劉鋼槍
(中煤天津設計工程有限責任公司,天津 300131)
葫蘆素選煤廠原設計能力13.0 Mt/a,入洗原煤為不粘煤、長焰煤,采用了大于13 mm塊煤淺槽分選、末煤不入洗的分選工藝,生產精煤和混煤產品。選煤廠為煤化工項目的配套工程,精煤與混煤摻配后,以原料煤和燃料煤的形式供給煤化工項目。原料煤質量要求:640 萬t/a,灰分不大于12%、水分不大于15%、發熱量Qnet,ar不小于24.27 MJ/kg;燃料煤質量要求:240 萬t/a,灰分不大于19%、水分不大于15%、發熱量Qnet,ar不小于21.76 MJ/kg。礦井投產后,實際煤質與原設計煤質有較大的出入,并且受井下地質條件影響,礦井產能較長時間內無法突破10.0 Mt/a,導致每年需調入約335萬t低灰、低水精煤,與本礦精煤、混煤摻配,才能滿足原料煤、燃料煤的數量和質量要求,同時剩余大量低品位混煤需要地銷,增加了運輸成本,降低了產品收益,為此,選煤廠規劃建設混煤洗選系統。
選煤廠2018年9月完成了生產大樣試驗報告,原煤灰分為33.66%,原生煤泥產率為13.70%,灰分為31.57%,各粒度級原煤灰分均較高,煤質差。其中50~0.5 mm自然級浮沉組成見表1、小浮選試驗見表2。

表2 小浮選試驗結果
由表1可知:① 主導密度級為小于1.4 kg/L,產率為59.68%,灰分為5.18%;② 大于2.0 kg/L密度級產率為32.00%,灰分為89.22%;③ 1.5~2.0 kg/L之間各密度級含量均較少;④ 浮沉組成具有低密度物含量高、灰分低,高密度物含量較高、灰分高,中間密度物含量少的特點,對原煤的分選十分有利。
由表2可以看出:小浮選試驗采用的捕收劑為煤油,起泡劑為仲辛醇、TF4,入料濃度為100 g/L。當捕收劑用量為1.2 kg/t、起泡劑(仲辛醇)為0.2 kg/t時,浮選精煤產率為52.20%、灰分為9.94%,尾礦產率為47.80%、灰分為56.02%。通過計算,可燃體回收率為69.10%,煤泥的可浮性為中等可浮。
本礦原煤經簡單分選后,可得到低灰、高發熱量的精煤產品,發熱量Qnet,ar26.35~26.78 MJ/kg,遠高于用戶對發熱量的需求,故混煤加工需采用洗配相結合的生產方式。
為減少煤泥水系統負荷、降低生產加工成本,眾多選煤廠采用脫粉入洗工藝,現有的分級設備也基本滿足脫粉效率。然而由于葫蘆素選煤廠原煤外在水分高,在13%~15%之間,并且矸石具有泥化現象,致使混煤成粘結狀態、不松散,較難實現脫粉作業,只能采用部分入洗方式。在分選工藝研究過程中,同時調研了周邊其他礦井生產狀況,開采其他煤層時,原煤水分相對較低,物料相對松散,故混煤洗選系統設置了脫粉通道,以備未來之需,從而降低未來洗選加工成本。
對于混煤部分入洗,制定了2個分選方案。并從煤質特征、產品用戶質量要求,混煤浮沉組成等方面,對2個分選方案進行詳細比選(處理能力均按照10.0 Mt/a考慮)。方案一:13~1 mm重介旋流器分選、1~0.25 mm粗煤泥干擾床分選、小于0.25 mm細煤泥浮選;方案二:13~1 mm重介旋流器分選、1~0.25 mm粗煤泥干擾床分選、小于0.25 mm細煤泥壓濾。產品方案比選見表3,經濟效益比選見表4。
由表3可知,2個方案均需調入低灰、低水、高發熱量精煤,與本選煤廠精煤、混煤進行摻配才能滿足產品用戶質量和數量的要求。方案區別為煤泥處理方式的不同,方案一細煤泥進行浮選,浮選精煤全部摻入原料煤和燃料煤,尾煤灰分高,直接排棄,每年調入精煤143.07萬t,調入精煤少;方案二煤泥直接回收,壓濾煤泥灰分高、水分高、發熱量低,只能將32.5萬t/a摻入到產品煤中,每年調入精煤156.63萬t,調入精煤量大,剩余59.62萬t/a煤泥需要處理,壓濾煤泥成膠凝狀,無產品市場,只能與矸石一并丟棄,且有自燃的風險。
由表4經濟效益比較可知,方案一的運輸費用2 861.4 萬元/a,浮選成本3 948.3萬元/a,煤泥處理費用2 303萬元/a,浮選精煤收入12 574.4萬元/a,利潤3 461.7萬元/a;方案二的運輸費用3 132.6萬元/a,煤泥處理費用2 981萬元/a,煤泥摻入原料煤和燃料煤收入7 989.5萬元/a,利潤1 875.9萬元/a。方案一經濟效益比方案二好。當然煤泥也可進行干燥處理,葫蘆素選煤廠位于內蒙烏審旗,環保要求嚴格、本地區碳排放指標已滿負荷,礦井不能新建鍋爐房,無法為干燥設備提供可靠的熱源,而電干燥處理能力小、使用案例少、加工成本高,因此煤泥干燥不具備實施條件,故選用方案一。

表3 產品方案比選

表4 經濟效益比選
混煤采用預先脫泥、有壓給料兩產品重介旋流器進行分選,分選精度高、分選效率高、對煤質波動適應性強,非常適合本礦混煤浮沉組成特點;粗粒級煤泥總體含量較大,可選性為易選,采用干擾床分選機可取得非常好的分選效果,干擾床分選機自動化程度高、分選效率高。
對于混煤、粗煤泥分選采用的方法,在動力煤選煤廠已得到廣泛的推廣應用,最值得探討的分選環節是細煤泥分選環節。本廠煤泥為中等可浮,根據小浮選試驗表2分析,精煤抽出率在50%左右。2020年5月底,葫蘆素選煤廠進行了再次采樣,對煤泥進行再次浮選試驗,驗證浮選精煤抽出率、藥劑消耗量和不同藥劑對浮選效果的影響,選擇出合適的浮選藥劑,試驗結果見表5。
依據不同藥劑常規浮選試驗數據,FDJ+Q1為最佳的浮選藥劑組合,浮選精煤抽出率高、藥耗低,當浮選精煤灰分為8.22%時,精煤產率可達到60%以上;由于本礦為低變質程度的不粘煤、長焰煤,煤中含氧官能團多,導致在浮選過程中,對煤的捕收能力較差,捕收劑用量偏高;通過煤泥小浮選試驗、原生煤泥不同藥劑常規浮選試驗,充分證明選用適宜的藥劑,精煤抽出率高、藥劑可控制在3 kg/t。
由表6煤泥浮選效益比較可知,通過測算,(1)煤泥浮選,每年入浮煤泥為92.12萬t,浮選精煤產量為46.06萬t/a,摻入原料煤后產品價格為273 元/t,年銷售收入為12 574.4萬元,浮選成本為3 948.3萬元/a,尾煤處理費用為2 303萬元/a,煤泥浮選年總收入6 323.1萬元;(2)煤泥直接回收,可摻入原料煤7.5 萬t/a、年銷售收入為2 047.5萬元,可摻入燃料煤25 萬t/a、年銷售收入為5 942萬元,剩余煤泥59.62萬t/a需要處理,處理費用為2981萬元/a,煤泥直接回收年總收入為5 008.5萬元。煤泥浮選較直接回收,每年多創收6 323.1-5 008.5=1 314.6萬元。設置浮選系統,置換出精煤產品,能減少外購精煤調入量,節約大量運輸成本,也實現了煤泥減量化處理;考慮到本礦煤種變質程度、煤泥可浮性,為提高浮選精煤產率,可選用主、再浮分選工藝。
綜上所述,混煤采用的分選方案為:13~0 mm混煤部分洗選,洗選工藝為13~1 mm有壓兩產品重介旋流器分選,1~0.25 mm干擾床分選機分選、小于0.25 mm細煤泥主再浮聯合工藝。

表5 原生煤泥不同藥劑常規浮選試驗結果

表6 煤泥浮選效益比較
通過建設混煤分選系統,能夠將大量的低品質混煤轉化為高質量精煤,減少了混煤銷售量和外購精煤調入量;混煤實行洗配相結合的生產方式,產品數量、質量有保證;對于入洗的混煤,實行三段式分選工藝,分選精度高、分效率高;設置浮選環節,置換出精煤,綜合精煤產率高,企業經濟效益好。