王桂萍,林 海,李治衡,張 磊,劉海龍
(中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459)
大位移井技術是當今鉆井工程領域的高新技術,已成為我國海上邊際油田的主要開發方式之一[1-2]。大位移井主要是利用現有平臺或陸基開發邊際油田,可以節約大量的開發投資費用,降低油田商業開采的門檻,進而獲得更好的經濟收益[3]。中國海洋石油總公司通過技術創新與實踐,逐步形成一套先進的大位移井鉆井技術,并在渤海QK17-2和QHD32-6油田得到了應用和驗證[4]。大位移井通常由定向井段、穩斜延伸井段和著陸、儲層井段構成,其施工難點和挑戰來自穩斜延伸井段。大位移鉆井技術在很多方面對鉆井完井技術提出了更高的要求。其井斜大、穩斜延伸段長,導致鉆柱摩阻和扭矩大幅度增加,井眼清潔困難,同時施工周期過長使得裸眼段存在井壁失穩的風險[5-9]。大位移井鉆完井投資大、風險高,需對大位移井可行性進行研究。
南堡35-2S構造位于邊界大斷裂的上升盤,鄰近渤中富生烴凹陷,油源條件優越,為落實該構造館陶主力砂體的儲量,依托南堡35-2油田剩余井槽,推薦實施一口大位移井(南堡35-2X井)鉆到S-1井區,從而減少投資成本。
南堡35-2S構造館陶組上部發育一套分布較為穩定的儲蓋組合,良好的圈閉形態是館陶組油氣聚集成藏的保障。X井的目的層是S-1井區館陶組。館陶組儲層物性:測井解釋孔隙度13.7%~33.4%,平均20.1%;滲透率347.1~590.4 mD,平均510.7 mD,屬于中—高孔隙度、中—高滲透率儲層。S-1井區正常壓力梯度,溫度梯度達到4.4℃/100 m,屬于高梯度值,較主體區大1.4℃/100 m。地層從上到下依次是新生界第四系平原組、新近系明化鎮組和館陶組,明化鎮上段以淺灰色粉砂巖為主,夾雜綠灰色泥巖,質純,性中硬,巖屑呈塊狀;明化鎮下段以綠灰色泥巖為主,夾雜淺灰色細砂巖,成分以石英為主,其次為長石,含少量暗色礦物,細粒為主;館陶組以厚層含礫砂巖為主,夾雜著泥巖薄層。
井壁穩定性是大位移井實施的重要因素,井壁失穩是力學因素和化學因素共同作用的結果。大位移井深度大,鉆井周期長,泥頁巖井段易發生井壁失穩,導致井壁坍塌,因此大位移井鉆井設計取決于井壁穩定的研究成果,需根據探井或鄰近的地層構造、巖性特征、電測等資料,確定安全鉆井泥漿密度窗口和鉆井液性能優化設計,并計算分析大位移井裸眼段的暴露安全時間,以有效指導大位移井的鉆進作業。X井安全泥漿密度窗口見圖1。可知,X井為正??紫秹毫w系,館陶組坍塌壓力值為1.2~1.25 g/cm3,破裂壓力為1.80~1.82 g/cm3(當量密度),該井的安全密度窗口較寬。
井眼軌跡優化盡可能以最小進尺、最小的摩阻扭矩和最安全作業的合理妥協為準則,合理的井眼剖面設計是大位移井的關鍵技術之一[10-11]。
井眼軌跡優化設計與造斜點的選擇、造斜段類型、井斜角息息相關,盡量降低摩阻扭矩,減少井眼的狗腿度。對于靶前距大的大位移井軌跡優化普遍采用懸鏈線軌道,但其導致井眼軌跡加長,海上懸鏈軌道優勢難以體現,且X井不存在淺層防碰問題,故該井采用增曲率剖面類型進行井眼優化設計,并分析造斜率對穩斜角和摩阻扭矩的影響,見表1。

表1 造斜率對穩斜角和摩阻扭矩的影響Tab.1 Effect of build-up slope on angle of stability and friction torque
由表1可知,不同造斜率對應的剩余鉤載和扭矩差異性不大,下套管時鉤載為正值,說明244.5 mm套管依靠自重能順利下入。
考慮穩斜角和井深,最終選擇兩次造斜率均為3°/30 m進行軌跡設計,結果見表2。
大位移井井身結構設計應考慮地層巖性、壓力情況等條件,以安全高效鉆進為目的,盡可能降低摩阻扭矩[12]。X井水垂比為3.07,井斜角較大,斜井段長,上部造斜點處于疏松的淺地層,下部穩斜段鉆進時間長,為防止上部井段出現垮塌現象,需用套管封固造斜段。參考該油田已鉆井,X采用四開井身結構:一開采用444.5 mm鉆頭鉆進至1 055 m,采用339.725 mm套管下至1 050 m,采用單級單封固井;二開采用311.15 mm鉆頭鉆進至3 505 m,244.5 mm套管下至3 500 m,采用單級雙封固井;三開采用215.9 mm鉆頭鉆進至4 445 m,177.8 mm尾管下至4 440 m,采用尾管固井;四開采用152.4 mm鉆頭鉆進至4 875 m,裸眼段用114.3 mm篩管完井。井身結構見圖2。
摩阻和扭矩是大位移水平井水平位移延伸程度的主要限制因素[13-14],水平位移大,井斜角大,從而導致鉆柱在井眼內摩阻大、扭矩大,套管下入困難。根據X井身結構,利用Landmark軟件對各開次井眼的摩擦扭矩進行計算,見表3。

表3 各開次不同作業模式下大鉤載荷與扭矩數據Tab.3 Hook load and torque data under different operation modes
由于311.15 mm井段長2 450 m,套管下入是最大的挑戰,需對244.5 mm套管下入進行敏感性分析。根據南堡35-2S構造已鉆井(水基鉆井液)在311.15 mm井段(3 000 m)的實鉆數據,反演該井段裸眼摩阻系數,見圖3。
由圖3可知,在244.5 mm套管下入過程中,套管內摩阻系數0.25,裸眼內摩擦系數約0.38。套管下入敏感性分析見圖4。裸眼內摩擦系數為0.45時,大鉤載荷為250 kN,即是頂驅重量,說明套管受到的摩擦力等于套管自重,套管下入困難;裸眼內摩擦系數為0.4時,大鉤載荷為106 kN(不含頂驅重量),說明244.5 mm套管靠可以下入。
井眼清潔問題也是大位移井鉆井的關鍵技術之一[15],避免因井眼不清潔導致循環當量密度(ECD)過高而壓裂地層,同時,結合預鉆井的井身結構,評價現有設備能力能否維持井眼清潔。為此對X井311.15 mm井眼、215.9 mm井眼、152.4 mm井眼分別進行了水力攜巖分析,這里重點討論152.4 mm井眼。井段為X井最后一開次,所用鉆井液密度為1.19 g/cm3,其旋轉鉆進最高扭矩為34 kN·m,處在安全極限內,對其井眼清潔能力進行計算分析,結果見圖5、圖6。
由圖5、圖6可知,152.4 mm井段的機械鉆速為10 m/h,臨界排量為1.5 m3/min,對應的泵壓為27 MPa;該井段對應的最大環空當量密度(ECD)為1.50 g/cm3,而該開次套管靴處地層破裂壓力值為1.85 g/cm3,即ECD低于破裂壓力值,表明滿足作業需求。
X井的152.4 mm裸眼段需下入114.3 mm篩管,故對其下入敏感性進行分析,結果表明,套管內摩擦系數0.25、裸眼內摩擦系數0.46條件下,該篩管可下入。
X井采用增曲率剖面類型進行井眼優化設計,且該井淺層大井眼定向造斜,需確保井眼規則、平滑,嚴格控制井眼軌跡。
本文利用實鉆井工況反演得到較為準確、可靠的摩擦系數,對X各開次進行摩阻扭矩分析計算,長井段的244.5 mm套管和114.3 mm篩管可下入,且在152.4 mm井段能有效攜巖,表明大位移井X井技術上是可行的。X井的垂深淺、水平位移大、水平段長、目的層泥巖夾層多等技術難點,優化設計方案是鉆井成功的重要技術支撐?!?/p>