任 鴿
(山西藍焰煤層氣集團有限責任公司,山西 晉城 048204)
柳林石西區塊位于河東煤田中段西部,行政區劃隸屬于柳林縣的石西鄉、薛村鎮及高家溝鄉管轄。該區煤儲層埋藏較深,一般在1500 m 左右[1],且地層中存在砂巖氣,煤系氣開發難度較大。在壓裂過程中,在井中油管內容易出現砂堵,給壓裂液返排及后期排采帶來一定的困難。目前,處理壓裂液返排砂堵問題常采用常規修井作業,該方法存在工序繁多、作業難度大、周期長、風險高[2]的特點。為解決這一問題,經過充分調研及現場分析,提出在深部煤系氣開發中采用連續油管作業解堵的方法,并在石西區塊井場進行實踐,取得了良好的應用效果。
連續油管是用低碳合金鋼制作的管材,有很好的撓性,又稱撓性油管[3],一卷連續油管可長達幾千米。其具有作業時間短,特殊作業過程中不動管柱、不壓井且施工所需設備少、投入資金少[4]等優勢,在現代石油工業中得到廣泛的應用,可以代替常規油管進行很多作業,可用于油氣井、直井、定向井、水平井、分段壓裂、酸化作業[5],與萬能放噴器配合,可帶壓拖動作業,也可在井下修井、打撈[6]、水泥作業、沖砂[7]、洗井[8]等作業。
SX-012 為一直井,位于柳林石西區塊,屬深部煤系氣井,主要產氣層為煤系地層。該井于2018年6 月27 日鉆進,20 d 后鉆至井深1 690.00 m 完鉆,目的層為本溪組、山23、盒8上、盒8下。本溪組35#層1 631.90~1 638.10 m,射孔段1 632.00~1 635.00 m。山2331#層1 551.40~1 555.00 m,射孔段1 551.00~1 554.00 m。 盒8下27#層1 437.30~1 443.50 m,射孔段1 437.00~1 441.00 m;盒8上22#層1 387.10~1 388.40 m,射孔段1 386.00~1 389.00 m。本溪組,山23層采取單上封逐級上返壓裂試氣投產;盒8上下層采取分級滑套分兩層壓裂試氣投產方案。
2018 年9 月10 日, SX-012 井實施壓裂施工,壓裂液采用堿性條件下交聯的羥丙基胍膠低溫水基壓裂液配方,并添加粘土穩定劑、防水鎖劑、防膨劑,支撐劑采用40/70 目及20/40 目陶粒。壓裂施工參數見表1。

表1 SX-012 井壓裂施工參數表
由于該井目的層埋藏較深,地應力較大,壓裂過程中泵壓可高達60 MPa,除盒8下及盒8上壓裂較為順暢,加砂率為100%,本溪組及山23段均出現不同程度的砂堵現象。本溪組壓裂過程中在攜砂液階段,施工第48 min,砂比15%時,施工壓力上升較快,第54 min 停止加砂,壓力未下降,第57 min施工壓力達到施工限壓,砂堵停泵(圖1)。山23段壓裂過程中前置液階段套壓上升較快,加段塞后,施工壓力快速上升,停止加砂后壓力明顯下降。攜砂液階段,施工壓力波動較大,在加20~40 目陶粒8.53 m3、注入液量170.43 m3時停止加砂,開始頂替,頂替0.58 m3后砂堵停泵(圖2)。本溪組加砂率為84%,山23段加砂率僅47%外,加砂率不合格,破裂壓力在37.35~47.80 MPa。
在壓裂施工結束后排液過程中,因壓裂施工砂堵中途反沖放噴時井底已沉砂,另外由于該井沉砂口袋較淺,僅有11 m,井底沉砂空間小,導致該井壓裂結束2 h 后不出液,用泵車反循環洗井多次,放噴管線均無液體返出。
根據以上情況初步斷定,該井砂堵,且油管底端被砂子埋沒,無法上提油管,壓裂液長時間未排出,會在地層中腐敗,從而對儲層造成污染。考慮到該井套管壓力為4 MPa 左右,一旦打開套管閥門會引起井噴,砂子上竄至封隔器上方,造成更加嚴重卡鉆,為后續處理造成極大的困難。為保障安全,需要采取一種安全的施工工藝處理砂堵。

圖1 SX-012 井本溪組壓力施工曲線圖

圖2 SX-012 井山23 段壓力施工曲線圖
經過綜合考慮,決定采用連續油管車進行沖砂解堵作業。連續油管作業設備具有帶壓作業、不壓井、不起下管柱的特點,設備體積小,作業周期快,成本低,勞動強度低,安全可靠,具體操作流程如下。
(1)安裝順序:注入頭→防噴器→井口。用吊車吊著注入頭,四個方向用地錨固定,連續油管穿過動力頭和防噴器進入井口油管內。
(2)管線連接流程:水罐→低壓管線→泵車→高壓管線→連續油管入口。
按照上述流程連接好管線,泵車試壓20 MPa,壓力穩定后卸壓,開始正式施工。
在連續油管施工過程中發現,該井存在2 處砂堵,分別在井筒的上下部,其中上部砂堵位置為0.6~16 m,下部砂堵位置為1620~1 646.5 m,具體如圖3。
連續油管由油管內下入,下降至0.6 m 時遇阻,打開井口油管最上面法蘭后,發現是井口閥門有砂子堵塞。小排量啟泵,井口閥門處砂子被沖出。再次安裝好連續油管和井口,啟泵開始沖砂,地面放噴管線開始有液體排出,伴隨著大量砂子。
連續油管緩慢下降至16 m 時,管線排液口有高壓氣體噴出,判斷是兩段砂堵中間夾雜著氣體。大約幾分鐘后,水流由噴射狀變為緩緩流動,而且排出液體中沒有砂子,可以斷定連續油管沖洗已解除該段砂堵。
之后連續油管繼續緩慢下降,當下降到1620 m處,排出液體再次伴隨大量砂子,一直到人工井底1 646.5 m,排出液體中砂量逐漸減少。為將懸浮在井筒中砂子徹底排出井筒,上提連續油管20 m 后,再次下降至人工井底位置,排出口處再次出現大量砂子。如此循環兩次,直至液體排出口檢測不到砂子,說明油管和井底砂子全部被反沖出至地面。
沖砂結束,開始上提連續油管,上提過程中不停泵,緩慢將連續油管提出,本次施工結束。

圖3 SX-012 砂堵位置示意圖
經過連續油管作業成功解決了壓裂排液中存在的砂堵問題,使SX-012 井能夠完成后序施工及排采作業,且經壓裂返排后該井產氣效果較好。
石西煤系氣井SX-012 井在壓裂液返排后即安裝流量計排采設備進行抽采試氣,十余個小時后開始產氣,44 d 總流量可達14 621 m3,如圖4。

圖4 SX-012 井生產曲線圖
(1)煤系氣井由于開采目的層埋藏較深,地應力較大,在壓裂過程中容易出現壓不開及砂堵現象,造成壓裂油管無法上提,壓裂液無法返排,嚴重影響氣井正常生產。
(2)常規修井方式無法解決壓裂過程中造成的砂堵問題,連續油管可穿過動力頭和防噴器進入井口油管內,能夠成功將砂堵解除,并經實踐證明,該方法簡單有效,取得良好的產氣效果。