陳紹民
(新疆阿舍勒銅業股份有限公司哈巴河 836700)
新疆某磁鐵礦選廠采用一段磨礦-弱磁選-磁場篩精選-中礦再磨或返回粗磨的選鐵工藝,生產鐵精粉TFe 品位66.68%,S 含量高達0.74%,硫含量超標,對鐵精粉銷售造成了不利影響?;诖耍疚闹攸c通過浮選法工藝對該鐵精礦進行提質降硫試驗研究。
表1 和表2 給出了該鐵精礦原礦樣的化驗和篩析結果,結果表明:該礦樣S含量超標,主要雜質SiO2含量6.20%,TFe/FeO 比值為2.14,酸堿性系數(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.33,屬于低磷高硫的酸性鐵精粉;該礦樣-0.075 mm 占37.75%,粒度較粗,-0.075 mm 鐵和硫累積品位分別為70.93%、0.77%;有害元素硫在整個粒級區間呈均勻分布,+0.075 mm硫分布率占64.03%。
表3 和表4 給出了該鐵精礦中鐵和硫的物相結果,結果表明:鐵主要分布在磁鐵礦中,占總鐵的97.77%,磁黃鐵礦和黃鐵礦中鐵分別占總鐵的1.44%和0.08%,含鐵硅酸鹽礦物中鐵占總鐵的0.71%;鐵精礦中硫的載體主要是磁黃鐵礦(占總硫的91.11%),少量黃鐵礦。

表1 鐵精礦化學多元素分析結果

表2 鐵精礦粒級組成及金屬分布

表3 鐵精礦中鐵在各礦物中的配分

表4 鐵精礦中硫在各礦物中的配分
由于該鐵精礦中硫主要以磁黃鐵礦的形式存在,基于此,在現場弱磁選工藝的基礎上采用浮選法進行提質降硫試驗。
浮選試驗:試驗樣品(鐵精礦原礦樣或磁選精礦樣)于HLXMB-φ240×300型棒磨機中進行磨礦,磨礦濃度60.24%,然后將礦漿給入浮選機中,加入藥劑(活化劑、異戊基鈉黃藥、2#油)攪拌一定時間,浮選濃度30.24%,浮選出各產品。
試驗礦樣中的硫以磁黃鐵礦為主,由于磁黃鐵礦天然可浮性較差,本次浮選采用活化劑進行降硫活化、采用高級黃藥作為捕收劑,如圖1所示。

圖1 浮選試驗流程圖
表5 試驗結果表明:在磨礦細度-0.075 mm 占52.30%條件下,硫酸活化降硫效果較好,經一粗一掃即可將鐵精礦中的硫降低至0.42%,磁性鐵回收率>99%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。綜合指標,后續浮選選擇硫酸作為活化劑。

表5 活化劑種類條件試驗結果(磨礦細度-0.075 mm占52.30%)
表6 硫酸用量條件試驗結果表明:在磨礦細度-0.075mm 占52.30%條件下,400g/t 硫酸用量時,經一粗一掃即可將鐵精礦中的硫降低至0.31%,磁性鐵回收率>99%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。綜合指標,確定粗選硫酸用量為400g/t。

表6 硫酸用量條件試驗結果(磨礦細度-0.075 mm占52.30%)
表7磨礦細度條件試驗結果表明:細度的增大對鐵精礦降硫影響不大,原礦經一粗一掃即可將鐵精礦中硫降低至0.38%,磁性鐵回收率98.84%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。

表7 磨礦細度條件試驗結果
浮選試驗流程圖如圖2所示,結果見表8。

表8 浮選提質降硫試驗結果

圖2 浮選試驗流程圖
表8的試驗表明:采用一粗四掃浮選工藝可以直接獲得S 含量<0.2%的鐵精礦,鐵精礦品位鐵品位變化不大,磁性鐵回收率>97%。
(1)采用浮選工藝,在以硫酸為活化劑,異戊基鈉黃藥為捕收劑,2#油為起泡劑的條件下,經一粗+四掃工藝可得品位S<0.20%、TFe>66.5%合格鐵精礦,磁性鐵回收率>97%。
(2)采用浮選工藝,可以有效解決生產廠鐵精粉含硫品位高的現象。