王 槐,李鎮(zhèn)宏,馮永豪,謝仕林
(云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)
2018 年下半年以來,鋅金屬價格持續(xù)走低,這對過度依賴市場價格而生存的礦山企業(yè)來說,無疑是舉步維艱,對公司經(jīng)營目標任務的完成起著舉足輕重的作用,毫無疑問,持續(xù)低迷的市場價格同樣對公司的生存和發(fā)展帶來了較大的挑戰(zhàn)。如何擊碎困難化解壓力,變挑戰(zhàn)為機遇,順利完成控股公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務,成為了每一位技術人員需要去思考、去解決的實際問題[1]。充分的應用新技術、新材料,有效的提升選礦車間磨機運轉率,降低生產(chǎn)成本,成為幫助公司突破困境的有效途徑之一。
提升磨機運轉率,提高原礦處理量,降低生產(chǎn)成本,預制安全事故,為公司順利完成2019 年的生產(chǎn)經(jīng)營任務盡一份微薄之力。其次,正視我們在磨機運轉率方面與國內(nèi)外先進企業(yè)之間的差距,加強學習、自主創(chuàng)新、充分引進,以新技術、新材料的應用為依托,快速提升磨機運轉率,早日追趕國內(nèi)外的先進水平,為公司盡早實現(xiàn)“做好錫、做大鋅、做強銦”及“創(chuàng)建國際一流選礦廠”的戰(zhàn)略目標,打下堅實的技術基礎。
結合其他選礦廠半自磨橡膠復合襯板的成功使用經(jīng)驗,車間先后于2018 年7 月、10 月分別在2#系統(tǒng)φ2.7m*3.6m球磨機、3#系統(tǒng)φ4.5m*2.4m 半自磨機上試用了橡膠復合襯板;于2018 年7 月、10 月分別在2#系統(tǒng)φ2.4m*3.0m、3#系統(tǒng)φ3.2m*4.0m 球磨機上試用了全橡膠材質(zhì)的襯板;于2018 年12 月在1#系統(tǒng)φ2.4m*3.0m 球磨機上試用了磁性襯板。
橡膠復合襯板的使用,將φ2.7m*3.6m 球磨機全套襯板的更換時間由8 天縮短到了5 天,理論上將φ4.5m*2.4m 半自磨機全套襯板的更換時間控制在8 天左右。為大車間磨機運轉率的提升做出了重大貢獻[2]。
全橡膠襯板、磁性襯板在二段球磨機上的應用,將φ2.4m*3.0m 球磨機全套襯板的更換時間由6 天壓縮到3天,將φ3.2m*4.0m 球磨機的全套襯板的更換時間由9 天壓縮到了4 天;同時,將二段球磨機襯板的使用壽命從12 個月提升至36 個月以上,大大降低了車間的生產(chǎn)成本。
橡膠復合襯板、全橡膠襯板、磁性襯板在車間三套系統(tǒng)上的全面應用,為車間磨機運轉率的提升貢獻率在1.5 個百分點左右。
結合前期橡膠復合襯板、橡膠襯板的良好使用經(jīng)驗,車間把襯板改造工作的重點放在了依舊是合金材質(zhì)的格子板(頑石板)上,希望進一步壓縮磨機襯板的更換時間,提升襯板的可靠性及穩(wěn)定性[3]。
為此,車間于2019 年3 月向江西耐普提出分體式橡膠復合格子板(頑石板)的設計構想,并獲得襯板生產(chǎn)廠商的高度支持,再通過公司機械專業(yè)委的充分討論后,構想最終于2019 年8 月落地,同時在2#、3#系統(tǒng)第二套橡膠復合襯板中應用。
分體式橡膠復合格子板的應用,將1#、2#系統(tǒng)φ2.7m*3.6m 球磨機的襯板更換時間再度壓縮了2 天,將3#系統(tǒng)φ4.5m*2.4m 半自磨機的襯板更換周期再度壓縮4 天,完美的解決了一體式合金襯板笨重、拆裝困難的問題,使球磨半自磨機襯板的更換時間再次大幅度下降,車間從此垮塌“零”大修時代轉用中修替代。
通過球磨機、半自磨機分體式橡膠復合格子板的改造,為車間三套系統(tǒng)磨機運轉率提升起到了巨大的促進作用,綜合貢獻率在1 個百分點以上。
2.3.1 非焊接式刮板軸頭在浮選機上的應用
自吸式浮選機刮板軸的頻繁斷裂問題,是個困擾了公司數(shù)十年之久的難題!刮板軸一旦斷裂,修復時間少則20 分鐘,多則一個小時,在修復過程中,故障點涉及的整個浮選作業(yè)的刮板軸將處于停運狀態(tài),進而導致嚴重跑尾造成金屬流失,在非焊接式刮板軸頭應用之前,車間3 套系統(tǒng)每兩到三天就會發(fā)生一次刮板軸斷裂事故,全年統(tǒng)計下來,因刮板軸斷裂而導致的金屬損失量不可估計!經(jīng)分析,刮板軸頻繁斷裂的兩個主要原因為:①焊接應力的存在影響了焊接部位的強度;②刮板軸的焊接同心度無法保證。為此,車間圍繞這兩個主因自行設計了非焊接式刮板軸頭,全新的設計將刮板軸的連接形式由焊接式轉變?yōu)槁菟ㄟB接式,一舉解決了傳統(tǒng)焊接式刮板軸的焊接應力問題及同心度問題。
非焊接式刮板軸頭徹底實現(xiàn)了刮板軸的零焊接,并具備自動調(diào)心功能;車間于2018 年12 月在錫石浮選浮選機上試用,于2019 年4 月小時開始在2#系統(tǒng)鋅、銅粗選浮選機上推廣使用,于2019 年10 月中旬完成了1#、2#系統(tǒng)浮選一平臺所有浮選機的推廣使用;自從非焊接式刮板軸頭安裝使用后,所有應用作業(yè)點的刮板軸頭從未發(fā)生過斷裂事故。
2.3.2 橡膠復合葉輪在攪拌桶上的應用
車間多套自吸式攪拌桶,原配的葉輪為碳化硅材質(zhì)葉輪,碳化硅雖有優(yōu)良的耐磨性能,但韌性差強度低,一旦原礦跑粗,將導致碳化硅葉輪快速損壞而停機。為此,車間于2019 年2 月開始,逐步將提升攪拌桶的葉輪材質(zhì)由碳化硅更改為橡膠復合材質(zhì),以解決碳化硅葉輪穩(wěn)定性、可靠性較差的問題[4]。自2019 年2 月以后,車間從未發(fā)生過因攪拌桶葉輪損壞而導致的意外停機事件,攪拌桶橡膠復合葉輪的應用對車間運轉率的提升貢獻了一定的力量。
橡膠復合襯板、橡膠襯板、磁性襯板、分體式橡膠復合格子板、橡膠復合攪拌桶葉輪等新材料、新技術的推廣使用,為車間優(yōu)化檢修模式,壓縮檢修時間,提升檢修效率打下了堅實的基礎,依托這一系列新技術、新材料的使用,車間將檢修間隔時間由2 個月延長至3 個月,1#、2#系統(tǒng)全年的檢修時間較2018 年縮短6 天左右(C 系統(tǒng)由于技改停機不做比較),1#、2#系統(tǒng)的磨機運轉率大幅度提升,截止2019 年11 月25 日,1#、2#系統(tǒng)運轉率較去年同期上升2.625 個百分點。
橡膠襯板在2#系統(tǒng)φ2.4m*3.0m 球磨機上的使用,將該磨機襯板的使用周期由13 個月提升到36 個月以上;磁性襯板在1#系統(tǒng)φ2.4m*3.0m 球磨機上的應用,將襯板的使用周期從14 個月提升至36 個月以上,合金襯板的采購價格為18.96 萬元/套,磁性襯板、橡膠襯板的采購價格分別為25.54 萬元/套、23.4 萬元/套,由此可見,橡膠復合襯板、磁性襯板的使用,將為車間節(jié)約17 萬余元。
經(jīng)統(tǒng)計,2018 全年,1#、2#系統(tǒng)浮選工序刮板軸斷裂的總次數(shù)到達130 余次,每次處理時間均在20 分鐘以上,因刮板軸斷裂而導致的經(jīng)濟損失不可估量!非焊接式刮板軸頭的成功應用,可以大幅減少甚至消除刮板軸斷裂事故,為穩(wěn)定車間浮選指標盡一份微薄之力。

表1 某選礦車間2017-2019 年停機時間及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
(1)橡膠復合襯板、橡膠襯板、磁性襯板、分體式橡膠復合格子板(頑石板)、橡膠復合攪拌桶葉輪等新材料的成功應用,提升了磨機襯板的穩(wěn)定性,降低了設備故障率;同時,極大地壓縮了車間三套系統(tǒng)的檢修時間,將格子板的拆裝時間由不定多變的改變?yōu)楣潭煽氐模ê辖鸶褡影逶诓鹦哆^程中有很多不確定的因素,大坪選礦車曾經(jīng)出現(xiàn)過48 小時才拆出一塊合金格子板的情況),為今后檢修時間的精準預測提供了可能;同時將車間的大修壓縮到6 天以內(nèi)變?yōu)橹行蓿管囬g磨機運轉率邁上一個新的臺階。
(2)非焊接式刮板軸頭的發(fā)明使用,為穩(wěn)定車間浮選作業(yè)的指標作出了較大的貢獻,從理論上將,非焊接式刮板軸頭的應用,可以將今后的浮選機刮板斷軸事件徹底消滅,可在檢修過程中檢查更換磨損的螺栓,即可實現(xiàn)零斷軸事件。在合理性、經(jīng)濟性、新穎性、穩(wěn)定性方面已全面超越了北礦院現(xiàn)用結構,在浮選機刮板軸頭設計領域達到國內(nèi)一流水平。
(1)橡膠復合襯板、橡膠襯板、磁性襯板、分體式橡膠復合格子板(頑石板)、橡膠復合攪拌桶葉輪等新材料的成功應用,使車間大坪選礦車間2019 的磨機運轉率在2018 年的基礎上提升了2.625 個百分點,以現(xiàn)2019 年AB 系統(tǒng)的磨機臺效核算,今后每年將增加原礦處理量2.3 萬噸。
(2)橡膠襯板、磁性襯板的應用,將1#、2#系統(tǒng)二段球磨的年襯板使用成本分別由16.25 萬元、17.50 萬元降低至8.51 萬元、7.80 萬元。
新技術(新材料)在選礦設備設施上的綜合應用大大提升了設備運轉率,壓縮了檢修時間,消除了襯板損壞更換、刮板軸焊接搶修應急處置風險,降低了維修、操作人員的勞動強度,有效的提升員工的工作滿意度。同時在節(jié)能降耗、節(jié)能環(huán)保方面也起著重要的示范作用。該項目不僅為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益,還使公司設備管理水平及科研力量邁向新的臺階,為公司今后磨機運轉率提升指明方向,同時,本項目研究成果對提高國內(nèi)同類型大型多金屬選廠的運轉效率(設備運轉率及磨礦臺效)也具有一定的指導意義和參考價值。