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降低石灰窯窯氣含塵的方法

2021-04-04 06:43:02張伙榮李正國(guó)馬海雷李征徐
純堿工業(yè) 2021年3期

張伙榮,李正國(guó),馬海雷,李征徐

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

在氨堿法工藝生產(chǎn)過程中石灰窯產(chǎn)生的窯氣,除了滿足CO2濃度要求外,還要滿足含塵量的要求,否則影響離心式壓縮機(jī)拉氣量和轉(zhuǎn)子的使用壽命。當(dāng)然,石灰窯過剩的窯氣及其夾帶的粉塵應(yīng)經(jīng)過處理,只有達(dá)標(biāo)后排放,才能避免粉塵飛揚(yáng),保持良好的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。

1 窯氣含塵的原因

石灰石和焦炭的混合料進(jìn)入石灰窯內(nèi),助燃用的空氣用鼓風(fēng)機(jī)由窯底風(fēng)道送入窯內(nèi),由窯頂出來的窯氣CO2濃度40%,溫度120~160 ℃,壓力0.1~0.5 kPa,含塵量1 500~2 000 mg/m3。

石灰石在礦點(diǎn)開采、破碎制樣、運(yùn)輸、倒換場(chǎng)地等過程中產(chǎn)生的泥土、細(xì)沙粘附在石灰石表面,是形成窯氣含塵的主要原因。燃料焦炭灰分越高,在煅燒過程中產(chǎn)生的粉塵含量也越高,這也是窯氣含塵量的重要因素。

因此一方面要求采購(gòu)部門加強(qiáng)對(duì)源頭礦點(diǎn)控制,減少泥土、細(xì)沙等石灰石附著物,要求焦炭的灰分指標(biāo)控制在15%以內(nèi);二是要充分發(fā)揮好石灰石車間H篩作用,適當(dāng)提高振幅增加篩分時(shí)間,將石灰石表面附著物除去;三是在石灰窯操作中,控制好進(jìn)窯風(fēng)量,防止風(fēng)量過剩,帶出更多粉塵。

2 窯氣含塵的處理

2.1 過剩窯氣外排的凈化處理

氨堿法生產(chǎn)過程中石灰窯產(chǎn)生的窯氣過剩量約為三分之一,必須將其含塵量處理至合格才能排放,除了加強(qiáng)對(duì)窯氣泄漏點(diǎn)包括窯頂混合溜管的擋板、轉(zhuǎn)鍋以及放氣帽的密封處理外,堅(jiān)決杜絕含塵窯氣的外溢。我公司于2018年開始在新增三套長(zhǎng)袋低壓脈沖式除塵器,單臺(tái)處理氣量50 000 m3/h,含塵氣體進(jìn)入布袋除塵器之前,顆粒及比重大的粉塵進(jìn)入旋風(fēng)分離器進(jìn)行初次分離,含有細(xì)小粉塵的氣體再進(jìn)入濾袋,粉塵被阻留,從而達(dá)到凈化窯氣的目的,凈化后窯氣含塵達(dá)標(biāo)排放,出口含塵控制在10 mg/m3,除塵效率達(dá)到99%。

2.2 生產(chǎn)系統(tǒng)窯氣的凈化處理流程和關(guān)鍵設(shè)備

我公司采用三級(jí)除塵來達(dá)到窯氣含塵目標(biāo)值。石灰窯產(chǎn)生的窯氣首先進(jìn)入旋風(fēng)分離器將大顆粒粉塵進(jìn)行分離,然后進(jìn)入篩板泡沫板對(duì)窯氣進(jìn)行冷卻和洗滌,窯氣溫度降至40 ℃以下,泡沫塔出氣再進(jìn)入電除塵塔,進(jìn)一步除盡灰塵,使得窯氣含塵達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)過壓縮機(jī)送至碳化塔制堿,我公司大部分采用離心式壓縮機(jī),為避免窯氣含塵在壓縮機(jī)葉輪上結(jié)垢產(chǎn)生不平衡,要求含塵量控制在10 mg/m3以下。

2.2.1 旋風(fēng)分離器

八臺(tái)石灰窯對(duì)應(yīng)八臺(tái)旋風(fēng)分離器,分離器上部為圓筒形、下部為圓錐形,外形尺寸φ2200×7440×8,設(shè)計(jì)壓力110 mmH2O,設(shè)計(jì)溫度200 ℃,體積為12.2 m3。其主要原理是利用離心沉降原理從氣流中分離出顆粒,含塵窯氣從圓筒上側(cè)的進(jìn)氣側(cè)以切線方向進(jìn)入,獲得旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),離心沉降除去氣體中所攜帶的固體大顆粒雜質(zhì),分離出大顆粒粉塵后從圓筒頂?shù)呐艢夤芘懦觯蹓m顆粒自錐底落入螺旋出料絞龍運(yùn)出。

操作中關(guān)鍵點(diǎn):①旋風(fēng)分離器及絞龍(絞龍尾部自帶密封)要密封良好,不能漏氣。②旋風(fēng)分離器要始終保持負(fù)壓,在分離器內(nèi)形成旋流,分離大顆粒。如果是正壓,則旋風(fēng)分離器失去作用。

2.2.2 泡沫塔

車間共有8臺(tái)泡沫塔,外形尺寸φ2200×8532×10,全容積30 m3。三層篩板,孔徑φ6,孔間距12 mm。每層有溢流導(dǎo)管,塔頂有氣液分離器。篩板塔具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)工作量小、凈化效率高、操作方便、防腐蝕性能好等特點(diǎn),泡沫塔的作用就是對(duì)窯氣進(jìn)行降溫和除塵,溫度降至40 ℃以內(nèi),冬季可以降至20 ℃,但除塵效率較低,一般粉塵含量只能降到300 mg/m3。

2.2.3 電除塵塔

車間共配置7臺(tái)電除塵塔,塔體高13.445 m,內(nèi)徑3 600 mm,壁厚12 mm,塔體由12 mm鋼板卷成圓筒形殼體,內(nèi)部按正六邊形排列77根總截面積5.8 m2收塵極的陽(yáng)極管,每一個(gè)收塵極中心為直徑3 mm長(zhǎng)度5 m的鎳鉻絲電暈極,并以上下兩個(gè)框架用三根吊桿經(jīng)高壓瓷瓶絕緣,固定在殼體的頂部噴水裝置,設(shè)有12個(gè)噴頭,塔底一側(cè)有窯氣進(jìn)氣管,塔頂有窯氣出口管,底部有污水排放管。電除塵塔具有除塵效率高、流體阻力小、工作環(huán)境好、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),單臺(tái)電除塵塔的處理能力為15 800~21 000 m3/h,除塵效率達(dá)到98%以上,除塵后含塵量達(dá)到要求。

3 凈化過程中的生產(chǎn)工藝參數(shù)控制要素

3.1 窯氣溫度對(duì)系統(tǒng)阻力影響

由于焦炭除了碳元素外,還還含有一定量的硫、氮等元素,因而窯氣除了二氧化碳外,還含有SO2、SO3、NO、NO2、CO、H2O等氣體。若窯氣溫度過低(尤其是冬季窯氣母管從窯頂約40 m處下來,溫度降低較多),水蒸汽凝結(jié)成水,容易造成旋風(fēng)分離器及后系統(tǒng)布袋除塵器布袋結(jié)灰、結(jié)疤。二是這些酸性氣體與窯氣中的水蒸汽結(jié)合,會(huì)導(dǎo)致金屬對(duì)流受熱面壁溫低于煙氣酸露點(diǎn),在金屬表面冷凝出酸液滴。這些酸液滴不僅對(duì)受熱面造成腐蝕,窯氣管道和電除塵塔內(nèi)的碳鋼框架長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行以后銹蝕都比較嚴(yán)重。酸液滴還能進(jìn)一步與窯氣中的飛灰顆粒和金屬受熱面腐蝕剝落的鐵銹結(jié)合引起積灰硬化堵塞氣道,影響系統(tǒng)通暢運(yùn)行。

因此,窯氣出氣溫度必須控制在120 ℃以上,在布袋除塵進(jìn)氣管、旋風(fēng)分離器上增加保溫蒸汽管線,確保水汽不凝結(jié)。

3.2 布袋除塵器壓差(阻力)控制

布袋除塵器在運(yùn)行期間,要經(jīng)常觀察壓差系統(tǒng),設(shè)備阻力控制要求500~1 200 kPa。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口壓差變大,意味著濾袋出現(xiàn)堵塞、粉塵板結(jié),灰斗積灰過多等現(xiàn)象。壓差降低,可能意味著濾袋出現(xiàn)破損、脫落,入口側(cè)管道堵塞,箱體內(nèi)工作室之間有泄漏等現(xiàn)象。

3.3 窯氣管道堵塞造成的系統(tǒng)壓差

生產(chǎn)操作規(guī)程要求滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行情況下壓縮機(jī)的進(jìn)口壓力≤-6 kPa,石灰窯窯頂壓力正常值(0.1~0.5 kPa),在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,在泡沫塔的進(jìn)出口管線由于窯氣溫度的下降和水汽含量的增加,造成管線積灰堵塞的頻率加大,給生產(chǎn)帶來不利影響。依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),我們?cè)谂菽M(jìn)出口管線、電除塵進(jìn)口管線安裝沖洗平臺(tái)和沖洗快開門,定期對(duì)重點(diǎn)部位進(jìn)行沖洗,保證窯氣管線通暢,基本解決了管線堵塞的問題。

3.4 窯氣的流速和泡沫塔水量

生產(chǎn)運(yùn)行過程中,窯氣的操作流速在1.8~2.8 m/s,泡沫層高度在30 mm時(shí),除塵效果較好;泡沫層高度越高,除塵效果越好,但是系統(tǒng)阻力降增大。因此我公司單臺(tái)泡沫塔進(jìn)水量控制在35~45 m3/h(720 t上石量/d),既滿足降溫需要,也滿足其泡沫層高度。

但因?yàn)槲夜緸楣?jié)約用水,專門有兩臺(tái)泡沫塔使用了煤渣水(熱電沖渣水經(jīng)澄清、過濾、降溫后入廠回用),煤渣水呈現(xiàn)堿性,易結(jié)疤,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),使用兩年后會(huì)在篩板上結(jié)疤堵塞篩孔,因此要格外關(guān)注其結(jié)疤趨勢(shì),利用石灰窯大修或是系統(tǒng)停車大修期間進(jìn)行噴砂清理,保證窯氣在泡沫塔內(nèi)流速,達(dá)到除塵效果。

3.5 電除塵二次電壓、二次電流控制

電除塵正常運(yùn)行,二次電壓55~70 kV,二次電流≥150 mA。然而,這些指標(biāo)經(jīng)常達(dá)不到。通過停塔查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)框架、陽(yáng)極管、陰極上、下吊架等腐蝕較多,工作中氣流波動(dòng)造成芯線晃動(dòng),穩(wěn)定性和平衡性能差,是造成二次電流低的重要原因。通過設(shè)備更新,上下吊架更換材質(zhì)(更換為耐腐蝕的不銹鋼材質(zhì))等技改,現(xiàn)電除塵頻繁放電、二次電流不穩(wěn)問題基本解決。

4 為降低含塵所開展的工作

1)在原料石灰石、焦炭穩(wěn)定基礎(chǔ)上,提高碳酸鈣的含量,提高窯氣濃度,通過減少重堿碳化用氣量降低窯氣流速,提高除塵效果。

2)加大泡沫塔水量,確保每臺(tái)泡沫塔水量在40 m3/h以上,保證除塵效果。

3)定期組織人員對(duì)窯氣系統(tǒng)管線易積泥區(qū)域進(jìn)行清理,保證窯氣系統(tǒng)通暢。

4)關(guān)注、檢查布袋除塵進(jìn)出口壓差,定期對(duì)布袋除塵進(jìn)行清理,及時(shí)更換布袋,保證過濾效果。

5)每半年對(duì)電除塵進(jìn)行高壓沖洗,沖洗水壓力在60 000~80 000 kPa之間,把陽(yáng)極管和芯線結(jié)疤徹底沖洗干凈,保證除塵效果。

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