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可快速回用的防凍壓裂液體系研究及應用

2021-04-23 08:57:44樊慶緣張家志谷向東
鉆采工藝 2021年1期
關鍵詞:體系施工

樊慶緣, 許 飛, 張家志, 谷向東

(1中國石油集團川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術研究院 2低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室 3中石油長慶油田分公司第一采氣廠 4中石油長慶油田分公司第四采氣廠)

0 引言

隨著蘇里格氣田的二次加快開發,水平井數量及壓裂規模均明顯擴大,由此產生的大量壓裂返排液給環境保護、節能降耗、清潔化生產等方面都帶來巨大壓力,如何環保、高效、低成本地進行減量化處理成為亟待解決的難題。目前壓裂返排液的主要處理方式為拉運集中處理和現場重復利用[1- 3],但現有壓裂液體系普遍存在對配液水質要求高、現場回用處理速度慢且成本高等問題,整體回收利用率較低,導致大量返排液因得不到及時回收處理而影響施工進度;特別是在冬季施工過程中,液體性能變差,此類問題更加突出。因此,為了降低返排液處理成本、提高處理速度和整體回用率,室內通過開展可回收聚合物壓裂液體系[4- 7]的耐鹽性能和抗凍性能優化研究,形成了可快速回用的防凍壓裂液體系,以滿足氣田清潔化生產和越冬作業的雙重要求。

1 實驗部分

1.1 儀器與試劑

冰點試驗器,上海昌吉地質儀器有限公司;混調器,成都千德勒科技有限公司;六速旋轉粘度計,青島海通達專用儀器有限公司;RS6000模塊化旋轉流變儀,德國HAKKE公司;高溫高壓巖心流動試驗儀,美國TEMCO公司。

速溶稠化劑PAMC(超支鏈聚丙烯酰胺,相對分子量600×104~900×104、交聯劑YJA(有效含量≥45%)、黏土穩定劑YWJ(小分子陽離子聚合物≥20%),助排劑YZ(氟碳表面活性劑≥2%)、工業品,西安川秦石油科技有限公司;過硫酸銨APS,工業品,陜西寶化科技有限責任公司。

1.2 實驗方法

(1)基液制備。取500 mL清水加入混調器,轉速為1 200 r/min,緩慢添加0.42%速溶稠化劑PAMC,加完后再添加0.5%助排劑YZ和0.5%黏土穩定劑YWJ,攪拌5 min后可得該壓裂液基液。

(2)溶脹速率測定。按上述方法配制基液,按比例緩慢加入速溶稠化劑,加完后開始計時,每2 min用六速粘度計測定一次溶液黏度。當溶液黏度不再發生變化時即為速溶稠化劑充分溶脹后的溶液黏度。

(3)液體添加劑的冰點測試。量取一定量試樣加入雙壁冷卻管,將雙壁冷卻管浸入冷槽,攪拌速度60~80次/min,在試樣降溫過程中記錄溫度計讀數并觀察試樣狀態,在試樣達到預定冰點時每15 s記錄一次溫度,以防止出現過冷現象。

(4)壓裂液制備。將液體交聯劑按0.3%比例加入所制備的基液,用玻璃棒快速攪拌均勻,形成可挑掛凍膠后記錄交聯時間。按照石油天然氣行業標準SY/T 5107—2005《水基壓裂液性能評價方法》對所配制壓裂液進行性能評價。

(5)耐鹽性能測試。按照標準鹽水NaCl∶KCl∶CaCl2∶MgCl2=2∶5∶0.55∶0.45的比例制備濃度為5 000~70 000 mg/L不同礦化度的水溶液,作為基液的配液水。用RS6000旋轉流變儀測試其配制壓裂液的耐溫耐剪切性能。

2 結果與討論

2.1 體系性能優化研究

2.1.1 液體添加劑的低溫影響分析

蘇里格地區冬季野外環境溫度通常為-10 ℃左右,最低達到-20 ℃以下,這對于壓裂液體系中的液體添加劑會造成不利影響,隨著低溫環境下長時間的靜置,每種液體添加劑的外觀和狀態都會產生不同程度的變化。因此,室內開展了體系配方中液體添加劑在低溫條件下的防凍性能優化。

(1)低溫下液體添加劑外觀變化。室內對可回收聚合物壓裂液3種液體添加劑靜置于-10 ℃的低溫下進行觀察,隨著靜置時間的增加,除黏土穩定劑以外的2種添加劑均出現不同程度的絮凝、結晶現象,見表1。

表1 液體添加劑在低溫下的外觀變化

(2)液體添加劑冰點測試分析。室內采用冰點測試儀分別對3種液體添加劑進行了冰點測試,其中交聯劑YJL冰點為-2 ℃,助排劑YZ- 1冰點為-4 ℃,黏土穩定劑YWJ冰點為-11 ℃。根據實驗結果,黏土穩定劑主要成分為無機鹽和有機鹽類,冰點在-10 ℃以下,本身具有良好的防凍性能;但交聯劑和助排劑由于冰點較高,在低溫環境下很容易出現絮凝、結晶現象,導致有效成分降低,影響壓裂液性能。

2.1.2 液體添加劑防凍性能優化

(1)防凍交聯劑。由于防凍劑的加入可降低水溶液的冰點并減緩結冰速度[8- 9],室內通過篩選防凍劑的類型和加量,在保證壓裂液性能不變的前提下,將交聯劑水溶液的冰點降至-10 ℃左右。

室內選取3種不同類型防凍劑,按照不同比例加入交聯劑溶液中,并測試相應的冰點溫度,結果如圖1所示。

圖1 不同類型防凍劑加入比例對交聯劑冰點的影響

根據實驗結果,FWJ- 1、FWJ- 2、FWJ- 3的加入比例分別達到12%、10%、16%都可以將交聯劑冰點降至-10 ℃。通過流變測試,在105 ℃、170 s-1條件下,連續剪切60 min后,最終黏度保持值分別為149.3 mPa·s、106.4 mPa·s、142.6 mPa·s。因此,為保證壓裂液攜砂性能好,同時以低成本的原則,優選確定了加量較少流變測試黏度值最高的12%FWJ- 1作為交聯劑的防凍添加劑。

(2)防凍助排劑。根據交聯劑的防凍性能優化結果,將FWJ- 1按不同比例加入助排劑中,并對其冰點進行測試(圖2)。

圖2 FWJ- 1加入比例對助排劑冰點的影響

根據實驗結果,FWJ- 1加入比例為8%時,助排劑冰點可降至-10 ℃,滿足現場冬季施工要求。

2.1.3 高價陽離子屏蔽劑的添加

通常壓裂返排液具有較高的礦化度,特別是隨著返排液重復利用次數的增加,返排液的礦化度和硬度會隨之增大[10- 11]。由于高價陽離子對壓裂液性能會造成嚴重影響,因此室內通過添加一種高價陽離子屏蔽劑,利用其能與Ca2+、Mg2+、Fe2+等金屬陽離子結合為螯合物的作用,降低返排液中高價陽離子對壓裂液交聯性能的影響,從而提高可回收壓裂液對高硬度和高礦化度水質的適應性,使返排液經過簡單快速的過濾處理,即可達到回用要求。

室內采用CaCl2、MgCl2配制了鈣、鎂離子物質的量比為1∶1的500~3 000 mg/L的水溶液,并添加適量的NaCl、KCl,保持總的礦化度為40 000 mg/L。以此作為溶劑配制壓裂液,測試其流變性能,并與添加0.6%屏蔽劑的測試結果進行比較,如圖3所示。

圖3 添加屏蔽劑前后壓裂液黏度隨鈣鎂離子濃度變化

實驗結果表明,用不同硬度的配液水配制壓裂液通過流變測試后,最終黏度均低于80 mPa·s,但高價陽離子屏蔽劑的加入使壓裂液流變測試的最終黏度達到100 mPa·s以上,說明壓裂液性能得到明顯改善。

2.2 體系性能評價

2.2.1 速溶稠化劑低溫溶脹性能評價

由于蘇里格地區冬季氣溫低,在壓裂作業過程中,現場儲液罐中配液水溫度一般可降至2℃左右,從而影響一般稠化劑的正常溶脹性能,這就要求稠化劑具有良好的低溫溶脹性能,才能夠滿足連續混配的施工要求。

室內采用2 ℃冷水配制可回收壓裂液基液,評價速溶稠化劑在低溫環境下的溶脹性能,結果如圖4所示。

圖4 速溶稠化劑在2 ℃水中的溶脹性能

根據實驗結果,用2 ℃冷水配制,壓裂液的溶脹時間和增黏性能與常溫下配制無明顯變化,均在3 min內完全溶脹,說明該體系的固體稠化劑在低溫水中的溶脹性能良好,滿足冬季低溫環境下連續混配施工的要求。

2.2.2 耐溫耐剪切性能

采用RS6000流變儀評價優化改進后的壓裂液體系的耐溫耐剪切性能,結果如圖5所示。

圖5 2℃冷水配制的壓裂液耐溫耐剪切性能

室內用2℃自來水配制的壓裂液在105 ℃、170 s-1條件下,連續剪切60 min,最終黏度保持在160 mPa·s左右,顯示出良好的耐溫耐剪切性能,滿足行業標準要求。

2.2.3 耐鹽性能

為了評價壓裂液體系,可利用現場未經深度處理的高礦化度特別是高硬度返排液進行配液,室內對體系的耐鹽性能進行了測試,結果如圖6所示。

圖6 壓裂液耐鹽性能測試

實驗結果可知,礦化度在45 000 mg/L以下時,該壓裂液體系黏度基本不隨礦化度的升高而變化,說明該體系的耐鹽達到45 000 mg/L,滿足現場快速處理回用的技術要求。

2.2.4 破膠性能

向壓裂液中添加不同濃度的破膠劑,在95 ℃下評價了體系的破膠性能,結果如表2所示。

表2 壓裂液破膠性能

結果表明,當破膠劑濃度為0.006%時,在溫度為95 ℃的水浴中靜置2 h,壓裂液的黏度即可降至5 mPa·s以下,說明壓裂液破膠性能良好,破膠徹底。

2.2.5 巖心傷害評價

室內在95℃條件下評價了壓裂液體系破膠液對巖心滲透率的損害性能,結果如表3所示。

表3 破膠液對巖心滲透率的傷害性能

根據蘇里格氣田上古儲層巖心的評價結果可知,該體系破膠液對巖心基質滲透率的平均損害率為12.22%,低于行業標準要求的30%,屬于低傷害壓裂液。

3 現場應用

3.1 壓裂返排液快速回用流程

該體系采用連續混配的施工模式,返排液經過現場簡單沉降處理,即可作為配液水用于重復配制壓裂液使用。現場施工流程如圖7所示。

圖7 返排液井組內快速處理回用流程

該體系實現了返排液快速處理和重復利用,大大降低了返排液的處理量,同時節省了施工用水量,對于在冬季低溫環境下開展大型叢式井組壓裂施工,具有提速、降廢的技術優勢。

3.2 應用實例

2019年11月6日~12月3日,該體系在蘇里格某區塊8叢式定向井組開展了現場應用,施工期間平均氣溫低于-10 ℃,壓裂液攜砂性能和重復利用性能良好。在1個月內順利完成8口井壓裂施工,累計入地液量7 624 m3,返排液量回收3 070 m3,實際回用量2 240 m3,整體回用率達到73.0%,達到了返排液重復利用的預期試驗效果。

施工井組平均單井加砂量91 m3,施工排量2.6~3.0 m3/min,平均砂比20.2%,施工壓力平穩,施工成功率100%,壓后平均無阻流量達到18.4×104m3/d,取得了理想的增產改造效果,見表4。

表4 RP120可回收壓裂液現場應用效果統計表

4 結論

(1)為了解決返排液中高硬度對可回收壓裂液的性能影響,通過添加高價陽離子屏蔽劑,提高了體系的耐鹽性能和重復利用穩定性,使現場返排液僅需要簡單快速的過濾處理即可滿足回用要求。

(2)通過開展冰點測試分析,對易受低溫影響的液體添加劑加入防凍劑,將冰點降至-10 ℃以下,抑制低溫下出現的絮凝、結晶等導致的有效含量降低,提高了壓裂液在低溫下的穩定性。

(3)室內研發形成了可快速回用的防凍壓裂液體系,各項性能良好,在105 ℃、170 s-1下剪切60 min后的黏度高于160 mPa·s,耐鹽達到45 000 mg/L以上,巖心基質損害率為12.22%,均滿足行業標準要求,并建立了返排液快速處理回用的施工流程。

(4)在蘇東南區開展了8口井叢式井組現場應用,施工成功率100%,返排液整體回用率達到了73.0%,平均無阻流量達到18.4×104m3/d,取得了顯著的重復利用和增產改造效果。

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