理過程中降解氨氮。因煤氣水中含有的酚類物質(zhì)呈酸性,經(jīng)運行試驗,不加堿的情況下,游離氨脫除后,脫氨水pH 值會降至5 左右,為保護設(shè)備不受腐蝕,目前脫氨加堿量為設(shè)計值的1/3~1/2,控制脫氨水pH 值為5~7,控制稀酚水氨氮質(zhì)量濃度為150 mg/L 左右,防止脫氨水pH 值過低腐蝕設(shè)備。
新天煤化工酚回收裝置萃取塔原設(shè)計使用共4段TJG-30 型格柵板填料+TJH-30 波紋板填料,萃取劑與水分散性能差,理論級數(shù)僅達到2,遠低于設(shè)計理論級數(shù)大于5 的要求,萃取效果不理想,運行過程中存在稀酚水出水指標頻繁超標、溶劑消耗大、萃取負荷達不到生產(chǎn)要求等問題。
為此,在萃取塔規(guī)格不變的條件下,更換為共6段FG-Ⅰ+FG-Ⅱ+FG-Ⅲ型格柵填料,并使用新配套的酚水及溶劑進料分布器。經(jīng)運行對比,發(fā)現(xiàn)更換填料后萃取效率明顯提高,萃取塔理論級數(shù)達到5,解決了原萃取塔填料萃取效率低的問題,萃取塔填料更換前后萃取效果對比見表3。

表3 萃取塔填料更換前后萃取效果對比
由表3 可知,萃取塔經(jīng)填料改造后,稀酚水總酚及COD 含量較改造前大幅降低,萃取效率明顯提高,二異丙基醚消耗量顯著降低。
經(jīng)運行試驗,萃取塔填料改造后,系統(tǒng)處理廢水負荷可提高至360 m3/h(原設(shè)計負荷為300 m3/h),解決了原萃取塔萃取效率低,制約系統(tǒng)高負荷運行的瓶頸問題。萃取劑消耗同比降低37%,并且在控制稀酚水總酚含量不超標的前提下,萃取相比最低可降至1∶7.0,降低了溶劑回收系統(tǒng)運行負荷及溶劑回收成本,經(jīng)濟效益顯著。
酚氨回收裝置優(yōu)化前后工藝技術(shù)指標對比見表4。

表4 酚氨回收裝置優(yōu)化改造前后工藝技術(shù)指標對比
由表4 可知,優(yōu)化后較優(yōu)化前,蒸汽消耗占全廠能耗比例降低了5 個百分點,裝置處理能力提升了38%,萃取劑消耗降低37%,稀酚水中總酚含量降低20.7%,萃取效率提高了4 個百分點,酚類產(chǎn)品中粗酚同系物含量提高23.1%,粗酚產(chǎn)量提高了7.8%。優(yōu)化后的酚氨回收裝置實現(xiàn)了規(guī)模放大、能效提升、物料消耗降低和產(chǎn)品提質(zhì)增效的目的。
3.2.1 酚氨回收裝置處理規(guī)模從單系列處理260 m3/h放大到360 m3/h,三個系列共增加300 m3/h 的處理量,解決了原裝置處理量不足的瓶頸問題,滿足了目前新天煤化工滿負荷運行日產(chǎn)600 萬m3天然氣的要求,經(jīng)過核算,相當于減少了一套酚氨回收裝置的建設(shè)。
3.2.2 通過對裝置能級進行優(yōu)化,并實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整,每年可替代使用超過100 萬t 的低壓蒸汽,相當于節(jié)約10 萬t 標煤,節(jié)能效益達到2 000 萬元以上。
3.2.3 通過對核心設(shè)備萃取塔進行升級改造,使得萃取塔理論塔級數(shù)由2 級提高到5 級,萃取效率大幅提升,萃取劑消耗降低37%,節(jié)約萃取劑超過1 000 t/a,節(jié)省費用1 500 萬元/a 以上。同時使副產(chǎn)品粗酚增產(chǎn)2 000 t/a 以上,可增加600 萬元/a 的銷售收入。
酚氨回收裝置作為固定床碎煤加壓氣化廢水處理過程中的關(guān)鍵裝置,其運行效果直接關(guān)系著整個生產(chǎn)系統(tǒng)能否平穩(wěn)高效運行。新天煤化工通過對設(shè)計參數(shù)的不斷優(yōu)化和技術(shù)改進,實現(xiàn)了裝置處理規(guī)模放大、能效提升、物料消耗降低和產(chǎn)品提質(zhì)增效的目標;解決了固定床氣化煤制天然氣廢水污染物成分復雜、處理困難的問題,為實現(xiàn)大型煤化工污水“零排放”及煤炭清潔化利用拓展了新途徑。