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影響中厚板軋制穩(wěn)定性的因素分析與優(yōu)化

2021-04-22 03:33:06李學(xué)明周焱民
天津冶金 2021年2期
關(guān)鍵詞:分析

李學(xué)明,周焱民

(新余鋼鐵股份有限公司,江西338001)

0 引言

面對中厚板產(chǎn)品市場競爭激烈的現(xiàn)實,各中厚板生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展重點從單純追求產(chǎn)量、規(guī)模轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品質(zhì)量、精度等方面,以期在激烈的市場競爭中占有一席之地[1]。新鋼公司中板生產(chǎn)線3000 mm 軋機控制系統(tǒng)自2008 年改造投用后,經(jīng)過多年的運行,一些問題逐步累積、顯現(xiàn)。 如:計算機設(shè)備老化、故障率高;軋制過程自動控制系統(tǒng)存在較大誤差,需操作工不斷手動調(diào)整軋機壓下輥縫,操作難度大;產(chǎn)品厚度同板差偏大,尤其是軋制板形差,嚴(yán)重影響軋制質(zhì)量。

為改善軋制控制系統(tǒng)精度,提高軋制精度,提升質(zhì)量指標(biāo),本文對該軋制控制系統(tǒng)存在的問題、產(chǎn)生的原因及影響因素進行分析,并制定相應(yīng)的優(yōu)化解決措施。

1 軋機控制系統(tǒng)問題分析

1.1 軋機設(shè)備條件

該3000 mm 軋機為四輥可逆精軋機,軋機壓下方式為APC 與AGC 壓下相結(jié)合,AGC 缸上置,具有工作輥彎輥功能。 主要性能參數(shù):

最大軋制壓力:60000 KN

軋機剛度:≥8500 KN/mm

主傳動電機:AC7000KW×2,55/130 r/min

壓下方式:電動APC+液壓APC+液壓AGC

AGC 油缸行程/精度:80 mm/0.01 mm。

1.2 軋機控制系統(tǒng)存在的主要問題

1.2.1 剛度曲線異常

軋機的剛度對鋼板軋制而言非常重要,橫向剛度直接決定著軋制出的板形是否良好,縱向剛度對于鋼板的縱向厚度控制具有重要的意義。 3000 mm中板線軋機主要通過壓靠法進行剛度的測量。 現(xiàn)在剛度曲線存在幾個問題:

(1)剛度測試壓力無法達到4000 噸以上;

(2)剛度測試軋制力按設(shè)定要求上升時,第一步和最后一步需要人工干預(yù),否則無法完成剛度測試全過程;

(3) 查看剛度曲線,3000 噸以上曲線較硬,無法反映設(shè)備的真實剛度。

1.2.2 壓下輥縫不穩(wěn)

在軋制過程中經(jīng)常出現(xiàn)輥縫不穩(wěn)定、輥縫異常變化,每道次擺在不同的輥縫時,DS、OS 側(cè)的輥縫差不一樣,有時相差3~4 mm,導(dǎo)致板型不好控制,同板差大,嚴(yán)重時會導(dǎo)致軋廢。

1.2.3 軋制規(guī)程計算厚度設(shè)定精度差

主要體現(xiàn)在以下幾方面:

(1)切換規(guī)格時,需要操作工頻繁調(diào)整輥縫干預(yù)量,以保障厚度精度。 尤其是換輥周期后期,寬度規(guī)格變化時,厚度波動更明顯。 目前操作人員主要依靠倒數(shù)第二道次的實際出口長度來判斷厚度偏大還是偏小,再干預(yù)末道次輥縫。

(2)末道次軋制力較大時(軋制力超過4000噸),厚度控制不穩(wěn)定。

(3)道次間自適應(yīng)效果不佳,實際軋制力明顯大于設(shè)定軋制力,但后續(xù)道次的設(shè)定軋制力修正量很小。

1.2.4 頭部同板差偏差較大

生產(chǎn)過程中,鋼板頭部經(jīng)常報厚度超下限的缺陷。 一般出現(xiàn)在頭部0.7~1.5 m 長度范圍內(nèi),同板差最大可超過0.6 毫米。

1.2.5 測厚儀測量不準(zhǔn)

測厚儀測量誤差大,經(jīng)常出現(xiàn)測量的鋼板與卡量鋼板有0.3 mm 以上的誤差。 尤其令人困惑的是,有些鋼板測得準(zhǔn)、有些鋼板測量誤差達1~2 mm,原因診斷困難。 測厚儀測量值不僅參與了軋機軋制模型的計算,而且是操作工判斷軋制厚度的依據(jù)。 測量誤差大,對鋼板厚度控制影響較大。

2 軋機控制系統(tǒng)優(yōu)化措施

2.1 提高系統(tǒng)壓力、完善剛度測試程序

通過FDAA 軟件分析以往剛度測試的情況,查看設(shè)定壓力、實際壓力,伺服閥電流等相關(guān)曲線,分析出剛度測試異常的原因主要是,系統(tǒng)壓力無法滿足剛度測試需要,剛度測試自動控制程序不合理。主要優(yōu)化措施如下:

(1)提高AGC 液壓站系統(tǒng)壓力,由230bar 提高到245bar。

(2)修改TDC 控制程序,把軋制力閉環(huán)的比例系數(shù)KP 由以往的50×10-9提高到60×10-9; 而且在執(zhí)行第一步時(設(shè)定為200 噸)的比例系數(shù)與后面步驟的比例系數(shù)區(qū)分開,單獨設(shè)定,由以往的50×10-9設(shè)定為35×10-9;當(dāng)設(shè)定軋制力與實際軋制力相差10 t 時,比例系數(shù)由60×10-9立即改為25×10-9(程序修改如圖1 所示),使軋制力平穩(wěn)接近設(shè)定軋制力。

(3)以前設(shè)定軋制力是直接給定,現(xiàn)改為增加一斜坡函數(shù),使設(shè)定軋制力平穩(wěn)上升,降低剛度測試時對軋機造成的沖擊;原程序剛度測試過程中,主傳動每一步驟轉(zhuǎn)1/4 圈,采集支撐輥每1/4 圈的剛度算平均值,采集點數(shù)明顯不夠,現(xiàn)在改為轉(zhuǎn)1 圈,支撐輥全周長采集剛度值,再算平均值,這樣剛度值準(zhǔn)確、可靠。 經(jīng)改進,剛度測試正常完成,剛度曲線更加合理。

圖1 剛度測試程序修改圖

2.2 分析主要因素解決壓下輥縫不穩(wěn)

2.2.1 壓下輥縫不穩(wěn)原因分析

經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查并結(jié)合FDAA 曲線,找到了壓下輥縫不穩(wěn)定的幾個原因:

(1)壓下螺絲頂帽傳感器磁環(huán)松動,導(dǎo)致EGC測量值不穩(wěn);

(2)電動壓下電機抱閘抱不緊;

(3)支撐輥平衡壓力過大或過?。?/p>

(4)南北側(cè)HGC 伺服閥進油不同步。

2.2.2 壓下輥縫不穩(wěn)的解決方案

(1)采用呢絨墊子壓緊磁環(huán),再蓋上一圓形鋼板并用螺絲固定,4 個固定螺絲用一環(huán)形圓鋼相連并焊接,確保磁環(huán)不松動。

(2) 電動壓下制動抱閘抱不緊的主要原因是:該抱閘為氣動抱閘,抱閘氣源含水多且不干凈,長期使用導(dǎo)致部分管路生銹、堵塞,氣源到達牌坊后壓力明顯不夠。 經(jīng)更換部分管路,在氣源管路增加一油水過濾器,確保壓縮空氣干凈暢通。

(3)支撐輥平衡壓力原設(shè)定為500 噸,但是由于經(jīng)常出現(xiàn)壓力過高,在軋制過程中,電動壓下時阻力過大,導(dǎo)致壓下變頻器報故障,后將其改成410噸,此時又出現(xiàn)平衡力不夠的現(xiàn)象,再加上壓下螺絲使用多年,磨損嚴(yán)重,存在間隙,導(dǎo)致在電動壓下不動的情況下,咬鋼和不咬鋼時EGC 輥縫偏差有時高達3 mm。 分析認為,要解決此問題,必須修改程序,采用變壓控制,即在不同情況下采用不同的平衡力。 變壓控制方式:當(dāng)電動壓下不需要動作時,平衡力設(shè)置為500 噸;當(dāng)電動壓下動作時,平衡力設(shè)定為345 噸;當(dāng)HGC 缸動作時,平衡力設(shè)定為430噸。 改進完成后,完全解決了平衡力過大或過小的問題,使輥縫更加平穩(wěn)。

(4)南北HGC 缸進油不同步。 經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),油的污染影響了了伺服閥的使用性能和壽命。 解決辦法是在閥臺旁邊增加一過濾器,且規(guī)定每個月更換一次濾芯,確保液壓油干凈。

2.3 軋制規(guī)程設(shè)定厚度精度差的改進措施

2.3.1 對大壓力段剛度值進行修正

通過對歷史生產(chǎn)實績數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)隨著末道次實際軋制力的增加,控制系統(tǒng)計算的厚度和實際測量厚度偏差(計算-測量)存在明顯增加的趨勢。如表1 所示。

表1 厚度偏差與末道次軋制力關(guān)系

通過彈跳模型分析,認為造成該問題最可能的原因是高壓段剛度計算值小于實際剛度。 經(jīng)對歷史剛度曲線的分析,發(fā)現(xiàn)剛度計算功能中,剛度測試數(shù)據(jù)采用最小二乘法回歸為參數(shù)曲線時,其高壓段(軋制力≥4000 t)的剛度計算結(jié)果會存在軋制力越大、剛度反而變小的趨勢。

解決措施:當(dāng)實際軋制力大于剛度曲線最大點對應(yīng)的軋制力后,剛度值將鎖定為剛度曲線上的最大值。

該修改措施實施后,通過比對計算厚度和測量厚度的偏差值,發(fā)現(xiàn)效果較好。

2.3.2 增加人工調(diào)整動態(tài)補償功能

在主界面增加厚度動態(tài)補償?shù)恼{(diào)整窗口,用于補償軋輥磨損、軋輥熱凸度等模型帶來的變化相對緩慢的偏差。

操作時可根據(jù)實際測量厚度和生產(chǎn)要求進行調(diào)整,每次調(diào)節(jié)幅度為±0.05 mm,限幅為±0.6 mm。

2.4 完善控制系統(tǒng)自適應(yīng)模型

為確保自適應(yīng)參數(shù)朝正確的方向修正,對自適應(yīng)模型做了以下修改:

(1)調(diào)整道次自適應(yīng)投用的軋制力范圍,從默認的800 t 調(diào)整為1200 t,增加道次自適應(yīng)的使用范圍。

(2)調(diào)整自適應(yīng)系數(shù),在前幾個道次適當(dāng)增大;如需控軋,則第二軋程不受第一軋程道次自適應(yīng)的影響。

2.5 頭部同板差改善措施

軋制道次設(shè)定輥縫包含頭部補償,可通過界面設(shè)定。 在軋機受載后,一級程序會自動取消該補償。從數(shù)據(jù)曲線看,頭部補償數(shù)值通常在0.2~0.3 mm間,在實際軋制力大于一定值后取消。

受AGC 油缸響應(yīng)速度限制,如果鋼板中部溫度較高,則可能在頭部補償取消但輥縫尚未完全抬起時造成一段時間內(nèi)的厚度偏薄。 目前,出現(xiàn)頭部區(qū)域厚度異常的鋼板,其頭部和中間區(qū)域的軋制力偏差通常超過500 噸,所以,需對AGC 頭部補償優(yōu)化。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)AGC 投用初期,有時存在迅速壓下的情況,如圖2 所示。

圖2 頭部區(qū)域AGC 迅速壓下

分析發(fā)現(xiàn)造成該問題的原因是頭部斜坡時間設(shè)置過短,斜坡完成之后AGC 輸出值發(fā)生跳變引起的,所以現(xiàn)在將AGC 斜坡時間由400 ms 調(diào)節(jié)至800 ms,AGC 輸出值發(fā)生跳變顯現(xiàn)明顯改善。

2.6 測厚儀測量誤差原因分析及改進措施

2.6.1 系統(tǒng)測量誤差原因分析及改進措施

機后測厚儀為γ 測厚儀,測量精度較高,但受環(huán)境的影響較大。 測厚儀測量不準(zhǔn)主要原因有:電離室受損;規(guī)定時間內(nèi)未進行校準(zhǔn);外部因素的干擾(比如鋼板上的積水會造成測量偏厚)。

(1)電離室受損的原因是環(huán)境溫度太高,空調(diào)效果差,為此對空調(diào)進行了改進,保證室溫符合規(guī)定要求。 同時要求維護人員每班記錄室溫至少2次,當(dāng)室溫超過35 ℃必須及時處理。

(2)在測厚儀操作畫面上做指示圖標(biāo),校準(zhǔn)后24 小時后會提示再次校準(zhǔn),同時對規(guī)定時間未校準(zhǔn)的操作工進行考核。

(3)定期對測點上方進行清掃,針對鋼板上存積除鱗水的問題,設(shè)置自動吹掃裝置,通過修改程序,實現(xiàn)在軋制狀態(tài)下倒數(shù)第一道次和倒數(shù)第三道次,在測點上方范圍內(nèi)進行吹掃。

2.6.2 同一時間段內(nèi)測量誤差原因分析及改進措施

針對測厚儀在同一時間段內(nèi)有測量誤差(1~2 mm) 的問題,分析發(fā)現(xiàn)γ 測厚合金系數(shù)有時出現(xiàn)異常,正常值一般0.98 左右,但有些只有0.90 左右,這主要是鋼材化學(xué)成分參數(shù)變化造成了合金系數(shù)突變。

(1)為查找鋼材化學(xué)成分參數(shù)與測量誤差異常的關(guān)系,在二級系統(tǒng)中檢索測厚儀歸檔數(shù)據(jù),對測厚誤差范圍正常的數(shù)據(jù)與誤差異常的數(shù)據(jù)分類比較,同時選取一部分測量誤差正常及異常的鋼板號,檢索對應(yīng)的組批數(shù)據(jù)(包含化學(xué)成分),得到表2數(shù)據(jù)。 通過對表2 數(shù)據(jù)的對比分析,可以發(fā)現(xiàn)測量誤差異常的鋼板,其化學(xué)成分H(氫)值為1;而測厚誤差正常的鋼板H 值為0。

表2 測厚數(shù)據(jù)與化學(xué)成分關(guān)系表

(2)在不修改γ 測厚儀本身的程序算法的情況下,在二級系統(tǒng)讀取成分?jǐn)?shù)據(jù)的存儲過程代碼中,將H 賦值固定為0,這樣發(fā)送給測厚儀的化學(xué)成分系數(shù)中H 值為0,避免了合金系數(shù)值的異常突變,解決了該類測厚誤差異常問題。

3 效果分析

(1)薄規(guī)格板軋制成材率提升。 改進后對薄規(guī)格板(厚度≤8 mm)的穩(wěn)定軋制起到了顯著作用,軋制成材率由項目實施前的87.12%提高到88.25%。

(2)軋制尺寸非計劃率降低。 改進后軋制尺寸非計劃率由2018 年的0.49%降到2020 年的0.28%,降幅達43%。

(3)軋機控制系統(tǒng)故障率降低。 改進完成后,該軋機控制系統(tǒng)故障時間由2018 年的1252 min 降到2020 年的673 min,降幅達46.5%。

4 結(jié)語

通過對新鋼公司中板線3000 mm 軋機控制系統(tǒng)長年累積問題的分析,確定的問題產(chǎn)生的主要原因,對軋機控制系統(tǒng)實施了一系列優(yōu)化改進措施。實踐證明效果顯著。

(1)軋機壓下輥縫的穩(wěn)定性及設(shè)定精度得到明顯改善,提升了鋼板尺寸控制精度、改善了板型,軋制非計劃率大幅降低。

(2)軋機剛度測試或零調(diào)過程更加順暢,剛度值能較好地反映軋機實際彈跳規(guī)律。

(3)機控制系統(tǒng)設(shè)備故障時間大幅度降低。

(4)保證了測厚儀的正常使用,為精確控制鋼板目標(biāo)厚度提供了保障。

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