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瓦斯發(fā)電站發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)優(yōu)化改造

2021-05-19 09:15:50韓陽(yáng)陽(yáng)
機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2021年3期

韓陽(yáng)陽(yáng)

(山西凱嘉煤層氣發(fā)電有限公司, 山西 介休 032000)

引言

礦井瓦斯發(fā)電機(jī)組在夏季工作過(guò)程中,當(dāng)機(jī)組氣源溫度過(guò)高或者預(yù)處理系統(tǒng)降溫效果不明顯時(shí),會(huì)造成發(fā)電機(jī)組長(zhǎng)期處于高溫狀態(tài)下運(yùn)行,從而降低瓦斯發(fā)電站機(jī)組運(yùn)行效率甚至發(fā)電機(jī)組停機(jī)運(yùn)行[1-3]。冷卻系統(tǒng)作用下通過(guò)冷卻劑(水、冷凍液)等,將瓦斯發(fā)電機(jī)組發(fā)動(dòng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的熱量及時(shí)排出,使得設(shè)備在適宜溫度下工作[4]。現(xiàn)階段發(fā)電機(jī)組常用的冷卻方式包括有風(fēng)冷、水冷以及空調(diào)降溫等方式,其中以空調(diào)降溫制冷方式效果最為顯著,但是也存在明顯的冷卻降溫成本過(guò)高等問(wèn)題[5]。山西某礦瓦斯發(fā)電站為了降低冷卻系統(tǒng)運(yùn)行成本,提出將風(fēng)冷方式改為風(fēng)冷+水冷方式,有效降低了冷卻機(jī)組運(yùn)行溫度,取得顯著應(yīng)用成果。

1 工程概況

山西某礦配套的瓦斯發(fā)電站采用2 臺(tái)型號(hào)500GFI-3RW 發(fā)電機(jī)組發(fā)電,發(fā)電機(jī)組采用雙循環(huán)強(qiáng)制水冷卻方式,即在同一臺(tái)發(fā)電機(jī)組采用兩套獨(dú)立運(yùn)行的冷卻系統(tǒng)分別為不同位置降溫。發(fā)電機(jī)組冷卻采用封閉循環(huán)水冷卻系統(tǒng),并配備有臥式水箱。冷卻系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)水進(jìn)入到臥式水箱后,通過(guò)風(fēng)扇為循環(huán)水降溫。具體冷卻系統(tǒng)工作流程見(jiàn)圖1。

1.1 高溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)

高溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)是將發(fā)電機(jī)組中氣缸蓋、氣缸套以及機(jī)體等零部件工作時(shí)產(chǎn)生的溫度及時(shí)排出,從而使得上述設(shè)備可平穩(wěn)運(yùn)行。高溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻水先進(jìn)入到機(jī)體右側(cè),通過(guò)飛輪端將機(jī)體左、右兩側(cè)冷卻水管路聯(lián)通;隨后冷卻水進(jìn)入到氣缸套外部,并經(jīng)汽缸蓋上4 個(gè)串水孔進(jìn)入到氣缸蓋水墻內(nèi);經(jīng)過(guò)循環(huán)后的高溫水進(jìn)入到回水管路后被運(yùn)輸至臥式水箱內(nèi)進(jìn)行冷卻降溫;降溫后的水開(kāi)始進(jìn)入到下一循環(huán)冷卻。

圖1 冷卻系統(tǒng)工作流程

1.2 低溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)

低溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)主要是降低機(jī)油、加壓后的混合氣體等溫度,從而確保機(jī)油持續(xù)潤(rùn)滑以及發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的充氣效率。低溫區(qū)循環(huán)冷卻系統(tǒng)工作過(guò)程為:低溫冷卻水泵先將冷卻用水泵送至中冷器內(nèi),首先對(duì)加壓后的混合氣體降溫,隨后冷卻水進(jìn)入到機(jī)油冷卻器內(nèi)為降低機(jī)油溫度;冷卻完機(jī)油后的冷卻水進(jìn)入到臥式水箱內(nèi)降溫;降溫后的冷卻水開(kāi)始下一循環(huán)冷卻工作。

發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作時(shí)需要控制冷卻系統(tǒng)中冷卻水溫度,避免帶走過(guò)多熱量導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)能耗增加、功率降低等故障發(fā)生。通常情況下發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻后的回水管路中水溫宜控制在70~80 ℃。

2 冷卻系統(tǒng)運(yùn)行存在問(wèn)題分析

礦井瓦斯發(fā)電站冷卻系統(tǒng)運(yùn)行存在問(wèn)題主要為:冷卻機(jī)組布置在室外,夏季時(shí)室外溫度相對(duì)較高,而僅采用風(fēng)扇對(duì)循環(huán)冷卻水進(jìn)行降溫難以達(dá)到有效冷卻的目的;發(fā)電機(jī)組正常工作時(shí),冷卻水高溫回水管路溫度保持在70~80 ℃為宜,但是受臥式水箱內(nèi)降溫效率不高問(wèn)題,導(dǎo)致冷卻進(jìn)水本身溫度較高,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)高溫回水管路溫度超過(guò)85 ℃問(wèn)題;冷卻水溫度過(guò)高時(shí)不僅會(huì)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組工作效率降低,甚至出現(xiàn)無(wú)法正常工作問(wèn)題。因此,需要對(duì)發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)進(jìn)行針對(duì)性?xún)?yōu)化改造。

3 冷卻系統(tǒng)優(yōu)化改造技術(shù)方案

3.1 改造技術(shù)原理

針對(duì)瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)存在降低效率不高問(wèn)題,考慮到瓦斯泵站存在有爆炸性氣體,采用的機(jī)電設(shè)備應(yīng)具備防爆性,若采用空調(diào)制冷方式冷卻不僅需要投入大量的空調(diào)制冷費(fèi)用而且需要對(duì)空調(diào)進(jìn)行防爆改造,總體改造成本高昂,礦井難以承受。為此,經(jīng)過(guò)充分調(diào)研并結(jié)合以往研究成果[6-7],提出在原有的風(fēng)冷基礎(chǔ)上增加水冷方式來(lái)降低冷卻系統(tǒng)回水管路中的高溫水溫度,從而使得冷卻系統(tǒng)可高效運(yùn)行。

具體水冷技術(shù)原理為:在瓦斯發(fā)電站旁新建一儲(chǔ)量20 m3水池,水池中水不僅可用以冷卻降溫,而且可用以火災(zāi)防治;水池水采用DN65 鋼管向8 個(gè)分支管路中供水,分支管路在臥式水箱上的8 個(gè)降溫風(fēng)扇側(cè)開(kāi)口、布置,分支管路出口處布置有高流量霧化噴頭,可將分支中水進(jìn)行霧化;當(dāng)開(kāi)始降溫時(shí),降溫風(fēng)扇向高溫散熱器供風(fēng)、高流量霧化噴頭可顯著降低臥式水箱內(nèi)溫度,同時(shí)水流也會(huì)流經(jīng)高低溫散熱器直接沖洗降溫,降溫后的水進(jìn)入到臥式水箱下的集水箱內(nèi);集水箱內(nèi)布置有潛水泵,通過(guò)DN50鋼管泵送至水箱內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)清水循環(huán)利用。

3.2 改造方法

在瓦斯發(fā)電站旁10 m 位置處新建一座容量為20 m3的水池,水池內(nèi)水位高度保持在3 m 以上,并在離水池底板50 cm 位置開(kāi)孔安裝DN65 管路,通過(guò)水池內(nèi)水壓即可為水循環(huán)提供動(dòng)力;在臥式水箱上的8 個(gè)降溫風(fēng)扇附近均布置DN15 分支水管,分支水管深入到臥式水箱內(nèi)20 cm,在分支水管尾部均安裝有高流量霧化噴頭,單個(gè)噴頭流量為20 L/min,覆蓋半徑為1 m,通過(guò)8 個(gè)高流量霧化噴頭可實(shí)現(xiàn)臥式水箱全覆蓋降溫;高流量霧化噴頭噴出的可除去霧化外還可直接對(duì)臥式水箱內(nèi)的高、低溫散熱器進(jìn)行水洗降溫。

在臥式水箱下開(kāi)孔徑20 cm 口,高流量霧化噴頭噴出的冷卻水經(jīng)過(guò)臥式水箱下流向底部水箱,水箱上部有凹形過(guò)濾網(wǎng)、網(wǎng)孔規(guī)格為2 mm×2 mm,從而可過(guò)濾冷卻水中大粒徑雜質(zhì);水箱布置規(guī)格:高×寬×長(zhǎng)=2 000 mm×3 800 mm×3 800 mm,在水箱下部安裝有潛水泵,并通過(guò)DN65 管路將水循環(huán)到水池內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)清水循環(huán)利用。具體改造完成的冷卻水系統(tǒng)見(jiàn)圖2。

4 應(yīng)用效果

在 2019 年 5 月—7 月(冷卻系統(tǒng)改造前)、2020年5 月—7 月(冷卻系統(tǒng)改造后)對(duì)冷卻系統(tǒng)中高溫回水管路進(jìn)入到臥式水箱前后的溫度進(jìn)行測(cè)量,具體測(cè)量結(jié)果見(jiàn)圖3。

圖2 改造后的冷卻系統(tǒng)工作流程

圖3 改造前后冷卻水溫度監(jiān)測(cè)結(jié)果

從監(jiān)測(cè)結(jié)果得知,改造前冷卻系統(tǒng)高溫回水管中溫度時(shí)常超過(guò)85 ℃、冷卻水進(jìn)入管路中溫度超過(guò)30 ℃,瓦斯發(fā)電機(jī)組無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間保持高功率運(yùn)行狀態(tài);冷卻系統(tǒng)改造后,高溫回水管路中溫度降低至75 ℃、冷卻水進(jìn)入管路中溫度超過(guò)25 ℃,冷卻系統(tǒng)整體溫度降低顯著。表明通過(guò)改造后的冷卻系統(tǒng)可更好地服務(wù)于瓦斯發(fā)電機(jī)組。

5 結(jié)論

1)發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的余熱,若無(wú)法及時(shí)將余熱帶出不僅會(huì)使得設(shè)備運(yùn)行效率降低,甚至?xí)?dǎo)致發(fā)電機(jī)組由于溫度過(guò)高而停機(jī)運(yùn)行。對(duì)發(fā)電機(jī)組進(jìn)行必要的冷卻是設(shè)備高效運(yùn)行的基礎(chǔ)。

2)文中就對(duì)山西某瓦斯發(fā)電站瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出在原有風(fēng)冷基礎(chǔ)上增加水冷,從而降低冷卻系統(tǒng)運(yùn)行效果,提高冷卻效果。

3)對(duì)冷卻系統(tǒng)改造后,冷卻系統(tǒng)冷卻效果得以明顯提升,冷卻水進(jìn)入口溫度由改造前的30 ℃以上降低至25 ℃以下;回水管路溫度由85 ℃以上降低至80 ℃以下,取得顯著的改造效果。

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