賴作星,張學桃,彭 駿,詹智云
(1.江西銅業集團有限公司 城門山銅礦,江西 九江 332100;2.江西銅業集團有限公司 武山銅礦,江西 九江 332204)
2010 年12 月城門山銅礦引進了10 臺小松HM400-2 鉸接式卡車,該鉸卡額定裝載量為37t、斗容22.5m3。設備通過掛接中央差速鎖,可以實現4 輪或6 輪驅動[1]。小松鉸卡前橋由驅動軸、分動箱、制動器、終傳動等組成。動力從發動機傳送經過輸出軸、前驅動軸、變矩器和變速箱至每個橋。在橋的內側,如下圖1 所示,動力從小齒輪(5)傳送至傘齒輪(1),在90f 處被轉換并傳送,其轉速降低,經過小齒輪(6)和側齒輪(3)被傳送至車橋軸。動力傳送至車橋軸,行星齒輪式終傳動[2]使其轉速再次降低,并傳送至車輪。

圖1 原理圖
小松鉸卡分動箱位于駕駛室下方,如圖2 所示,連接著變速箱。

圖2 分動箱位置圖
當機器直線行駛時,左右側車輪轉動的速度相同,如圖3 所示,因此在分動箱總成內側的小齒輪(6)不轉動,并且差速箱(2)的動力通過側齒輪(3)均勻地傳送至左右軸。

圖3 原理圖
當機器轉彎時,左右側車輪轉動的速度不同,如圖4 所示,因此小齒輪(6)和分動箱內側側齒輪(3)根據左右側輪轉動速度的不同而轉動,并把差速箱(2)的動力傳送至左右軸。
當未起動差速鎖[3]時, 如果一側輪的負荷阻力失去(比如當輪子陷入泥中),只有較小負荷阻力側的輪子轉動,導致動力不能夠傳輸。在這種情況下,是不可能行駛的,因此,如圖5 所示,起動差速鎖(7)以停止小齒輪(4)的轉動并把動力均勻地傳送至左右車橋軸(2)上。

圖4 原理圖

圖5 原理圖
小松鉸卡分動箱與變速箱動力輸出單元相連(位于變速箱前端下部),按照裝配手冊拆裝步驟有27 項之多,需將駕駛室和車架分離后,將變速箱和分動箱一起從車架上方吊出,才能對分動箱進行拆裝,拆卸程序復雜、效率低,缺少相關專用輔助設備,現場檢修難度大。
針對該維修難題,我們確定了從工序和工具兩項主要因素[4]尋找突破口,按小松裝配手冊拆卸步驟有27 項,方法繁瑣,維修步驟多,維修時間長,找到新方法是關鍵。我們研究小松鉸卡裝配手冊上分動箱的27 項由上向下拆卸方法,確定了從其底部拆卸的新途徑。
我們測量小松鉸卡分動箱所處空間位置,確認了從其底部拆卸的可行性。根據測量數據分析,如圖6 所示,分動箱高400mm,底部距離地面600mm,具備從底部移出的空間。其上端前100mm 處有一無法拆卸的橫杠,正好抵住了分動箱,在對其進行檢查時發現連接變速箱部位有臺階面,移除分動箱還需要下移70mm 的臺階高,臺階面長70mm <100mm,分動箱從下方拆出正好避開了此橫杠,所以從底部拆除分動箱是有足夠空間的。

圖6 位置測量圖
好方法如果配上好工具,無疑可以事半功倍。根據小松鉸卡分動箱的特點,我們分別設計和制作了拆卸分動箱的專用工具,如圖7 所示。

圖7 專用工具制作圖
在新分動箱上用制作好的專用拆裝工具進行現場實驗,保證專用工具的實用性和安全性。

圖8 實驗工具的安全性
最后,如圖9 所示,運用新方法和自制專用工具開展分動箱的拆裝和維修作業。

圖9 現場拆裝分動箱
運用新方法和自制專用工具來拆裝分動箱,維修時間從按小松裝配手冊拆卸步驟27 項,需要4人近7 天時間縮短至拆卸僅需7 個步驟,3 人3 天即可完成;新工具及新方法大大簡化了分動箱的拆裝過程,減少了交叉作業[5]帶來的安全隱患,提高了維修作業過程中的安全性。該方法不僅提高了維修效率[6],降低維修勞動強度,緩解維修人員緊缺問題,還減少了設備故障停機停產時間,為完成全年生產任務提供了有力的保障。
該工具和方法應用以來,獲得了小松設備生產公司的高度評價,我們將分動箱拆裝新工藝納入鉸卡維修作業指導書,并且還納入了城門山銅礦的先進操作法,該工具和方法對同類型的設備故障維修具有一定的推廣和應用價值。