馮永紅,吳海軍,么迎輝
(吉化遼源化工有限責任公司,吉林 遼源 136200)
塑料制品具有多重應用優勢,集中表現在物理、化學等性能方面。塑料制品在物理性能方面,表現出的應用優勢為質量輕便、切割便利、可回收再利用等。塑料制品在化學方面的應用優勢,表現為穩定性較強、不易發生氧化反應、產品質量優異。與此同時,塑料制品自身應用靈活性較高,能夠與其他材料有效結合,如金屬、玻璃、木制等。
1.1.1 運行流程
現下實際使用的注塑機,其運行流程具體表現為工件排序、原料輸入、注塑成型、成品下料。在各程序中,注塑成型的設計較為關鍵,其工藝流程,具體表現為合模、注射等。
(1)工件排序。針對有注塑需求的工件,對其開展分割操作,將其依據相關標準,以規范性形式使其平鋪于支撐臺。原有的排序工作,以人為手工形式完成。
(2)原料輸入工序。此工藝是依據排序內容,將具有注塑需求的工件,有序放置于注塑機工作臺。原有的上料程序,由人為放置完成。
(3)注塑成型。此工序中,借助注塑機,完成塑料原料輸送,使其送到料筒內,對其施以加熱操作。在加熱操作程序中,使塑料原料處于熔融形態。在此基礎上,借助螺桿完成熔融塑料的推進操作,在噴嘴作用下,將熔融塑料輸送至模具內。模具應保持低溫狀態,在接收熔融塑料時完成模具閉合。冷卻處理盛有熔融塑料的模具,使其成型。在塑料成型后,在頂出位置送出。
(4)成品下料程序。此程序是將成品工件取出,原有程序是由人工操作予以完成。
1.1.2 優化運行程序
原有的注塑機,大多數程序采取人工作業形式,在一定程度上降低作業效率,極易發生人為作業誤差問題,影響注塑成品的生產品質。在設計控制系統時,以自動定向料斗為基礎,有序優化排序程序。自主開展以特定方向開展輸料程序,包括機械、振動等形式。優化后的一體化運行程序,能夠有效減少注塑成型人工勞動量,科學提升了成型工藝的簡化性,達成了自動化持續性加工目標,具有自動化運行能力、勞動成本經濟性等優勢,有助于保障注塑品質。
(1)邏輯控制。在一體化注塑運行程序中,在自動化運行程序中,完成分位排序操作,保障工件傳送的有效性。借助輸料自動化機械手,完成精準就位操作,保障注塑工件位于注塑機工作臺輸料位置。在工作臺予以響應時,完成工位高效切換操作,應加強液壓裝置控制,使其準確完成各項操作,比如,合模、開模、高低壓、快速與慢速等操作。應借助頂出裝置,完成成品件的精準輸出,借助機械手將成品工作精準運輸至成品箱。
(2)溫度控制。在一體化注塑運行程序中,原材料將會在處于加熱狀態的料筒中,形成過熔融狀態。對各類塑料原材料施以的加熱條件,存在一定差異。料筒加熱條件的準確設計,直接影響著產品品質、生產效能、生產安全性等。因此,料筒溫度應加強控制,以期順應溫度控制檢測需求。
(3)壓力檢測。在注塑成型期間,應借助高射壓提升注射穩定性,加強注射壓力的對抗性。同時,利用鎖模壓力,針對完成注塑的成品予以保壓操作。因此,控制系統在運行期間,應實時檢測模腔內部性能,如溶體壓力。
(4)位移檢測。在系統運行期間,開與合的模具裝置,其位移準確性直接關乎著成品質量、生產精度等。因此,加強位移量檢測,提升模裝置位移量控制效果,較為關鍵。
(5)人機交互。系統運行應經由人機交互界面,完成工藝參數的有效控制,達成注塑機實時監控,加強系統故障檢測與預警等程序應用。
(6)通信要求。控制系統的通信功能,應融合同步協議,提升上位機與控制設備之間的通訊效果,借助監控指令完成狀態控制,達成生產控制的目標。
結合控制程序的生產需求,在對一體化注塑機實施智能控制時,選擇電機M1完成自動化傳送,提升工件傳動效率;選擇電機M2完成工位自動化切換程序;電機M3完成成品輸出程序。
(1)控制器。控制系統在選擇控制器時,主要用于信號處理,提升各程序的聯動效果,達成注塑程序的智能控制效果。
(2)數據傳輸通道。控制系統借助數據傳輸通道,完成狀態信號采集,可采集的信號類型有:接近開關、執行指令、行程開關。在信號獲得有序采集的基礎上,在信號完整傳輸至控制器,開展信號處理。數據傳輸通道,主要服務器控制器,將其傳出的信號,有效傳至各執行程序,比如,振動式料斗、機械手等。
(3)模擬量傳輸通道。控制系統內部的模擬量,其傳輸通道主要用于模擬量信號的采集程序,包括開合模位移、膜腔壓力等。在采集模擬量信號的基礎上,將其準確傳輸至控制器。
(4)溫度巡檢設備。溫度巡檢設備在控制系統中,針對料筒溫度完成信息采集。如果采取原有的溫度檢測形式,應針對溫度信號采取單獨處理,將會提升檢測成本,降低系統運行的準確性。為此,采取溫度傳感與溫度巡檢設備相結合的形式,完成溫度信號采集。在溫度巡檢設備有效處理所采集的溫度信號時,經由系統總線,將溫度信號傳送至控制器。
(5)人機交互平臺。在為控制系統設計人機交互平臺時,用于顯示運行程序的具體情況,比如,參數設置、運行狀態、故障問題等。
(6)通訊接口。在各程序中添加通訊接口,比如,控制器、人際交互平臺等,以此提升控制系統的通信效能。
為提升注塑機控制體系的運行期間,使其監測、在線參數控制、故障處理等功能獲得完成,應建設運行高效的人機交互界面。在此軟件設計期間,其功能元素主要包括主界面操作、生產模式確定、監測界面、模具參數操作、溫度操作、故障問題顯示與處理情況。
在試運行期間,以某單位注塑機為環境基礎,構建試運行平臺。在試運行平臺中,注塑機的應用以燈頭制作為主,對其開展控制系統的優化設計,以期提升其控制系統的智能性與高效性。
結合注塑機控制系統的各項設計內容,完成系統連接操作。控制柜的主要元素,表現為控制器、功能模塊、電機驅動、空氣開關等。在注塑機完成硬件環境搭建時,應結合控制系統的具體要求與設計情況,加強程序編寫與優化。編寫程序具體包括數據采集程序、邏輯控制模塊、溫度控制模塊、故障聯動程序。其中,溫度控制模塊,算法為模糊控制,控制主體為PID。在系統調試完成的基礎上,開展單一模塊試運行。
(1)控制條件。驗證溫度控制。料筒加熱條件,第一程序用于預熱,第二程序用于熔化,第三程序用于注塑。為此,科學設計料筒溫度:第一程序溫度設計為240℃,第二程序溫度設計為250℃,第三程序溫度設計為270℃。
(2)常規PID控制試驗方案。借助常規PID控制器開展溫度控制操作,完成注塑程序啟動,在人機交互界面觀察三個程序溫度的變化情況。
(3)常規PID控制試驗方案的試驗結果。常規PID控制器,在實際完成系統控制時,三個程序的溫度,從初始溫度10%位置,逐級升高至設計溫度90%位置,升高周期為280秒,調試周期為1210秒,控制期間發生一次振蕩現象。
(4)模糊控制試驗方案。借助模糊控制方法,以PID為控制器,針對料筒溫度進行控制,完成注塑程序啟動,在人機交互界面觀察三個程序溫度的變化情況。
(5)模糊控制試驗結果。料筒三個程序在模糊控制程序中,從初始溫度10%位置,逐級升高至設計溫度90%位置,升高周期為245秒,調試周期為910秒,控制期間無振蕩現象。
(6)控制方法對比。經兩組試驗發現:模糊PID控制系統具有更高的響應能力,相比常規PID控制,控制更具穩定性。
綜上所述,在試運行一體化注塑機系統期間,發現其控制系統的邏輯運行能力,符合注塑機各項程序的運行需求,驗證了此種設計的可行性。在控制試驗中發現:模糊PID控制系統具有更高的響應能力,相比常規PID控制,控制更具穩定性。