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提高傳統法電解作業率

2021-04-23 01:45:00孔祥明
銅業工程 2021年1期
關鍵詞:作業系統

孔祥明

(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

電解一系列為傳統法電解,年產陰極銅35 萬t,平均電流密度為275A/m2。其中東擴系統專門消化各類外購陽極。隨著各類復雜陽極進廠,比如贊比亞第一量子、中色云銅、英美、豐城、深圳、貴溪工業園陽極板等。生產過程中需要額外對外購陽極進行泡洗、系統特護等處理,電解生產流程被放長。2018 年傳統法電解需要消化12 萬t 贊比亞陽極,2019 年需要消化10 萬t 贊比亞陽極。外購陽極含砷達不到標準要求,陽極表面氧化銅明顯,需要額外增加特護處理流程,造成作業率下降。傳統法電解作為車間重要的組成部分,承載著集中消化復雜外購陽極,以及為車間節約生產成本的重要任務。提高作業率既能提高產量又能節約生產成本。提高作業率的重要措施就是把每天按五、東擴、老、新系統順序單系統作業,優化為兩兩組合的雙系統同時作業,既而解決復雜物料與機組加工能力、復雜物料帶來的工作流程加長以及操作人員不足的問題。

2 現狀及存在的問題

2.1 單系統作業用行車的矛盾

傳統法電解有兩跨平行的廠房,北跨廠房覆蓋老系統、新系統、東擴北三個系統,有B、C 兩臺行車;南跨覆蓋五萬噸、東擴南兩個系統,有D 行車一臺。側排區域沒有機組,所有物料需要通過移載小車自動轉運到主排,再通過C、B 車吊運到機組。早晨7:30 時,D、B 行車配合五萬噸單系統作業,C 車負責新、東擴北系統的短路處理;10:30 時,D、C 行車配合作業,B 車退到老系統去短路處理。下午14:30 以后,五萬噸作業結束,B、C 兩臺行車對東擴北系統和新系統進行作業,D 車處理五萬噸系統短路。全天均為單系統作業,如圖1。

圖 1 傳統法電解平面示意圖

2.2 雙系統同時作業和機組吞吐能力不足的矛盾

機組區域的五條設備鏈負責物料的進出。陽極整形,其加工能力為300 塊/h;始極片加工,其加工能力為450 塊/h;電銅洗滌、其處理能力為550塊/h;導電棒輸送機組、殘極清洗機組。機組設計為單系統作業,輸入、輸出鏈條最多能存放兩吊物料。如果雙系統同時作業,陽極、始極片、電銅洗滌機組的能力則無法滿足生產的快速需求。

2.3 雙系統同時作業和生產操作人員不足的矛盾

生產操作過程,主要包括單極作業、雙極作業、短路處理、電解液體積、溫度管理和壓濾陽極泥。如果雙系統同時作業,意味著在兩個作業區域,同時需要操作人員,加劇了操作人員不足的矛盾。

表1 傳統法作業率 %

3 優化和改進措施

3.1 創新短路處理方式,解放一臺行車去參加作業

單系統作業的一個重要原因是短路處理需要占用一臺行車。已經形成短路的陰極銅,皆由行車工協助電調工合力處理[1]。只有創新短路處理方式,才能解放一臺行車去參于雙系統同時作業。

原短路處理方式為:人工用拖表檢測出各系統短路后,先用粉筆對短路電銅進行標記,然后一臺行車用葫蘆吊吊起有標記的短路電銅,操作人員再用斧頭削劈短路電銅上的銅粒。全天作業時間內,有一臺行車近80%的時間都被短路處理所占用。

創新短路處理方式為分類處理短路:(1)11天的一個周期中,前兩天的電銅(60kg 左右)被檢測出短路后,現場人工提起校正和粒子處理。(2)后3~10 天的電銅,其重量已經超出人工可以提起的范圍,用特意加工的粒子鏟(此工具約長1.8m,7 字型)貼著電銅的表面去探觸粒子。遇到電銅中下部的粒子,粒子鏟向下發力擊落粒子;碰到電銅上部的粒子,粒子鏟向上將粒子鉤脫。同時把原24 小時處理4 遍短路的處理方式,優化為每天6 遍。(3)清晨5:30 時行車完全空閑時,吊起處理即將出槽的第11 天短路電銅。這是大面積密集粒子,表現為陰極銅單面或雙面上都長有粒子,根部接觸面大,很難清除[2],需要行車才能處理。這樣一來,短路處理需要用行車葫蘆吊起短路處理方法,創新為分類、單人用粒子鏟處理短路的方法,解放了一臺行車去參加當天的作業。

3.2 增加儲備能力,消除機組吞吐能力不足的矛盾

新系統27 組30 個電解槽,改造為復雜陽極泡洗區和泡洗好的外購陽極存儲區。這30 個槽,其中兩槽,裝入電解液后通入蒸汽,用來泡洗表面有大量氧化物的外購陽極。把電解液溫度控制在65℃左右,溫度不宜過高。溫度過高會惡化現場作業環境,造成酸霧超標[3]。另一槽改造為帶溫的清水槽。酸液泡洗后的陽極,再進入清水槽,通入了壓縮風的清水槽可以有效洗去陽極表面的銅粉。通過泡洗槽浸除陽極板表面的銅粉、脫模劑[4],然后一槽槽地存儲在其它槽內。

原來儲備24 槽始極片、16 槽陽極,提升到現在儲備36 槽始極片和32 槽陽極。通過儲備優化特別是外購陽極預處理,使得當天作業時,通過釋放儲備滿足一個系統作業,機組吞吐能力不足得到解決。全天生產結束后,只需要少量的人員把儲備補齊就可以。通過提前一天處理和存儲,加上機組當天本身的加工速度,可以同時滿足三臺行車對兩個生產系統作業的需求。

3.3 優化作業流程,解決雙系統同時作業和操作人員不足的矛盾

傳統法電解每天要作業四個系統。需要對作業流程進行優化,才能在工作人員不變的情況下,滿足兩個系統同時作業的需要。早上7:30, D 車為主行車,對五萬噸系統優先雙極作業;C 車為移栽小車的接應行車; B 車對老系統單極進行作業。班組單極和雙極作業各自分開,五萬噸系統雙極作業時,老系統為單極作業。各自作業結束后(大約在10:30),作業順序相互換位。這樣一來,兩個系統同時都有作業人員,節奏緊湊,生產流暢。

由于是兩個系統不同的作業流程,現有的人員分成兩個小組,各自作業。由于兩個作業內容不同,物料的需求不一樣,行車消除了搶物料的現象。下午主排廠房作業時,同樣可以保證有兩臺行車和崗位人員對各自的作業區域進行作業。通過采取提高電解槽作業率的相應措施[5],可同時將崗位人員每天中午12:30-13:30 學習休息時間,優化為中午11:30-12:30,解決中午崗位人員去食堂吃飯、學習、休息時間。

添加劑是銅電解精煉生產工藝控制最重要的因素[6]。需要一人操作、一人監管,通過智能的方式,實現了一人操作,節約了人手。陽極泥壓濾改造為半自動化,解決了雙系統同時作業,陽極泥壓濾人手不足的問題。這樣一來,可以解決雙系統同時作業和崗位人員不足的矛盾。

4 優化和改進后效果

圖 2 2014 年至2019 年傳統法電解作業率/%

從2017 年磨合運行雙系統同時作業,到2018年優化鞏固,再到2019 年成熟運行,電解一系列的作業率由原來的96.41%提升到現在的97.02%,同比增長0.57%。每天作業結束時間平均提前了2 h。由于作業率的提高,每年可多產出陰極銅約1924 t。隨著作業率的提高,生產線提前停止運行,節約了生產成本。

5 結束語

傳統法電解的單系統作業,提升為雙系統同時作業,提高了作業率,解決了傳統法電解因為復雜外購陽極造成的生產流程加長、作業率下降的難題。在操作員工人數不變的情況下,通過創新短路處理方式、增加儲備能力、優化作業流程等措施,不僅提高了傳統法電解的作業率,使傳統法電解日均112 槽作業量,作業時間可以控制在16 h 以內;同時也提高了產量,節約了生產成本。

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