王衛星
(汾西礦業(集團)有限責任公司煤質處,山西 介休 032000)
山西焦煤集團柳灣煤礦選煤廠位于山西省呂梁地區孝義市西南約25 km,為礦井型選煤廠,設計能力為380 萬t/a,下設2個生產車間,其中一車間設計能力為180 萬t/a,二車間設計能力為200 萬t/a。生產工藝均為:有壓脫泥三產品重介分選+TBS粗煤泥分選+浮選,50~1 mm粒級采用有壓三產品重介旋流器分選,1~0.25 mm粒級采用TBS粗煤泥分選機分選,0.25~0 mm粒級采用浮選分選,選后產品壓濾機脫水。
柳灣煤礦選煤廠由于原煤中末煤含量較高,浮選精煤占精煤產品總產率的25%左右,使用現快開式壓濾機處理后,浮選精煤濾餅水分高達26%~28%,導致最終精煤產品水分偏高。為解決上述問題,在一車間引入1臺單室進料空氣穿流壓濾機,以提高壓濾機的脫水效果,解決最終精煤產品水分偏高問題[1]。
單室進料空氣穿流壓濾機由4大部分組成:機架部分、過濾部分、液壓部分和電器控制部分。其結構詳見圖1。

1—止推板;2—主梁;3壓緊板;4—自動拉板系統;5—機座;6—電柜;7—油缸;8—液壓系統;9—進料連接口;10—反吹連接口;11—濾液排放及洗滌進水和濾餅風干進風連接口;12—濾液排放及洗滌出水和濾餅風干出液排放連接口;13—翻板出液口;14—翻板;15—防腐板;16—進料A板;17—密封B板;18—濾布圖1 單室進料空氣穿流壓濾機結構示意
(1)單室進料空氣穿流水洗濾餅壓濾機采用機、電、液一體化設計制造,拉板電機采用變頻電機,結構合理、操作簡單、維護方便、安全可靠。該壓濾機能夠實現濾板壓緊、過濾、反吹、濾餅風干、濾板松開、卸料等各道工序的自動化控制(以上功能可根據具體工藝要求進行增減)。該機還可以配置隔膜板,過濾后通過水壓改變濾室容積,對濾餅進行壓榨,進一步降低濾餅含水率[2,3]。
(2)機架是整套設備的基礎,它主要用于支撐過濾機構,由止推板、壓緊板、機座、油缸體和主梁等連接組成。支撐過濾機構的主梁材質為Q345橋梁鋼,用埋弧焊焊接成形。具有耐腐蝕、抗拉強度大、抗沖擊性好等優點,可確保使用安全、穩定,可滿足高壓力濾板的使用要求,具有抗側彎能力強、抗拉強度大、機械性能良好的特點,徹底解決了壓濾機主梁變形的問題。止推板、壓緊板和機座均采用優質Q345B中板焊接而成,而油缸體采用27SiMn無縫鋼管加工制造,機械性能良好。活塞桿材質為45號鋼,調質處理后外鍍0.06硬鉻,密封圈用四氟銅加工制作,機械性能優良。
(3)過濾部分由整齊排列在主梁上的濾板(廂式板、隔膜板)和板與板之間的濾布所組成。過濾開始時,濾漿在進料泵的推動下,經止推板上的分料口向每個濾室均勻分料,濾漿借助輸料泵產生的壓力進行固液分離,由于過濾介質(濾布)的作用,使固體留在濾室內形成濾餅,濾液由排液通道排出。該機具有獨特的吹風功能,通過對每個單獨封閉濾餅進行空氣穿流風干,更進一步有效地降低濾餅含水率。對于粘性大、顆粒細、細胞內水分高的物料,可通過隔膜濾板的鼓膜功能(由壓榨管道向隔膜濾板中注入高壓水)壓榨濾餅,進一步降低濾餅含水率。
煤泥經濾室過濾、高壓風反吹、角吹、拉板卸料來實現有效回收。
(1)濾板組壓緊密閉。壓緊油缸由液壓泵站供油,油缸體上的活塞桿推動壓緊板,將位于壓緊板和止推板之間的濾板組壓緊密閉形成緊密濾室,以保證帶有一定壓力的煤漿在濾室內進行加壓過濾。
(2)進料過濾。煤漿由泵高壓注入壓濾機緊密濾室,并逐漸填滿濾腔室,由于濾布的作用,進料壓力使濾腔室煤泥中的水穿過濾布,煤泥顆粒被濾布截留形成濾餅[4]。
(3)反吹。關閉進料閥門,向濾室內注入空氣,通過鼓張隔膜變形產生的壓力來破壞煤泥顆粒間形成的拱橋,最大限度地擠出濾餅中固體顆粒間殘余液體,使濾餅的水分降低。
(4)角吹。從入料端注入高壓空氣,將入料管道與濾板組件中的液體強力反吹到入料桶中,防止因入料管道堵塞,導致未經過濾的液體進入卸料系統。
(5)拉板卸料。鏈條帶動拉板拉開,濾餅自動卸下。
單室進料空氣穿流壓濾機技術參數見表1。

表1 單室進料空氣穿流壓濾機技術參數
與普通壓濾機相比,單室進料空氣穿流壓濾機具有如下特點:
(1)自動運行及檢測功能。采用觸摸屏PLC集中智能控制的人機文本操作界面。液壓泵站、拉板系統、管路閥門開關等如有異常,立即在顯示屏上報警。保障了整個壓濾機運行安全、可靠。信息顯示在觸摸屏上,為崗位操作人員判斷故障位置、迅速解決故障提供了幫助。
(2)雙端口入料方式,角吹、自動反吹設計,有效降低了濾餅水分。
(3)自動保壓系統液壓元器件及主控制閥件采用可靠產品,保證了壓濾機的各項性能指標,使壓濾機操作方便、運行靈活、安全可靠,無故障運行,無滲漏現象。
(4)濾板采用無堿聚丙烯材質,具有質量輕,強度大,使用壽命長等特點。
生產實踐表明,該設備性能穩定,系統靈活、可靠,產品水分明顯降低,運行效果很好。單室進料空氣穿流壓濾機與原KMGZ350-2000U型壓濾機及GPJ-96加壓過濾機的應用效果對比見表2。

表2 脫水設備對比
分析表2可知:
(1)采用高壓風二次反吹、一次角吹,濾餅顆粒間游離水被擠出,濾板組件間不再帶有泥漿,濾餅水分達 22% 左右,比原壓濾機降低了5個百分點。
(2)濾餅水分低,并且不粘濾布,拉板即卸料,上料到卸料可以實現全部自動化,無需人工評經驗去判斷濾液水出量大小,判斷成板時間,降低了人工勞動強度,減少了崗位人員,從上料到卸料時間比原壓濾機縮短3 min[5]。
(3)煤泥回收能力達到 8.5 t/h,單臺壓濾機處理能力是原來的 1.37 倍,增加了處理能力。
(4)機組設置合理,故障判斷及濾布更換時間比原壓濾機縮短50%。
單室進料空氣穿流壓濾機投入使用以來,綜合精煤水分降低5個百分點,按照全年一車間生產精煤60萬t計算,折合含水分無效運輸3萬t,每噸運費年平均185元,每年可節約550萬元,單班作業減少1名操作人員,年節約工資25萬元左右。
柳灣煤礦選煤廠在單室進料空氣穿流壓濾機應用過程中,根據影響其脫水效果的因素,不斷探索和完善工藝操作程序,加強對壓濾機的維護和管理,充分發揮其脫水功效,使其在降低精煤水分、增加經濟效益等方面發揮了重要作用。