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某海上采油平臺注水泵軸故障分析

2021-04-14 05:45:20王平
中國設備工程 2021年7期
關鍵詞:裂紋振動

王平

(中海石油(中國)有限公司天津分公司遼東作業公司,天津 300459)

1 背景

某采油平臺注水泵為徑向剖分的節段式多級離心泵。軸向力由平衡鼓和平衡盤聯合機構平衡,徑向力由每一級導葉平衡,軸承箱內裝配有甩油環潤滑的滑動軸承,非驅動端還裝配一對推力球軸承,軸承為風冷,泵裝配有整裝式平衡型機械密封。泵和電機間采用膜片聯軸器連接。在注水泵正常運轉過程中中控上位機報故障關斷,現場控制盤顯示泵和電機兩端軸承溫度正常,振動監測模塊有報警,確認泵因為高振動關斷,兩小時巡檢記錄泵非驅動端軸承溫度為49℃、驅動端溫度軸承27℃,非驅動端振動值為5.0mm/s、驅動端振動值為2.5mm/s。經過現場檢查確認泵軸斷裂。

2 故障原因排查

2.1 在線監測系統振動排查

檢查在線監測系統曲線趨勢,從趨勢圖看出,啟泵后到停泵之前運轉平穩,兩端振動值和溫度值比較平穩,各項參數均正常。但是在當日21:10~21:30振動曲線有上漲趨勢,最高振動值驅動端11.36mm/s,非驅動端在6.1mm/s,見圖1。

圖1 注水泵振動趨勢

該泵在斷軸前驅動端振動趨勢增加,現場控制盤高振動報警和關斷值分別為:12.8mm/s、14.2mm/s,現場因為高振動停泵,說明泵斷軸瞬間機組振動值高于14mm/s,而在線檢測系統數值雖然趨勢上有所變化,但是檢測值低于泵本身數值,判斷在線監測系統存在傳輸數據的采集誤差,在最高值時未能監測到相關數據。

2.2 對生產流程進行排查

根據中控上位機記錄以及人員調查,還原了當時中控對停泵前后的處理情況,并對中控上位機泵入口壓力曲線進行分析。中控上位機報“P-352A-SHUTDOWN”,緊接著報“PIC-6335 HI HI”,(注水泵入口高壓)中控崗通知現場確認,準備備用泵,同時注水泵入口壓力瞬間上漲至1540kPa,中控崗手動全關供水閥PV-6333,注水泵入口壓力逐步下降至309kPa,見圖2。

圖2 生產流程壓力變化趨勢

階段1:注水泵A關斷前入口壓力較為穩定,在500~600kPa之間,正常范圍內波動。當時平臺僅注水泵A泵運轉,所以當21:39注水泵A關斷,注水泵入口壓力瞬間上漲至1540kPa,供水閥PV-6333開度42%;

階段2:注水泵關斷后,注水泵入口壓力上漲至1540KPa,是由于注水增壓泵出口靜壓所致,中控手動關閉PV-6333,注水泵入口壓力下降至309KPa;

階段3:由于PV-6333關閉后由于調節閥存在內漏,注水泵入口壓力上漲至1540kPa,屬于正常現象;

階段4:注水泵B準備好,中控崗將供水閥手動開至30%,啟動備用注水泵B。

2.3 對流程附件進行檢查

海上平臺管道阻力損失對離心泵運行汽蝕余量有較大影響,離心泵管道阻力損失中,濾器所引起的局部阻力損失約占70%,因此入口濾器及管道其他附件的狀態會影響注水泵穩定運行。對入口濾器及其他流程附件進行檢查確認,濾器沒有明顯雜質,對泵出口閥門進行試驗,出口球閥、截止閥和單向閥均沒有泄露。

3 故障原因分析

3.1 可能的原因—流程波動

生產流程波動造成入口壓力波動、汽蝕等,引發泵振動加劇、泵軸受沖擊力影響造成疲勞斷裂,但是通過對中控上位機泵入口壓力曲線分析,入口壓力在停泵前一直比較平穩,沒有明顯波動,并且在巡檢中也未發現該泵有異常,故可以排除此原因。

3.2 可能的原因—生產流程缺陷

注水系統流程存在缺陷,造成泵運行中存在搶液現象,從下圖可以看出注水流程主管線直接分配到注水泵A/B/C,三臺泵位置較為緊湊,流程管線不長,而且當時平臺只有注水泵A運轉,不存在搶液現象,故可以排除此原因。

3.3 可能的原因—泵超負荷運轉

過大的扭矩和徑向載荷,使泵軸工作超負荷狀態,導致泵軸裂紋產生。根據泵當時運行工況,入口壓力0.45MPa,出口壓力11.6MPa,通過查詢注水泵的標準性能曲線,可以看出,當時工況下泵軸功率為720kW,并未超過泵設計軸功率,并且通過查詢電機電流變化曲線,未發現斷軸前有明顯變化,故該故障可以排除。

3.4 可能的原因—泵軸設計缺陷與汽蝕產生的缺陷

經過對泵解體檢查,泵軸斷口位置呈現2個截然不同的區域,一部分斷面較為光滑,另一部分斷面較為粗糙,并且光滑區較大。光滑區是泵軸在一定交變載荷作用下,軸上薄弱處或是較薄弱處,沿最大剪切應力方向形成的滑移帶,滑移帶開裂形成微觀裂紋,隨著循環次數的增加,分散的微觀裂紋經過匯聚溝通,形成宏觀裂紋。宏觀裂紋在持續交變力的作用下不斷的擴展,軸的截面逐步被削弱,這樣就由裂紋擴展成了斷面的光滑區。

當裂紋擴展到臨界尺寸時,泵軸突然發生脆性斷裂,形成了端口的粗糙區,見圖3。

由此可以判斷泵軸斷裂的主要原因:斷軸現象與泵的設計,泵軸的設計有關,該泵的設計為分段式多級離心泵,其軸向力全部是由平衡轂與平衡套端面間隙來控制,平衡轂與泵軸的連接是由兩個卡瓣定位連接,泵軸通徑為φ85,卡瓣連接處的泵軸軸頸為φ70,此部位也是承受軸向及徑向載荷最大的部位,其軸頸細也是薄弱點,也是整根泵軸應力最為集中的部位,也是最容易斷裂的地方。

圖3 泵軸斷裂面

3.5 可能的原因—汽蝕導致泵軸局部缺陷

汽蝕的原因會造成泵軸缺陷,在驅動端節流環處的泵軸有條寬4mm×深3mm環槽,對應的泵體機封腔室部位被氣蝕深7mm,寬6mm深溝;泵軸非驅動端平衡轂背面泵軸處同樣也有氣蝕坑點,該兩處為低壓部位,其中一處位于首級葉輪處,在首級葉輪入口吸力面處壓力最低,故最易發生汽蝕現象:隨著流量增加,多級泵的揚程逐漸降低,流道內產生的漩渦逐漸減小。當設備內部產生氣蝕,氣蝕的爆破點會在低壓端顯現,會造成泵軸及殼體的蜂窩狀氣蝕坑,當氣蝕產生后對轉子部件損傷的同時會引起設備的振動,造成震動后,應力全部會集中在整根泵軸的最為薄弱地方(φ70軸頸處),也會產生泵軸的斷裂。可以判斷汽蝕造成的缺陷是本次泵軸斷裂的間接原因。

4 結語

綜上分析,該注水泵斷軸故障并非因某一種情況而發生,而是由于多重原因而導致。針對該泵原廠泵軸設計在平衡轂卡瓣處軸頸較細,為了增加其強度,后續可改造將卡瓣處軸頸加粗,降低斷軸的可能性。另外對注水泵等關鍵設備進行預防性維修,及時解決在拆檢過程中存在的問題,同時建立泵類大修標準化管理程序,在大修期間對關鍵節點的質量進行控制,避免出現影響設備利用率的情況。

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