刁 琦
(霍州煤電集團 團柏煤礦白龍選煤廠,山西 霍州 031412)
我國是煤炭生產利用大國,在新興能源迅起的時代,國民經濟高速發展,煤炭仍然是我國最主要的能源[1-3]。近些年,環保的要求日益強烈,煤炭在加工利用前需進行洗選,降低對環境的污染,提高煤炭的利用效率,浮選是目前洗煤廠最常見的煤炭洗選加工方式[4]。隨著煤炭開采利用發展時期較長,細粒煤含量逐漸增加,導致煤炭洗選加工時,矸石泥化現象嚴重,煤泥可浮性較差,藥劑選擇性較低,浮選效率不高[5]。本文通過不同價態陽離子和陰離子無機鹽,對煤泥進行電解預處理,采用了傅里葉變換紅外光譜、Zeta電位和接觸角試驗,探究了電解質處理前后煤泥性質的變化,為提高煤泥浮選效率提供了理論指導,在實際生產應用中具有很重要的現實意義。
試驗所用的煤樣為白龍選煤廠的煤樣,破碎篩分后置于鼓風干燥箱內干燥至水分含量不再變化,然后置于干燥器內備用。
試驗用到的電解質是分析純的(其他化學藥劑為化學純),購于天津市科密歐化學試劑有限公司;試驗儀器有XFGC-80充氣掛槽浮選機(長春探礦機械廠)、XRMF-9X高效節能馬弗爐(鶴壁市新銳科技有限公司)、DHG-9053A電熱鼓風干燥箱(上海一恒科技有限公司)、HARKE-SPCA接觸角測定儀(北京哈科試驗儀器廠)、JS94H微型電泳儀(上海中晨數字技術設備有限公司)。
準備烘好干燥的光譜純KBr,與干燥的煤樣以1∶100的比例混合,在瑪瑙研缽中,研磨至無發亮狀態,然后在壓片機中壓片后,置于光譜儀的光路中進行光譜掃描。
將干燥的煤樣與去離子水以一定的比例混勻,在磁力攪拌器輔助下混合均勻,使得煤樣充分潤濕,靜置分層后取上清液測定。
準確稱取干燥好的煤樣0.5 g,在壓片機上壓成直徑厚度一定的光滑的圓柱體試驗樣,調整接觸角儀器平臺,待液滴穩定后啟動軟件測量。
將干燥后的煤樣與水混合,制得一定濃度的煤漿,取一定體積的電解質溶液,加入煤漿中,接通電流,對煤漿進行電解質預處理。
將電解質預處理的煤漿倒入浮選槽,加水至一定刻度線,啟動浮選機并計時8 min,1.5 min后加入捕收劑、起泡劑,然后進行刮泡,收集刮泡后的產品。到時間后停止刮泡,關閉浮選機,將浮選得到的精煤和尾煤產品抽濾脫水,干燥后測定其灰分含量。
試驗選擇電解時間為5 min,電解質濃度為1 000 g/t干煤泥,考察電流強度為0.5 A、1.0 A和1.5 A時對浮選效果的影響。


圖1 不同電解質作用下電流強度對煤泥浮選效果的影響
試驗選擇電流強度為0.5 A,電解質濃度為1 000 g/t干煤泥,考察電解時間對浮選效果的影響。試驗結果如圖2所示。

圖2 不同電解質作用下電解時間對煤泥浮選效果的影響

試驗選擇電流強度為0.5 A,電解時間為5 min,考察電解質濃度對浮選效果的影響。試驗結果如圖3所示。

圖3 不同電解質作用下電解質濃度對煤泥浮選效果的影響



圖4 不同電解質處理后煤泥紅外光譜的變化


表1 電解處理前后煤樣接觸角
從表2可以看出,原煤表面帶有較強的負電荷,經電解質處理后,煤泥表面的負電荷被不同程度中和,陽離子價態越高,中和掉的負電荷越多,煤泥表面的電位值越高。這是因為陽離子與煤泥表面帶有負電荷的親水性官能團相結合,中和了負電荷并增強了煤泥表面的疏水性;同時,煤泥表面的雙電層被壓縮,在等電點時可以捕獲更多的煤泥,浮選效率增加。

表2 電解處理前后煤樣的Zeta值
1) 電解質處理后的煤泥表面親水性含氧官能團含量降低,接觸角變大,煤泥疏水性增強。
2) 不同電解質對煤泥進行預處理時,電解時間、電流強度和電解質濃度都會對電解效果造成一定的影響,要在絕對精煤產率最高時進行電解處理,可以提高電解效率。
3) 同一陰離子情況下,陽離子價態越高,對煤泥處理后,煤泥的疏水性越強;經Al2(SO4)3作用后煤泥,其疏水性強于FeCl3作用后的煤泥。