鄭繼平 何勇 王彪
(1.廣東韶鋼松山股份有限公司 廣東韶關 512123;2.中鋼集團武漢安全環保研究院有限公司 武漢 430081)
廣東韶鋼松山股份有限公司(以下簡稱韶鋼)6號爐,原高爐容積750 m3,2015年改造擴容至1 050 m3,由1個鐵口改造為2個鐵口,由于場地限制,2個鐵口夾角設計成30°分布。2017年9月爐缸側壁溫度超過高爐安全管控溫度,至2019年8月份創歷史新高,在2個鐵口中間“象腳區”第8層炭磚溫度最高,按此計算炭磚厚度僅存400 mm,已影響高爐安全生產,根據實際生產情況,韶鋼決定于2019年12月5日實施降料面停爐對爐缸進行整體修復。修復內容:包括高爐爐缸及風口區域整體修復、恢復爐缸原尺寸結構、制作鐵口泥包,同時對高爐內襯進行整體噴涂造襯,于12月30日6時16分成功點火開爐,歷時25 d。
根據停爐前生產情況,結合停爐后爐缸爐底炭磚和側壁實際損毀情況,使用高導熱澆注料對爐底炭磚和側壁環炭磚進行修復,之后使用陶瓷杯澆注料修復爐底陶瓷杯墊,澆注側壁使其恢復原有炭磚設計尺寸(原為無陶瓷杯壁設計、仍恢復爐缸直徑為φ7 700 mm);鐵口區域同時恢復原有深度,爐缸整體澆注完畢后進行鐵后泥包整體澆注;象腳區域加厚過渡,修復爐缸陶瓷杯、風口帶。
隨后視情況進行內襯噴涂,爐腹、爐缸以及爐窯上面一段冷卻壁區域,采用某公司高爐下部爐襯研發的納米溶膠結合高檔噴注料;爐身中上部,采用具有優異抗CO性能的水泥結合低鐵高強噴主料,進行噴注造襯,恢復爐型的平滑過渡,爐缸澆注示意如圖1所示。

圖1 爐缸修復示意(單位:mm)
(1)本次停爐采用打水降料面至風口帶的停爐方法,在經過降料面至風口帶、放殘鐵、凉爐等生產工藝流程。12月6日白班,開始制作扒渣門,拆除原有冷卻壁,建立扒渣門。12月7日白班扒渣門導料槽安裝完畢,12月7日中班22時人員開始進入爐缸進行準備作業。從現場查看,爐缸內爐料分布基本情況如下:風口下沿部分有較多環形不一樣的大塊粘結物覆蓋,風口下沿至鐵口以疏松的焦炭為主,中節夾雜少數大塊粘結物;鐵口以下部分是凝鐵。
(2)本次爐缸清理作業,首先由人工清出風口下沿以上部分的大塊粘結物,對料面進行適當找平,然后放入小型炮機,用挖掘機對排渣門處的大塊粘結物進行破碎,采用從外部使用炮機鑿穿扒渣門處炭磚,內部炮機配合鑿穿扒渣門上沿,使料面與扒渣門形成自然的坡度孔道,避免塌方傷人。通過排料槽將爐缸內爐料、疏松的焦炭排出爐外至火車皮內。小型挖掘機爐缸清料見圖2。

圖2 小型挖掘機爐缸清料
(3)爐缸清理完成后檢查發現爐缸侵蝕最嚴重的區域為2個鐵口之間的爐缸8層1扇區,熱電偶插入深度150 mm,探頭已經裸露出來。首先澆注爐底炭磚修復層高導熱澆注料,硬化后準備行腳區高導熱及殘鐵口高導熱澆注料澆注。然后是陶瓷杯墊分兩層澆注,每層厚度400 mm,每層支模設置30 mm纖維氈作為膨脹縫,纖維氈豎直貼緊陶瓷墊,高度平齊陶瓷杯墊厚度400 mm,多余部分手工去除,接著對風口區域澆注。預留指定的風口中套作為進出口,使用鋼板提前制作中套模,其余均按圖紙要求進行安裝。所有中套表面包裹厚度為20 mm的纖維棉,并使用石棉繩包裹纖維棉;風口中套前段使用封板封死;風口大套拐點需要在模具上使用三合板或者鋼板定制成斜面澆注;風口帶斜面至爐腰澆注完成,最后進行爐身整體噴涂。整改爐缸澆注過程,使用高導熱料55 t、棕剛玉澆注料290 t、爐身噴涂料120 t,爐身噴注后效果及爐缸澆注驗收圖見圖3。

圖3 爐身噴注后效果及爐缸澆注驗收圖
根據澆注料的特性,保證澆注材料使用達到最好的效果,制定烘爐曲線,見圖4,嚴格按照烘爐曲線升溫、恒溫操作,同時在爐缸開排氣孔,保證爐缸澆注料徹底烘干水分。烘爐完成后,于2019年12月30日6時16分,高爐送風點火,開爐第二天開始噴煤和全風操作,第3天產量達3 098 t,第7天達3 677 t。從2020年1月起,6號高爐采用強化冶煉操作,高爐各項技術指標大幅度提升。6號爐開爐后各經濟技術指標見表1。

表1 2019年及2020年1—10月高爐主要經濟技術指標

圖4 烘爐曲線
高爐強化冶煉提高冶煉強度,最直接的方法是增強風量和鼓風的含氧量,高爐強化冶煉的途徑和方向,主要是以原料為基礎,以順行為手段。6號高爐通過對下部送風制度及上部裝料制度方面的優化,同時加強爐外管控,10個月的強化冶煉措施證明,高爐穩定順行,各項經濟技術指標全面提升。
2.2.1 合理進行上下部調節
通過風口配置調整煤氣流分布,增加鼓風動能,防范形成渣、焦凝結的死料柱,改善了爐缸部位死料柱的透氣性,以實現活躍爐缸目的。強化冶煉期間的風口布置見表2和圖5,6號爐2019年12月18日開爐風口更換計劃見表3。

表2 風口布置參數及數值

圖5 強化冶煉期間風口布置情況

表3 6號爐2019年12月18日開爐風口更換計劃
停爐澆注爐缸前,為確保爐缸側壁溫度穩定,采用發展中心的方式,盡量抑制邊緣2道煤氣流的裝料制度,礦批布料角度為41.5°、39.5°、37.5°、35°; 焦批布料角度為41.5°、39.5°、37.5°、35°、32°;爐缸澆注開爐后,礦批布料角度為42°、40°、38°、36°; 焦批布料角度為42°、40°、38°、36°、32°,在鼓風動能增加的基礎上,調整布料角度,以保證中心氣流和均勻穩定的邊緣氣流。通過上部裝料的調整,煤氣利用率提高,爐頂溫度減低,燃料比大幅度降低,平均焦比360 kg/t,較澆注前下降10 kg/t。2019年及2020年1月—10月強化冶煉參數見圖6。

圖6 6號爐強化冶煉參數變化
2.2.2 提高鐵包周轉率,加強爐外操作管理
提升冶煉強度后,鐵水運輸存在對包困難,為充分發揮鐵水 “一罐制”的優點及效能,需進一步優化鐵水運行模式,6號高爐采用模型配置5個120 t鐵包,可滿足100%的出鐵爐次需要,以提高鐵包周轉率;通過爐外操作管理,加強對鐵口的維護、打泥量的控制、烘烤鐵口時間、鐵口深度以及出鐵間隔等進行嚴格管理,提高出鐵操作水平,嚴格每爐鐵量窄幅波動,將除鐵間隔由45 min縮短至35 min,為爐內操作順行提供保障。6號高爐配包模型及產量關聯圖見圖7,6號高爐單爐產量分布見表4。

表4 6號高爐單爐產量分布

圖7 6號高爐配包模型及產量關聯
2.2.3 提高上料能力
韶鋼6號高爐由750 m3的高爐改造成現有的1 050 m3高爐,保留了原有的料車上料,料速只有6~7批/h,礦石批重最高只有32 t,導致上料能力嚴重不足。隨后利用檢修的機會對上料卷揚變頻進行調整,每車上料時間相比之前縮短了2 s,按照目前每批料2焦3礦計算,每批料節省了10 s,料速每小時最高可達7批;同時,料車容積由之前的6.5 m3改為8 m3,礦石批重由32 t增加至35.16 t。上料速度如圖8所示。

圖8 強化冶煉后每小時上料情況
6號高爐自中修開爐以來,充分抓住高爐本體爐缸和爐型處于最佳的狀態這一優勢條件,進一步實施強化冶煉,生產高效持續不斷,日產月產節節攀高,不斷刷新日產、月產新紀錄,高爐各項技術指標取得了突破性成績,實現了指標提升,成效十分顯著。1月份,煉鐵廠6號高爐實現了月產113 828 t,打破了月產鐵歷史記錄;2020年以來,2月份平均日產3 784 t,打破了日產鐵歷史記錄;刷新了2017年創下的歷史新高;3月份產鐵114 723 t,再次刷新月產記錄;4月份平均日產鐵3 831 t,再破平均日產歷史記錄,高爐各項技術指標均取得了較好的成績。