弋晨晨
(晉能控股煤業集團晉華宮礦技術科, 山西 大同 037016)
礦井通風系統對井下安全開采有重要影響,目前,礦井主通風機主要采用模擬儀表對數據進行監測,需要工作人員定時去現場抄寫表上數據,而且通風系統不能實時監測主通風機的通風量等關鍵參數,監測內容不全,監測結果不精確[1-2]。因此,要建立一套完整的自動控制通風監測系統,選用FBCDZ No.28/2200 系列的通風機,通過設計監測系統,實現對通風機性能、參數以及運行狀態的在線監測。
設計通風監測系統時,要滿足以下要求:能實時監測主通風機電機、變頻器等運行參數,通過上位機監控畫面,實時監測通風設備的運行狀態,具有數據查詢、報警和記錄等功能;能控制主通風機高低壓開關柜的開閉,對通風機的電機繞組溫度進行監測,同時,系統具有遠程監控功能;能控制通風機的啟停;能同時實現手動、自動、遠程控制。
通風監測系統主要包括主站上位機模塊、PLC下位機模塊、傳感器模塊、電量監測模塊以及風速監測模塊等,其總體架構如圖1 所示。

圖1 通風監控系統架構
主站上位機模塊包括UPS、打印機和計算機,主要是對監控的通風機運行參數、風門狀態、風機啟停等進行顯示,便于進行數據處理和查詢。
PLC 下位機模塊包括電源、CPU、輸入輸出單元、通信單元等,主要采用西門子S7-300 可編程控制器,該控制器具有較強的抗干擾能力,能在各種復雜的工況下工作,系統配置合理,操作維護方便,能滿足現場的使用要求。
現場傳感器模塊主要包括壓力、溫度、轉速等傳感器,將現場采集到的數據轉換成標準的電信號,然后傳輸給CPU。為了減少傳輸過程中的誤差,提高監測精度和系統的穩定性,使用有變送器、標準電流信號 4~20 mA、電壓信號 0~5 V 的傳感器,現場使用二線制RVVP 電纜進行單獨傳輸信號。
電量監測模塊應用電磁隔離和光電隔離技術,采用EDA9033 型電量監測模塊,實現對電壓和電流輸入輸出的完全隔離,使用TCP/IP 協議連接電量監測模塊和PLC 模塊,采集三相電流和三相電壓、功率等數據[3]。
風速監測模塊是通過測量風道上下側的壓差來進行監測,氣流通過局部變截面時會產生風量損失壓差,風量信號的大小與氣流的紊亂和局部變化有關,采用高精度的測速儀表來測量不同工況下的風量大小,通過監測局部變化產生的靜壓差來確定風量與差壓的關系,從而實現對風速的在線監測。
通風監測系統中的硬件主要使用的是PLC 模塊,由于PLC 具有多輸入多輸出、體積小、能耗低、靈敏度高等優點,能滿足井下復雜的工作環境。西門子系列的PLC 基本組成如下頁圖2 所示。
通風監測系統中各類現場傳感器模塊是將各自采集到的信號轉換成4~20 mA 的直流電流信號和0~5 V 的直流電壓信號;溫度測量模塊用來采集工作中主通風機的溫度信號;電量測量模塊用來采集開關柜的功率信號,通過RS485 接口與計算機通訊;PLC 可編程控制器包括開關量和模擬量輸入輸出模塊,其中,模擬量輸入輸出模塊用來采集主通風機的壓力、振動、頻率信號,開關量輸入輸出模塊用來采集輔助開關信號,現場總線采用工業以太網通訊模塊來連接。在計算機接收到控制指令后,通過PLC 開關量輸出模塊,將信號輸出給中間繼電器,通過繼電器將信號輸入到電機和控制回路中,驅動各個控制對象來運動,同時,通過PLC 模擬量輸出模塊,給定變頻器頻率,通過在線調節主通風機的轉速,從而實現能耗的降低[4]。

圖2 系統硬件構成及系統組成
通風監測系統的軟件部分采用結構化編程的方法來編寫,為了實現通風監測系統的自動控制和監測,將整個系統軟件部分分成若干個子系統,總系統按照控制順序調用各個子系統,系統的軟件流程圖如圖3 所示,設置有手動和自動兩種控制模式,在手動模式下,通過手動控制程序來實現主通風機的正常運行,在自動模式下,判斷1 號主通風機是否啟動,如果啟動,通過控制風門,選擇控制模式,給定變頻器頻率驅動主通風機運行,同時監測風機的參數,將監測數據與給定數據比較,在出現故障時,要先將故障排除,從而實現主通風機的正常運行。
通風監測系統的子程序主要包括主通風機控制子程序、PID 調節子程序、供電系統控制子程序、模擬量采集子程序等,以風量調節為例,對風量的PID 調節子程序如圖4 所示,在對風量進行調節時,首先給主通風機設定風量初始值,然后讀取控制器反饋的風量值,將反饋值與初始值進行求差,得到偏差值,在PID 控制器的作用下,計算出工作所需的風量。

圖3 軟件流程圖

圖4 風量PID 調節流程圖
將通風監測系統應用在井下開采過程中,根據設計的通風監測系統,真實地反映了井下通風機的工作狀況,采集和監測的數據比較準確,系統運行可靠性較高,為井下工作人員提供了準確的數據,在出現故障時,及時采取措施進行補救,系統的自動化程度大大提高,井下通風安全性能得到改善,同時,監測得到的數據通過工業以太網傳輸,實現數據共享,提升系統的數字化和自動化水平。
1)對監測系統進行總體設計,從軟硬件設計兩方面進行分析,通過比較測量值與給定值,及時調節控制參數,實現通風機的正常運行。
2)將通風監測系統應用在井下開采工作中,結果表明,通風監測系統能真實地反應井下通風機的工作狀況,采集和監測的數據比較準確,系統運行可靠性較高,系統的自動化水平明顯提高。