唐祥可 顧曉猛 夏余平 唐雅媛 楊 鈺
(湖南科技學院 電子與信息工程學院,永州 425199)
濾水池是水廠的重要工藝設施,直接影響著水質的好壞。傳統(tǒng)方法依靠人工現(xiàn)場操作和觀察濾水池的情況[1],存在設備多、維修量大、控制不能實現(xiàn)自動化、運行管理麻煩以及沖洗后無法達到標準要求等缺點,難以保證水質,同時沒有控制反沖強度的裝置,導致濾料流失嚴重,造成了一定的經(jīng)濟損失[2]。運用可編程控制器(Programmable Logical Controller,PLC)對水池濾水和反沖洗進行嚴格控制,不但有效保證了水質,而且大大減少了設備維修次數(shù)和濾料的流失量,降低了水廠的運營能耗、人力資源浪費和管理的復雜程度,提高了設備的利用率,保證了人們的日常用水。
本文針對水廠濾水池自動控制系統(tǒng)的特點,結合過程反饋控制原理,設計了基于MCGS 設計系統(tǒng)的組態(tài)監(jiān)控程序和以PLC 為核心的電氣控制體系,實現(xiàn)了濾水池的智能控制,節(jié)省了人力成本[3]。
濾池過濾是水處理的重要環(huán)節(jié),其過濾程度控制的好壞直接影響水質[4]。本文選用的濾池為V 型濾池,共設4個濾格。同時,為保證控制的可靠性,在每個濾格上分別安裝有一個阻塞儀、一個液位計、若干個進水閥、清水閥、污泥及雜物排出閥以及用于水沖的反沖洗泵(一用一備)[5]。當需要過濾的水進入濾水系統(tǒng)后,首先被分流到各單元濾格,經(jīng)石英砂恒速過濾后,再進入清水池。該過濾過程中要求水位必須保持在濾料上方1.2m 處。根據(jù)文獻及工作經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),這個水位過濾的效果最好。上述過程中,濾水過石英砂處必須保持恒速,這就要求系統(tǒng)的出水量必須和進水量相等,并且控制系統(tǒng)必須要根據(jù)系統(tǒng)的水位適時調(diào)節(jié)出水閥的開啟程度。當系統(tǒng)的運行情況滿足了反沖洗條件后,系統(tǒng)要進行反沖洗清洗過濾材料。反沖洗是通過控制系統(tǒng)反沖進氣閥、反沖排水閥、反沖進水閥、進水閥、排氣閥以及清水出水閥,并運行反沖水泵和風機等來實現(xiàn)的[6]。
因此,濾池控制系統(tǒng)的任務主要是過濾時的液拉控制和清潔過濾砂時的反沖洗控制,其中過濾和反沖洗不斷循環(huán)交替進行。控制指標主要有實現(xiàn)自動恒水位過濾、準確實現(xiàn)自動反沖洗以及直觀顯示濾池過濾水位和出水閥開啟度,同時顯示反沖洗設備和本地濾池閥門等的開關狀態(tài)[7]。為實現(xiàn)上述控制指標,本文采用基于S7-300 PLC 的濾水池自動控制系統(tǒng)。
本控制系統(tǒng)硬件選擇如下:電源模塊選用PS307,輸出24V 直流5A 電流;CPU 模塊選用CPU312,以滿足濾水池控制所需輸入輸出點數(shù)和儲存要求;模擬量輸入模塊選用SM331 8AI×12 位模塊,用于連接8 個輸入模擬量;數(shù)字量輸入模塊選用SM321 DI32×DC24V,用于連接32 個數(shù)字量輸入;數(shù)字量輸出模塊選用SM322 DI32×DC24V,連接26 個數(shù)字量輸出;模擬量輸出模塊選用SN332 8AI×12位模塊,連接4 模擬量輸出。
此次系統(tǒng)設計中加入了PID 的反饋控制系統(tǒng),即利用I動作消除偏差作用和用D 動作抑制振蕩作用,并結合P 動作構成了PID 控制[8]。PID 控制器各校正環(huán)節(jié)的作用包括兩個方面。一方面,比例環(huán)節(jié)即成比例地反映控制系統(tǒng)的偏差信號,一旦產(chǎn)生偏差,控制器立即發(fā)揮控制作用,以減少偏差。另一方面,積分環(huán)節(jié)主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數(shù)。
PLC 主要控制的是濾池中的各類參數(shù),如液位、濁度和位置信號等[9]。為保證各個參數(shù)的正確反饋,需要為各個輸入輸出口分配地址,具體分配方案如表1 所示。

表1 各輸入輸出地址分配
分配地址后需要對各個程序進行編輯,包括模擬量采樣程序、采樣子程序、數(shù)據(jù)求平均子程序、行車移動控制子程序、反沖控制子程序、濾池濾水控制子程序、PID 控制子程序、主程序設計以及報警子程序9 個子程序[10]。由于程序較多,現(xiàn)只展示主程序,如圖1 所示。

圖1 主程序
本系統(tǒng)使用的是基于MCGS 設計系統(tǒng)的一種人機交互模式,需要設計控制界面、實時數(shù)據(jù)庫、通道連接以及動畫設置。設計后的效果圖如圖2 所示。

圖2 濾水池自動控制系統(tǒng)人機界面
本文運用了S7-300 PLC 設計了濾水池自動控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)濾水池的智能控制。該系統(tǒng)包括主程序、初始化子程序、主控制子程序、數(shù)據(jù)采集濾波子程序、控制子程序、PID 控制子程序以及報警子程序。系統(tǒng)采用PID 控制,得到了一個反應迅速、控制精度高、穩(wěn)定可靠的控制系統(tǒng)。實驗表明,該系統(tǒng)的設計不僅能有效控制濾水池工作,而且在程序中加入PID 參數(shù)控制后提高了系統(tǒng)性能。此外,本文采用基于MCGS 設計系統(tǒng)的模擬組態(tài)畫面,能夠保證操作人員實時監(jiān)控濾池系統(tǒng)的連續(xù)運作情況。