劉洋章 劉 洋 劉斯奇 姚旭亮 呂國棟
(1.屯留區交通建設工程質量監督站,山西 長治 046100 ;2.屯留區土地整理中心,山西 長治 046100 ;3.屯留區農村公路養護中心,山西 長治 046100 ;4.林州譽峰建筑工程有限公司,河南 安陽 456550 )
隨著環保形勢的日益嚴峻,傳統的砂石骨料禁止亂采,導致形成不同區域范圍內砂石價格上漲,供不應求,對我國土木工程領域基礎設施建設造成很大的沖擊。與此同時,山西省“一煤獨大”的產業結構造成廢棄的爐渣、煤矸石等材料隨意傾倒,造成環境污染。解決爐渣隨意傾倒的問題迫在眉睫。
根據以上實驗數據可得:爐渣經高溫燒結而成,物理化學性能較穩定,最大粒徑小于50mm,通過破碎整形、篩分可制成滿足路面基層要求的連續級配料。但是該爐渣的壓碎值僅為40%,達到了三級路路面基層用集料對壓碎值要求的上限。
用水泥穩定三種級配爐渣,水泥用量為96kg/m,其擊實曲線與7d 無側限抗壓強度見圖1 和表2。

圖1 不同級配爐渣混合料擊實曲線

表2 不同爐渣級配混合料強度結果(R7)
備注:成型壓實度為97%
試驗結果表明:
(1) 由于爐渣輕質、且吸水量大,使得水泥穩定爐渣的最大干密度僅1.6kg/m,最佳含水量接近11%-14%;
(2) 隨著爐渣級配細化,最佳含水量升高,而最大干密度與7d 強度以水泥穩定中級配為好。但整體而言,級配變化對最大干密度與最佳含水量影響較小,而對7d 強度影響較大。水穩中級配爐(水泥用量96kg/m,相當于4%水泥穩定碎石的用量),其7d 強度達到4MPa,比水穩粗級配爐渣提高23%,比水穩細級配爐渣提高33%,可見選擇適中的懸浮密實結構有利于提高強度。
保持爐渣集料級配不變,改變水泥劑量,探究水泥劑量對水穩爐渣的性能影響,實驗結果見表3。

表3 不同水泥劑量水穩爐渣性能比較

圖2 水穩爐渣強度隨水泥劑量變化趨勢圖
實驗結果表明,隨著水泥劑量不斷增加,混合料最佳含水量和最大干密度逐漸增大,抗壓強度也隨之增大?;旌狭?d 無側限抗壓強度與水泥劑量呈線性相關,而且增長速率較快,這是因為爐渣集料本身粘結性較差,在水泥劑量較低時,試件粘結性較差甚至難以成型使得強度很低,而當水泥劑量増加到一定值時,水泥在物理粘結和化學粘結兩方面聯合作用,使強度呈快速增長趨勢。
現拌混合料從拌合站運往施工現場需要一定時間,而水泥一旦初凝將會影響碾壓后的強度,為探究水穩爐渣的允許延遲時間,測定了水泥劑量6.5%時,混合料現拌、延遲2h、延遲3h 的強度變化(見表4)

表4 不同延長時間成型試件R7強度
從實驗結果來看,延遲2h 會使試件強度略有降低,但降低幅度較??;若延遲時間超過3h,水泥部分已經水化使得骨料顆粒之間的膠結不緊密,試件成型的完整度降低,從而導致抗壓強度降低約1MPa。因此施工過程中選擇了離試驗路較近的拌合站,控制混合料在出廠后3h 以內運往施工現場并馬上進行碾壓。
為探究成型壓實度對水穩爐渣的影響,在含水量和干密度相同的條件下,分別按照96%、97%、98%的壓實度成型試件并測定了強度,實驗結果見表5。

表5 不同壓實度無側限抗壓強度比較(R7 )
可以看出,隨著壓實度的提高,壓實所需的最大壓力不斷增加,壓實度98%時,試件難以壓成標準高度試件;而且隨壓實度增加,材料強度呈輕微下降趨勢。
2018年11 月24 日,在屯留城區-老爺山-屯絳水庫旅游路K7+950-K8+050修筑了100 米試驗段。7 天后進行轉芯取樣,其強度均達到6-7MPa。
將取自屯留區潞安煤制油的爐渣通過破碎篩分工藝篩分成0-5mm;5-15mm;15-25mm 三檔粒料,各檔粒料級配見表6。

表6 爐渣集料合成配比
水泥穩定爐渣配合比為:水泥劑量為8%(外摻),實際水泥用量125kg/m 3 ,爐渣集料比例為0-5mm;5-15mm;15-20mm=50%;25%;25%,混合料級配基本滿足《細則》C-C-3 水穩基層要求的碎石級配。
水泥穩定爐渣混合料委托當地某拌合站加工。在拌合站測定了爐渣集料的含水量13%,計算出實際外加水量2%,較最佳含水量提高1%。
為了檢測拌合站拌合料含水率、水泥劑量以及拌合的均勻性,取2 個混合料樣本對上述指標進行檢測,并通過單點擊實確定干密度后成型試件測定無側限抗壓強度,壓實度97%,試驗結果見表7。

表7 混合料含水量、水泥劑量及強度目標值與實測值
試驗結果表明:
(1)混合料攪拌均勻,生產樣水泥劑量與含水量與目標值接近,均在控制范圍內,符合要求。
(2)混合料90%保證率下7d 強度最低值6.1Mpa,大于實驗室制樣達到最大值5.4MPa,完全滿足《細則》高等級路面對基層材料的要求。
運輸采用傳統的自卸車加蓋篷布,由于運距較遠,實際運輸時間約為3小時,混合料到達現場時已有結塊現象,但未影響攤鋪和碾壓。
經觀測表面粗粒爐渣有壓碎現象,但由于采用了懸浮密實結構,內部粗顆粒爐渣形態完好。為了避免過壓,在右半幅施工時,減少了一遍振壓。碾壓完成后基層表面有部分被壓碎的白色顆粒,但表面粗糙平整,沒有泛漿現象。
養生采用專用養生膜覆蓋養生,養生期間沒有灑水,但養生膜內明顯可見掛滿水珠。碾壓完成后采用灌砂法檢測壓實度,養生期達到7 天進行轉芯取樣測定強度。

表8 不同碾壓工藝壓實度及取芯強度結果
試驗結果表明:
(1)基層含水量與目標值接近,左幅振壓4 遍的壓實度達到99%,右幅振壓3 遍壓實度達到97.5%。
(2)7d 轉芯(平均氣溫10℃)的芯樣完整,內部爐渣未見壓碎現象。左幅強度為6.2MPa,右幅強度為7.3MPa,基本與實驗室成型標準養護一致。
(3)90d 轉芯(最低氣溫17℃)的芯樣無凍裂現象出現。左幅強度11.9MPa,右幅強度11.9MPa,較7d 強度增長近一倍。
在經過實驗室系統的研究后,水泥穩定爐渣路面基層試驗路已順利鋪筑。從攤鋪碾壓工藝方面來看,水泥爐渣與現有施工工藝適應性良好,無需增加額外工藝;在覆膜養生期間,由于爐渣吸水特性,養生效果明顯;而從性能指標上來看,拌合站混合料現場取樣送檢報告顯示,兩樣品90%保證率下的7d 無側限抗壓強度為6-7MPa,而7d 轉芯取樣強度最低值6.1MPa,完全滿足高等級公路基層強度的要求。由此可見,水泥穩定爐渣路面基層材料可以在公路建設領域大面積推廣使用。