宋正聰 高珊珊 徐雅萍
1中石化西北油田分公司2中國石油大學(北京)
塔河油田B 區塊1997 年投入開發,主力產層為古生界奧陶系縫洞型碳酸鹽巖油藏,井深在5 500~6 500 m。目前區塊日產液量2 455 m3,綜合含水率84%,地層水總礦化度為17.5×104~26.3×104mg/L,為CaCI2水型,pH 值6.5~6.8,日注水量在800~1 500 m3左右。
隨著油田開發的不斷深入,區塊的原油產量逐漸下降,油井的含水率不斷上升,原油乳化問題日益嚴重[1]。另一方面,為了保證油井產油量,需不斷加大采液強度和注水替油力度,造成油井產液量和注水量逐年升高。
該區塊地面集輸處理系統于2004 年建設使用,針對油田中、低含水期設計,雖多次進行部分改建,但與區塊開發需求的矛盾仍不斷凸顯。目前主要存在以下問題[2]:①污水往返輸送能耗高,B區塊的油井產液輸送至聯合站進行處理后,再返輸至B 區各注水井,平均往返輸送距離為11.4 km,增加電耗;②聯合站及輸送管線負荷高,B區塊所有油井產液均輸送至聯合站進行脫水處理,進站管線運行壓力高,刺漏風險大,隨著油井提液量不斷加大,造成聯合站處理負荷增加,有時站庫超負荷運行;③大量污水在聯合站無效加熱,污水進聯合站溫度為45 ℃,采用天然氣加熱后升溫至70 ℃,增加熱能損耗;④計轉站外輸泵不滿足外輸需求,B區塊計轉站外輸泵主要為螺桿泵,隨著綜合含水率的上升,螺桿泵泵效下降;⑤對現有的站庫進行改擴建工程量較大,投入費用過大,另外部分集輸設施改造困難或無法改造。
為此,塔河油田引進就地分水工藝,該工藝集成預分水和污水凈化功能,可實現產出液在計轉站就地分水、就地污水處理、就地回注[3],在塔河油田B-3計轉站成功應用,經濟效益顯著。
就地分水裝置主要由一體化預分水裝置、2臺多介質過濾器、加藥裝置、反沖洗裝置、儲水罐、輸水泵組成[4](圖1)。一體化預分水裝置為臥式封閉罐體,由氣液分離倉室、斜分離匯管、污水凈化倉室、油倉室、水倉室組成(圖2)。多介質過濾器為立式、橇裝封閉罐體,由罐體、下支撐組件、濾料組成。儲水罐由300 m3纖維纏繞玻璃鋼貯成,內有隔氧浮盤。
一體化預分水裝置采用水泥基礎固定,可實現高含水原油的氣、水初步分離。多介質過濾器采用橇裝結構設計,便于安裝、搬遷,該裝置內充填核桃殼濾料,對低含油污水進行過濾、凈化處理。
就地分水工藝流程為:進站閥組來液→一體化預分水裝置→多介質過濾器→儲水罐→輸水泵→注水管網。
單井來液進入一體化預分水裝置時首先進入氣液分離倉室,由頂部的氣液分離器進入,進行旋流分離[5],脫除的天然氣進入二次氣液分離器再次分離,進入天然氣管網;部分油從頂部導管進入油倉室;其余油水由底部導管進入斜分離匯管,該匯管傾斜角度為30°。在斜分離匯管通過重力沉降、多級分離進行二次油水分離,油由斜分離匯管頂部整排導管進入油倉室,其余油水通過導管從底部進入污水凈化倉室。污水凈化倉室內沉降區裝填有斜管填料,油水流經沉降區內的斜管時,油上浮至水面,從該倉室隔板頂部溢出口進入油倉室;懸浮物沉降至斜管時滑落至倉室底部形成污泥,污泥從排污口排出;水通過下部導水堰管進入水倉室。油進入油倉室后通過自壓輸送至油氣處理系統處理,倉室內設有浮子調節閥控制液位,確保油、水有效分離。進入水倉室內的水含油質量濃度≤50 mg/L[6],懸浮物質量濃度≤50 mg/L,該室也有浮子調節閥控制液位。在氣液分離倉室、斜分離匯管、污水凈化倉室之間導管設有加藥口,加入混凝劑、助凝劑[7],加入比例為60∶1~80∶1。
低含油污水進入后端的多介質過濾器。當水自上而下通過濾料時,水中的小油滴、凝絮物、懸浮物和砂粒由于吸附和機械阻流作用被濾層表面截留下來[8],使污水得到凈化,分出合格水水質[9]:含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤10 mg/L,粒徑中值≤10 μm。分出的水進入儲水罐,通過外輸泵輸至站外注水管網[10]。
工藝應用過程中壓力大于0.2 MPa 時進行反沖洗,確保過濾、凈化效果。反沖洗用水為儲水罐合格水,反沖洗后混合液進入站外污水罐,然后泵輸至油氣處理系統[11]。
(1) 一體化預分水裝置。設計處理液量2 000 m3/d;進液含水率≥70%;設計壓力1.0 MPa;工作壓力0.4~0.8 MPa;出水水質:含油濃度≤50 mg/L,懸浮物濃度≤50 mg/L;容積127 m3;橇體尺寸1 050 cm×90 cm×754.5 cm。
(2)多介質過濾器。單臺處理量25 m3/h;單罐容積8.48 m3;設計壓力0.8 MPa;濾速8 m/h;出水水質:含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤10 mg/L,粒徑≤10 μm;反沖洗時間8~15 min;橇體尺寸256 cm×202 cm×405 cm;濾料為0.80~1.00 mm 粒徑的核桃殼粒,平均抗壓極限為0.165 kN。
自2017 年以來,就地分水工藝先后在塔河油田S-1計轉站、B-3計轉站進行了現場試驗應用。
以B-3 計轉站應用情況為例,對現場報表30天的應用數據進行分析(圖3),日均處理液量在1 984~2 382 m3/d 之間波動,平均處理液量為2 221 m3/d,略超負荷運行。分水量在847~933 m3/d 之間波動,日均分水量895 m3左右。

圖3 來液總量與分水量關系Fig.3 Relationship between total incoming liquid and water separation quantity
油井進液平均含水率80.9%,為確保分水效果,現場實踐操作中,一體化預分水裝置進口壓力控制在0.45~0.65 MPa[12]。打開氣出口壓力調節閥門,調節預分水裝置進口壓力高于油出口壓力0.05~0.25 MPa。油倉室液位至0.8 m 后,打開油出口閥門至全開狀態,調節油倉室浮子調節閥[13],使油倉室液位穩定在0.8 m 左右。打開斜分離匯管進口閥(根據來液量大小控制閥門開啟度),待水倉室液位達到0.8 m 后,打開水倉室出口閥門至全開狀態,調節水倉室浮子調節閥,使其液位穩定在0.8 m左右。
裝置分水比在35%~50%之間波動,從單井來液、氣液分離倉室出水、斜分離匯管出水、水倉室出水、多介質過濾器出水取樣來看分水凈化效果明顯(圖4)。多介質過濾器[14-16]出水取樣化驗結果:含油濃度0~6.09 mg/L,懸浮物濃度3.58~8.75 mg/L,粒徑1.84~7.28 μm[17-18],各項指標均符合要求,出水水質穩定,可直接進行回注。實踐證明該工藝分水、處理效果達到預期目的,能夠滿足現場生產需求。

圖4 就地分水效果對比Fig.4 Comparison of on-site water separation effects
(1)投資費用小。項目一次性投資包括集輸部分、污水處理部分、電器部分、儀控部分、土建部分、人工費用等,工程建設總投資估算為877萬元。
(2)運行成本低。運行成本主要包含藥劑費、電費、維修保養費等,如果不考慮設備折舊,噸水直接運行成本為1.42 元,折算全年運行成本46萬元。
(3)節能降耗明顯。降低外輸壓力節約電耗、減少污水無效加熱、節約天然氣、減少污水返輸量、減少倒運費[19-20],折算年節約能耗費用363萬元。
(4)降低環保風險。外輸液管線運行壓力降低0.5 MPa,減少刺漏次數,年節約維護費、污泥處理費64萬元。
綜上所述,該工藝在塔河油田B區塊應用后預計2~3 年收回成本,經濟效益顯著,達到了預期目的。
(1)就地分水工藝在高含水區塊應用分水效果明顯。針對體積為2 000 m3、含水率在80%左右的來液,該裝置分水量在847~933 m3/d 之間,分水比在35%~50%之間,處理后出水水質:含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤10 mg/L,粒徑≤10 μm,達到設計目的。
(2)就地分水工藝可實現產出液在計轉站就地分水、就地污水處理、就地回注,減少污水往返量、降低外輸網管運行壓力及后端聯合站處理負荷和能耗,預計2~3年收回成本,經濟效益良好。
(3)該工藝技術成熟、性能可靠、維護使用方便,適用于中高含水區塊的預分水和污水處理,具有廣闊的推廣前景。