【本刊訊】近日,河鋼邯鋼冷軋廠大力開展產線攻關、修舊利廢等工作,員工自己動手使用鹽酸浸泡技術對沉沒輥、穩定輥、矯正輥等舊軸承進行除鋅處理,全年降低備件成本117余萬元。
該廠設備管理科以解決突出問題和薄弱環節為重點,扎實開展產線攻關。針對沉沒輥、穩定輥、矯正輥軸承消耗過大的問題,設備技術人員通過攻關發現,在帶鋼張力的作用下,軸承內圈只有頂部固定側存在磨損,其余部位完全可繼續使用。
為此,設備管理科組織人員對舊軸承進行鹽酸浸泡,去除軸承上的粘鋅,確認軸承完好,并新增軸套加配套擋環的物料編碼,單獨申報軸套,優先消耗現場存放的舊軸承。
鋅鍋沉沒輥、穩定輥、矯正輥是冷軋廠三條鍍鋅線的重要設備組成部分,在輥的運行過程中,由于軸承固定,軸套隨輥轉動而存在摩擦,造成下線軸套磨損報廢,從而導致現場大量留存周期下線的合金軸承,占用非常可觀的備件費用。
在軸承回裝過程中,通過調整基準面在輥子軸承的內測下端圓面,使軸承內測磨損面轉到水平位置,并更換新的軸套和擋環,保證垂直位置2個內側圓面完好,實現軸承再利用。