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電站鍋爐水冷壁管減薄原因分析及改進措施

2021-05-17 01:18:42常偉魏然馬升
寧夏電力 2021年2期
關鍵詞:分析

常偉,魏然,馬升

(國電科學技術研究院有限公司銀川分公司,寧夏 銀川 750011)

某電站鍋爐水冷壁管設計材質20G,規格φ60 mm×6.5 mm。2019年1月,對鍋爐水冷壁貼壁氣氛進行了測試,結果顯示鍋爐最上層燃燒器至燃盡風位置水冷壁貼壁氣氛中CO和H2S氣

體濃度較高。同年4月,機組臨修期間對水冷壁進行檢查時發現部分區域水冷壁管壁減薄,減薄位置主要集中在左墻、后墻水冷壁燃盡風位置及后墻水冷壁C層吹灰器水平位置和水冷壁C層噴口水平位置。為查清水冷壁管的減薄原因,本文對該廠2根水冷壁取樣管進行了檢查分析并提出改進措施,以期避免再次發生類似情況,同時為國內其他電廠提供技術參考。

1 原因分析

1.1 宏觀檢查

由圖1可見取樣管表面均存在較厚的沉積物,沉積物外層顏色主要為黃褐色及鐵灰色;管壁呈不均均性減薄,局部呈凹凸狀,減薄嚴重;沉積物剝落后內層顏色呈有光澤的藍黑色,且局部質硬、結合緊密,有一定鐵磁性,具有硫化物腐蝕的特征[1]。

圖1 取樣管外表面腐蝕形貌

1.2 沉積物分析

對取樣管向火側表面沉積物進行EDS能譜分析,由圖2—圖3可知,沉積物主要元素為O、Fe、S、Pb、Zn。沉積物內壁S元素質量占比最高達34.94%,外壁S元素質量占比最高達14.23%,S元素質量占比較高,且內壁S元素質量占比高于外壁,檢測結果見表1。

表1 沉積物的EDS分析結果

(a)外層沉積物

(a)外層沉積物

對取樣管向火側沉積物X射線衍射法(XRD)物相分析,由圖4—圖5可知沉積物主要為鐵的腐蝕產物(FeS占比約67%)及氧化產物(FeO占比約22%,Fe3O4占比約9%)。

圖4 1號樣管沉積物XRD物相分析譜圖

圖5 2號樣管沉積物XRD物相分析譜圖

水冷壁管沉積物EDS與XRD的分析結果顯示,取樣管向火側沉積物含S量高、主要產物為Fe的硫化物及氧化物,表明水冷壁管腐蝕減薄具有硫化物型腐蝕的特征[1]。

1.3 燃煤特性分析

查閱該鍋爐運行資料,鍋爐停爐前燃用煤質情況如下:熱值Qnet.ar≈17.63 MJ/kg,揮發分Vdaf≈29.02%,灰分Aar≈37.10%,全水Mar≈5.6%,硫分Sar≈2.5%,當燃料折算硫分Sar,zs=(Sar/Qnet.ar)×4182大于0.2%時,為高硫分燃料[2]。近期燃料的折算硫分為0.6%,屬于典型的高硫分燃料。該鍋爐部分磨煤機長期存在煤粉細度可調范圍過小,煤粉細度不合格(25%左右),極易造成煤粉著火不及時、燃燒不充分以及火焰刷墻等問題。從燃料特性及燃燒來看,具有硫化物型腐蝕傾向。

1.4 金相組織分析

依據標準DL/T 884—2019[3],采用4%硝酸酒精溶液進行腐蝕,使用Zeiss Axio Observer.A1m倒置式光學顯微鏡進行觀察,對2根水冷壁取樣管進行金相微觀組織分析。取樣管金相組織均為鐵素體+珠光體,未發現組織球化[4],1號取樣管晶粒度為9級[5],2號取樣管晶粒度為8.5級[5]。金相組織結果顯示,2根水冷壁取樣管金相組織正常,未發現組織球化,證明管壁無超溫、無內壁結垢導致的傳熱不良等現象(見圖6)。

(a)1號取樣管

綜合各項分析結果,判斷水冷壁壁厚減薄是硫化物型腐蝕引起的。鍋爐的硫化物型腐蝕主要是由于長期燃用高硫煤,導致水冷壁貼壁氣氛中CO和H2S氣體濃度較高,同時煤粉細度不合格,燃燒不完全以及火焰沖刷水冷壁,導致水冷壁局部區域發生腐蝕、壁厚減薄較快。

2 改進措施

2.1 控制燃用煤硫分

燃煤中的硫含量越高,煙氣中的H2S以及腐蝕區域的還原性氣氛濃度越大,出現腐蝕的幾率就越大。因此,提高燃煤品質,降低實際鍋爐燃煤中的硫含量,適當控制熱值和揮發分,從根源上阻止腐蝕性介質的生成,可以有效地防止硫化物型腐蝕的發生[6]。

2.2 控制煤粉細度

煤粉顆粒太粗時,影響煤粉燃盡,容易造成未燃顆粒沖刷水冷壁和貼壁燃燒,在壁面附近形成還原性氣氛,引發高溫腐蝕。當煤粉粒度R90在8.5%~13.5%時,水冷壁的外部腐蝕速率比R90在6%~8%時明顯加快,當燃燒器煤粉濃度不均勻或風速偏差大于10%時,更為嚴重[7]。因此,在汽溫和煤粉出力等允許的條件下,降低煤粉細度在一定程度上可以預防水冷壁高溫腐蝕的發生。

2.3 控制還原性氣氛濃度

對鍋爐運行工況進行調整,通過提高爐膛出口氧量及OFA擋板開度進行調整,燃燒器至燃盡風區域、爐前至爐后平均布置4個測點。調整過程及調整后運行主要參數變化見表2、表3。

由表2可知,在提高爐膛出口氧量時,燃燒器水冷壁硫化氫和CO濃度均有所下降,但是整體上還原性氛圍依然較高,這與SOFA風率較高有關,通過OFA擋板開度調整,以增加主燃燒區域的氧量。由表3可知,當擋板開度從60%開大至80%再到100%時,貼壁附近氣流中的CO和H2S濃度顯著降低。水冷壁腐蝕速度與煙氣中的H2S濃度近乎成正比,而貼壁氣氛中CO也是發生高溫腐蝕的必要條件,煙氣中的H2S濃度隨著CO濃度的增加也會大幅增加[7]。因此通過上述調整,貼壁附近氣流中的CO和H2S濃度顯著降低,也降低了硫化物型腐蝕發生的可能性。

表2 鍋爐貼壁氣氛測試結果(固定OFA擋板開度60%)

表3 鍋爐貼壁氣氛測試結果(調整OFA擋板開度)

2020年4月機組檢修期間,對之前腐蝕嚴重區域的水冷壁進行復查,壁厚檢測值在5.8~6.3 mm之間,該區域高溫腐蝕現象已得到明顯改善。

3 結 論

(1)通過對鍋爐水冷壁取樣管宏觀檢查、沉積物分析、燃煤特性分析、貼壁氣氛測試、金相組織分析,判斷水冷壁管減薄的原因是硫化物型高溫腐蝕。

(2)通過控制燃用煤硫分、煤粉細度、還原性氣氛濃度,使得該鍋爐水冷壁高溫腐蝕情況得以有效改善,避免了由于水冷壁腐蝕后減薄所導致的泄漏停機。

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