999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

某車型減振器支架斷裂原因分析及改進方案

2021-05-07 13:30:32龍先軍
時代汽車 2021年7期

龍先軍

摘 要:懸架系統的減振器支架作為連接車架及減振器的零件,在車輛運行過程中,因受到減振器的拉力及壓力,經常導致斷裂失效,致使減振器無法正常工作。文章以某車型減振器支架的故障斷裂為例,采用HyperMesh有限元分析方法對支架進行應力分析,計算結果表明:支架最大應力384MPa,應力最大位置與故障件斷裂位置吻合,因此,判斷支架因強度不足導致的斷裂。針對支架的斷裂原因,提出了3種加強改進方案,從應力、重量、成本、整改周期等因素考慮,選擇最優的改進方案。整改后的減振器支架3年內售后故障率為0,達到預期效果,整改方案有效。

關鍵詞:懸架 減振器支架 斷裂 有限元分析

1 引言

售后調研反饋,某車型減振器上支架出現3起斷裂故障,需進行立項整改。經對故障樣件進行檢查,所有支架斷裂位置均在兩個過渡面的折彎處。為了查明減振器支架斷裂的原因,需要對減振器支架進行外觀查驗,材質檢測等[1],排除支架本身部品質量、制造工藝等問題之后再進行應力情況校核。

2 原因分析

為了確定支架的應力情況,查明斷裂原因,采用HyperMesh有限元分析方法對支架進行模擬分析。有限元分析可以在模擬零件實際工況下,對零部件進行受力分析,確定零件的應力分布情況,從而對支架進行優化設計和改進,應力較大的部位進行重點加強,應力較小的部位進行減材優化,以達到零件性能與重量成本的最優狀態。

在HyperMesh軟件中導入減振器支架的3D數模,先進行幾何清理及網格劃分;其次,對支架進行材料設置及屬性賦予[2]:彈性模量E=2.11*105,松泊比0.3,密度7.9*103Kg/m3;最后,按減振器壓縮工況下的10倍阻尼力值對減振器支架進行負荷加載;完成上述步驟后,即可提交求解器計算。

計算結果顯示,支架的最大應力值384MPa,最大應力位置在支架兩個面的結合處右側,與故障件斷裂位置一致。支架所用材料的最大許用抗拉應力400MPa,而零件斷裂位置最大應力值384MPa,安全系數僅為1.04,不滿足設計要求。按文獻[3]安全系數達到1.15就可以開展試驗驗證;文獻[4]要求安全系數到2.2才滿足設計要求。

因此,可以判斷減振器支架的斷裂原因是支架兩個面的結合處產生了應力集中,強度不足導致斷裂故障。

3 改進方案

針對零部件的斷裂故障,通常采用以下幾種方法提高零件的強度:(1)采用更強的材料[4]。零件外形及裝配接口不變,如將減振器支架材料由QT400-15更改為QT500-7,提高零件的許用應力,以增大支架的安全系數。該方法簡單,無需模具變動,無需變動零件接口及外形,僅材料成本增加。針對本支座,更改材料后,零件的安全系數可提高到1.30,但仍未達到規范要求。(2)按滿足強度要求重新設計,可能零件的外形、接口發生改變,影響零件裝配,需要開展零件的裝配工藝校核;同時需新投模具,需開展試裝驗證、道路可靠性驗證、售后跟蹤等;整改成本較大,整改周期較長,適合于較復雜的零件整改。(3)在原零件上局部改進。在不改變零件的接口及外形,針對零件強度薄弱位置(應力最大位置)進行局部加強,保證應力符合規范要求。此種方案零件變動小,可通過模具修改就可實現,能夠快速實施,零件重量及成本變動均較小。

該減振器支架的故障原因清晰,故障率較低,采用局部加強的方法,既可快速實施,整改代價又小。根據減振器支架HyperMesh的應力分析結果,支架斷裂的位置和最大應力的位置在兩個面的結合處右側筋條處,因此,對該處進行局部加強,以降低支架應力。針對該位置的加強方案有以下3種:

方案1:對該位置的筋條進行加高,如圖1所示。

方案2:對該位置的筋條進行加寬,加大倒圓,如圖2所示。

方案3:對該位置的筋條進行加寬并加高;同時加大折彎位置的的倒圓;如圖3所示。

按故障件的HyperMesh分析過程對上述3個改進方案分別進行有限元分析,支架的應力結果如圖4所示。根據支架類零件設計經驗,結合文獻[3][4],減振器上支架的安全系數須達到2以上才能滿足安全使用要求。在滿足零件性能的前提下,零件的重量越輕越好,3個方案的零件重量變動均在5%以下。由于零件重量及模具變動等,引起零件成本的變動,經核算,3個方案零件成本均增加0.4元/件。3個方案均可通過模具修改完成,修模周期均為25天。因此,從應力、重量、成本、整改周期上考慮,選擇方案3作為最終整改方案。

4 結語

改進后的減振器上支架近3年內故障率為0,達到預期效果,整改方案有效。

支架類零件斷裂故障,多數由于零件強度不足導致:如零件設計預留強度不夠,或者零件的使用工況發生了變化,原設計強度已不滿足新工況要求;或者加工制造過程中導致了應力集中,如倒圓,倒角,割傷等。因此,有必要對此類零件故障進行有限元分析,確定故障原因;然后根據有限元分析結果,有針對性的對零件進行加強設計,既可降低零件的整改成本,又能提高改善效率及設計成功率。

參考文獻:

[1]泮戰俠,白培謙等.減振器支架失效分析及改進[J].汽車實用技術,2017(20):71-72.

[2]李楚琳,張勝蘭等.HyperWorks分析應用實例[M].北京:機械工業出版社,2013.

[3]王莉,王兆友等.減振器支架輕量化精益設計[J].汽車工藝與材料,2017(11):33-37.

[4]徐論意,吳江等.某輕型卡車減振器支架開裂問題原因分析與改進[J].汽車實用技術,2018(2):120-121.

主站蜘蛛池模板: 毛片久久久| 成人毛片免费在线观看| 国产小视频a在线观看| 亚洲视频二| 国产99精品久久| 久久一级电影| 亚洲欧美日韩另类| 综合网天天| 一级香蕉人体视频| 欧美专区日韩专区| 无码人中文字幕| 97在线公开视频| 国产精品免费露脸视频| 色老头综合网| 亚洲精品动漫| 性网站在线观看| 国产精品大白天新婚身材| 国产青青草视频| 亚洲色图在线观看| 99热这里只有精品久久免费| 露脸真实国语乱在线观看| 日韩在线第三页| 久久综合色播五月男人的天堂| 丁香婷婷久久| 亚洲人成网站色7799在线播放| 日日碰狠狠添天天爽| 欧美69视频在线| AV无码无在线观看免费| 伊人无码视屏| 国产剧情一区二区| 欧美亚洲网| 999国内精品视频免费| 国产毛片不卡| 亚洲成在线观看 | 午夜影院a级片| 国产九九精品视频| 国内视频精品| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 欧美成人综合在线| 波多野衣结在线精品二区| 国产欧美日韩精品综合在线| 91亚瑟视频| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 狠狠久久综合伊人不卡| 欧洲免费精品视频在线| 国产精品一区不卡| 亚洲国产一区在线观看| 九九九久久国产精品| 综合久久久久久久综合网| 在线a视频免费观看| 亚洲三级电影在线播放| 中文字幕调教一区二区视频| 91九色国产porny| 依依成人精品无v国产| 77777亚洲午夜久久多人| 免费无码AV片在线观看中文| 久久久久久高潮白浆| 九九视频免费看| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 国产乱人伦AV在线A| 免费看美女自慰的网站| 亚洲永久免费网站| 国产在线小视频| jizz在线观看| 亚洲人成高清| 亚洲成人网在线播放| 日韩成人免费网站| 91视频区| 91精品伊人久久大香线蕉| 色妺妺在线视频喷水| 日本亚洲欧美在线| 91小视频在线观看免费版高清| 国产成人精品在线1区| 国产91视频观看| 精品国产Av电影无码久久久| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 99精品国产电影| 国产精品无码一二三视频| 天天综合网在线| 国产99视频精品免费视频7 | 国产成人永久免费视频| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀|