杜 虎
(南京大學鹽城環保技術與工程研究院,江蘇 鹽城 224000)
硫化促進劑作為橡膠助劑的一個分支,其生產過程中會產生大量含鹽高、難降解的廢水。寧夏某化工企業生產MBT (M) 、CBS、TBBS (NS)等產品。企業原有廢水處理工藝為蒸發+稀釋后進生化調節池。由于廢水中存在一些有毒有害物質,即使稀釋后進生化系統,也時常導致生化系統出水無法穩定達標。本文以該企業生產廢水為例,在原有廢水處理工藝基礎上進行改進,探究酸析+蒸發+氧化+生化組合工藝對橡膠助劑生產廢水的處理效果。
實驗廢水來自企業生產過程中排放的廢水,水樣為無色澄清透明。相應的進出水水質如表1所示。

表1 設計進出水水質
企業原有的工藝:蒸發+稀釋后進生化,已經無法滿足現有環保的要求。根據試驗,結合以往的工程經驗,對現有的工藝流程進行改進。新的工藝流程如圖1所示(新增了氧化單元以及水解酸化單元)。

圖1 廢水處理流程圖
原有工藝中,廢水直接進入蒸發器實現固液分離,蒸發冷凝水經稀釋后進入生化單元。原有工藝存在兩方面問題:原水直接進入蒸發器,廢水中存在一些有機物容易導致蒸發器結垢,且蒸發冷凝液中存在有害物質,造成后續生化系統不穩定[1]。變更后的工藝采用HCl來調節pH。廢水中存在一些有機物,這些物質經過酸析步驟后會從廢水中析出,經過分離過濾后,COD得以降低,降低后續單元的運行負荷。同時此部分物質可以作為原料回用到前端生產工藝當中[2-3]。
經檢測,蒸發冷凝液中出了苯胺類物質,還存在其它環類有機物。通過氧化以及水解酸化單元處理后,降低水中微生物毒害性,無須稀釋后便可進入后續生化單元進行處理,冷凝水經過生化單元處理后可以達到排放要求[4]。
組合工藝各單元構筑物運行參數如表2所示。

表2 構筑物運行參數
COD測定采用重鉻酸鉀法;氨氮測定采用納氏試劑比色法;TN測定采用紫外分光光度法。
改造后的系統調試于2020年6月30日進入穩定期,對各個處理單元的出水水質進行檢測。連續監測3個月,選取COD、氨氮、總氮作為評價指標。
由表3可知,在系統的平均進水COD為由7 900 mg/L降低為最終出水的255 mg/L,對應的COD去除率依次為96.7%。

表3 實際進出水水質 ρ/mg·L-1
廢水經過酸析處理后,析出的有機物被回收,這部分有機物可以回用;然后經過蒸發單元將水中的鹽分與用水進行分離,冷凝液進入氧化單元去除苯胺以及其它雜環有機物[5];再后進入水解酸化單元提高廢水的可生化性;最后經過原有2級A/O單元處理后,達到排放標準。
由表3可知,雖然進水存在一定波動,但是最終出水COD較為穩定,說明該系統對廢水具有一定的抗沖擊性。原因在于:一方面,采用酸析以及氧化工藝,降低了廢水中有毒物質對生化系統的沖擊;另一方面,水解酸化提高了后續系統的穩定性。采用厭氧+好氧組合工藝能夠提高整個系統的抗沖擊性,使得微生物在運行過程中,性能逐漸達到穩定狀態[6]。
由表3可知,系統運行后,平均氨氮由233 mg/L降低為24 mg/L,對應的氨氮去除率為89.7%。廢水中的氨氮脫除主要依靠兩級A/O工藝來實現,最終結果表明,A/O單元能夠穩定去除水中的多數氨氮。
由表3可知,平均TN由進水的273 mg/L降低為出水的28 mg/L,對應的TN去除率為89.7%。一部分難以去除的TN通過前端的酸析+蒸發+氧化得以去除,剩余的TN多數為氨氮,由后端的生化系統去除。
系統正常運行后,各個單元的去除率相對穩定,A/O單元的微生物相對穩定,出水的水質較為穩定,達到預期目標。整個過程中,COD的去除主要靠前端預處理的酸析蒸發以及氧化工藝,TN的去除主要依托生化工段的處理。同時對整個系統的運行成本進行分析,處理每噸廢水的成本為10.5元。
1)采用采用酸析+蒸發+氧化+生化組合工藝對橡膠助劑生產廢水進行了處理,整套工藝使得廢水的平均COD由7 900 mg/L降低為255 mg/L,平均氨氮由233 mg/L降低為24 mg/L,平均TN由273 mg/L降低為28 mg/L,能夠達到排放要求。
2)酸析工藝能夠去除COD,同時還實現了廢水中部分有機物的資源化利用。
3)水解酸化池提高了廢水的可生化性,通過后端的兩級A/O工藝將廢水中的大部分氨氮去除。