丁一剛(中韓武漢石油化工有限公司,湖北 武漢 430082)
某煉化企業100 wt/a 重油催化裂化裝置于1995 年投產,主要以精制蠟油、減四線油為原料,生產干氣、汽油、柴油、液化氣、油漿等。裝置有富氣壓縮機組1 臺,作用是將分餾富氣壓縮至吸收穩定系統進行精制。機組由美國DRESSER-RAND 的型號為3M8-9 離心式壓縮機與型號為STMG-4U 背壓式汽輪機組成。
該裝置于2016 年4 月停工檢修,開工后運行至2019 年1 月開始出現異常,汽輪機耗汽量降低,轉速無法提升、無法調節,裝置生產被迫降量。組織技術分析,判斷通流部件存在結垢減少流通面積,需盡快處理,否則按蒸汽結垢原理分析,結垢會進一步快速加劇,生產難以維持。
在蒸汽參數與壓縮機負荷變化不大的情況下,汽輪機調節汽閥不斷開大,直至全開,隨后出現蒸汽耗量不斷下滑,從正常的60 t/h 逐漸下滑至43 t/h。汽輪機輸出功率嚴重不足,壓縮機轉速無法提高,前部崗位憋壓,裝置降低處理量維持。
儀表與機械方面排查,通過給定轉速值來校驗控制回路與執行機構的對應關系,調節情況見表1,此時當調節汽閥在80%以上后,蒸汽流量不在隨開度增加而增加。從現場動作情況看調節幅度與機械行程對應正常,可排除控制系統異常、主調節氣閥機械卡澀。
著重從蒸汽品質、汽輪機通流部分的壓降和堵塞進行分析。

表1 調節氣閥開度與蒸汽流量對應情況
從圖 1 蒸汽透平入口蒸汽流量與機組轉速的趨勢看,蒸汽消耗量趨勢異常,主蒸汽量連續下滑,如果是閥碟脫落等一般會造成蒸汽量的突變。

圖1 透平蒸汽消耗量變化趨勢
從圖2 汽輪機蒸汽進出口溫度趨勢看,在進汽溫度維持435 ℃的情況下,出口蒸汽溫度逐漸升高了10 ℃,說明單位蒸汽焓降逐漸降低,機組內效率在降低。從蒸汽品質分析看,該機組中壓蒸汽全部來自3#余熱鍋爐,汽水采樣合格率僅為80%,其中鈉離子濃度超標最多。

圖2 汽輪機進出口溫差變化趨勢
通過對比輪室壓力與蒸汽耗量曲線,此時輪室壓力較正常值升高0.3 MPa(達到2.2 MPa),輪室壓力上升是汽輪機速度級的壓降升高所致。同時觀察到速關閥壓降為0.4 MPa,較剛開機時偏大。
綜上,汽輪機的通流部分存在結鹽,結鹽部位在噴嘴、葉片,機組內效率下降,速關閥過濾網可能存在結垢情況,最終造成汽輪機通流面積減小導致蒸汽耗量減少,機組輸出功率嚴重不足。
通常處理方式為揭缸體進行檢查維修,按機組開停、工藝切除和維修,至少需72 h。工藝生產將帶來經濟效益損失和環保風險,僅經濟損失一項約480 萬元。
查閱相關資料,凝汽式汽輪機濕蒸汽在線清洗在電廠應用較多,但煉化企業背壓式汽輪機帶負荷在線清洗應用較少,因拖動的富氣壓縮機與工藝操作關聯性高,既要控制負荷及轉速確保機組安全,還要控制操作中干氣密封安全和工藝安全等,操作上具有一定難度。結合現場情況,該機組蒸汽流程具備制備新蒸汽的條件,可通過專供鍋爐調節蒸汽壓力,注入除氧水調節蒸汽溫度。同時,工藝具備配合調整條件[1]。
利用沉積在過流部件上鹽垢可溶解于濕蒸汽的物理性質,通過降低機組負荷控制機組在安全轉速下運行,將過熱度很低的蒸汽導入汽缸,蒸汽做功后,汽輪機通流部分在濕飽和蒸汽區域運行,鹽垢被沖刷溶解、帶走。根據過熱蒸汽飽和度以及機組實際運行情況,制定在線清洗時機組與蒸汽的參數。
根據以上兩種方案的比較,選用帶負荷在線清洗,可減少損失,對工藝操作影響最小。
成立在線清洗指揮小組,對參與人員進行專項培訓。于2020 年4 月10 日,經過6 h 的有效清洗,使生產恢復正常。
應關注排汽(凝結水)采樣分析趨勢,特別是具有代表性的鈉離子濃度的變化趨勢,見圖3。

圖 3 蒸汽凝結水鈉離子與硅酸根濃度變化趨勢
清洗過程中注意輪室壓力、速關閥壓降變化,沉積的鈉鹽清除過程中,輪室壓力會因后部葉輪鹽垢被清除壓力上升,速關閥壓降會降低,表明清洗有效,見表2。

表2 清洗前后蒸汽對比
(1)帶負荷清洗時,應先降低機組負荷,與降低參數后新蒸汽能夠輸出的功率適應,逐漸調整入口蒸汽參數。因機組臨界轉速的限制,宜將轉速控制在額定轉速的1/4 至1/5 之間。
(2)新蒸汽的壓力不宜過低,應有20~25 ℃的過熱度。避免汽缸與新蒸汽溫度差過大,溫度變化速率不大于2 ℃/min。注意蒸汽調整順序,先調壓再調溫。
(3)在清洗過程中,不得解除任何聯鎖,應時刻關注機組軸系狀態、汽輪機現場運行狀況等,確保機組運行安全。
(4)防止清洗出的“污水”污染后路蒸汽系統,背壓蒸汽應切除放空。
從調節閥開度對應的蒸汽耗量和轉速控制看,機組恢復了性能。汽輪機內效率提升約10%,裝置恢復正常生產,如表3 所示。

表3 清洗前后機組運行參數對比
因汽輪機輸出功率不夠,導致生產處理量降量操作,每月的加工損失費用約785萬元。汽輪機因通流部件結垢導致效率下降,每月多損耗中壓汽約15 萬元。合計避免每月造成損失約800 萬元。同時,在線帶負荷清洗相比停機檢修,節約損失約為430萬元。
通過實施在線清洗,恢復了機組性能。實踐表明,拖動背壓汽輪機操作得當,在線清洗是優選方案。避免汽輪機結垢,關鍵在于控制蒸汽品質。同時,本次清洗還存在手閥控制注水降溫的不精確問題,以后可通過完善蒸汽配置流程進行改善。本次實踐,為控制壓縮機的復雜工藝相關操作提供經驗,在線帶負荷清洗的方式具有一定推廣意義。