河北鋼鐵集團礦業有限公司承德柏泉鐵礦河北承德 067500
柏 泉鐵礦選二作業區斜板濃密機濃縮后的礦漿進入尾礦砂泵站,沉淀后的清水進入循環水泵站。因選礦工藝中有浮選選磷環節,選磷藥劑使清水水質變差,導致環水泵故障率高,供水水壓不穩定。尾礦輸送系統為接續運行,接續泵站使用前期電耗嚴重。鑒于以上原因,循環水系統和尾礦輸送系統亟需優化改造。
柏泉鐵礦選二作業區有 2 個尾礦砂泵站,一級泵站有 2 臺渣漿泵,串聯運行;二級泵站有 1 臺渣漿泵,用來接續運行。通過 2 條尾礦管路 (一用一備) 將尾礦輸送至尾礦庫。一級泵站與尾礦庫的距離為 1 400 m,尾礦庫初期壩頂部標高比一級泵站高 48 m,尾礦庫每年升高約 8 m。尾礦庫全生命周期共設計三級接續泵站,一級泵站為雙級揚送,二級泵站和三級泵站為單級揚送。尾礦輸送系統簡圖如圖 1 所示。

圖1 尾礦輸送系統簡圖
隨著尾礦庫的不斷升高,一級泵站接近滿負荷運轉,已無法滿足尾礦輸送需求,于是在尾礦庫南側標高 600 m 處增加二級接續泵站。因工藝原因,二級接續泵站投入使用之初,負載率較低,接續砂泵流量存在較大富余,若以額定轉速運行會增加電耗;若采用控制閥門開度調節管路流量,導致單產電耗升高的同時,閥門等易損件磨損快,易損件的檢修時間長,影響生產穩定性。
根據流體力學原理,泵的流量Q與n成正比,揚程H與n2成正比,軸的功率P與n3成正比。通過降低泵的轉速,從而改變泵的性能曲線,電動機的功耗將明顯降低[1-4]。
調節泵的轉速,不但省電,而且由于揚程、流量的降低,泵的振動減輕,管道磨損降低。電動機運行頻率較低時,其消耗功率也會有較大降低。閥門控制水泵流量如圖 2 所示(圖 2 中矩形AH1OQ1和矩形AH2OQ2的面積分別代表流量 100% 和流量 70% 的軸功率)[5]。
在電動機工頻恒速運行,流量為 100% 情況下(工作點為A),采取閥門調節方式獲得 70% 流量 (工作點為B),會導致尾礦管道阻力增大,軸功率下降不明顯。
采用變頻調速電動機控制流量時,由于尾礦管道特性沒有改變,水泵特性發生變化 (工作點為C),故其輸入功率顯著降低。變頻調節水泵流量如圖 3 所示。

圖2 閥門控制水泵流量

圖3 變頻調節水泵流量
如上所述,軸功率P與n3成正比。采用變頻器進行調速,二級接續砂泵使用初期轉速可降低到額定轉速的 82%,流量降到額定流量的 82%,軸功率降到額定功率的 55.14%。可見,在水泵中采用變頻調速控制方式來調節流量,節能效果非常明顯。
初級泵站空間狹小,改造困難比較大,投資費用大。目前初級泵站的運轉率已接近 100%,不再進行改造。把二級接續泵的普通工頻電動機改為變頻調速電動機,并配置高壓變頻控制柜。二級泵站共 2 臺砂泵,需安裝 2 臺變頻啟動柜。
安裝完成后通過調速節能,節能效果可持續到二級接續泵站滿負荷運行為止。使用初期頻率只有 41 Hz,軸功率降幅接近 45%。安裝變頻控制柜不但可以變頻調速節能,還可以提高電動機功率因數,降低電動機啟動電流,一舉多得。
選二作業區循環水泵電動機原使用軟啟動器控制泵的啟停。軟啟動器是一種集電動機軟啟動、軟停車、輕載節能等多功能于一體的新型電動機控制裝置。
循環水泵站原設計安裝 3 臺型號 Y315M-4、功率 160 kW 的電動機,驅動離心泵為選礦車間供水,作業方式為兩用一備。實際啟動離心泵時,需將離心泵的出口閥門關閉,否則軟啟動無法切換到全壓運行,設備無法啟動。為了獲取理想的管路揚程、用水揚程及流量,需頻繁地調整閥門開度,增加了勞動強度。若調整不當,還會發生跳閘事故。同時,整體用水量因停車檢修、沖洗管道、原礦性質變化等原因,需要不停的調節水量。原有工作點調節方式只能是調節閥門開度來控制水量。因為是人工調節,所以調節速度慢,經常造成車間水壓不穩,工藝不穩定。因水質較差,閥門故障率高,工人維修難度和操作強度都非常大。
由于水質較差,葉輪磨損嚴重,將 1 號泵更換為渣漿泵,采用 YVF2-400-6 型電動機,功率為 315 kW,加裝變頻啟動柜,低于工頻運行。將 2 號泵電動機由原來的軟啟動改造為變頻啟動,同時在管道上增加壓力傳感器和配套 PLC 控制系統,通過管道壓力調節 2 號水泵變頻器的設定頻率,以調節水泵轉速。通過水泵變頻運轉,實現管道恒壓自動運行。3號泵電動機暫不進行改造,做為備用泵。
正常生產下,1 號泵工作頻率為 44 Hz,2 號泵工作頻率在 32~ 40 Hz 之間,節能效果明顯。改造后,既可實現水泵的變頻節能,又可以保證車間水壓,進而穩定生產工藝。1 號和 2 號泵可直接通過變頻啟動,不需要再控制閥門,基本不需要人工操作,降低了工人勞動強度,低頻運行降低了葉輪轉速,提高了易損件使用壽命。
在尾礦接力泵站,采用閥門控制與變頻控制的經濟性對比如表 1 所列 (電費按 0.5 元/(kW·h) 計算)。

表1 閥門控制與變頻控制的經濟性對比
由表 1 可知,采用變頻控制每臺電動機年節約電費 22.2 萬元,尾礦接續二級泵站的 2 臺砂泵年節約電費共計 44.4 萬元。
在循環水泵站,采用閥門控制與變頻控制的經濟性對比如表 2 所列 (電費按 0.5 元/(kW·h) 計算)。

表2 采用閥門控制與變頻控制經濟性對比
由表 2 可知,采用變頻控制循環水泵電動機年節約電費約 23.10 萬元。
未來選礦企業的能源利用效率和自動化程度將會越來越高,高能耗、人員密集型的礦山企業將會逐漸失去競爭力。變頻器在循環水系統和尾礦輸送系統中的應用,產生了可觀的經濟效益,不僅降低了設備故障率,增加了易損件的使用壽命,同時穩定了生產工藝,對提高企業的競爭力起到很好的推進作用。