溫俊三
(晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 通風處,山西 晉城 048006)
地面鉆井抽采是美國在20世紀80年代應用成功的地面瓦斯抽采方法。20世紀90年代,中國開始在各個礦區開展試驗工作,經過多年探索,地面瓦斯抽采取得了長足發展,但初期地面抽采瓦斯項目的重點在瓦斯抽采,對煤礦將來的采掘工作存在的問題考慮較少,會給煤礦后期安全生產帶來一定的隱患[1-3]。
1995—1997年,晉煤集團在潘莊井田試驗了7口地面鉆井(PZ001~PZ007)(其中1口為取芯化驗井),單井日產氣量最高超過12 000 m3/d。2003年,又在潘莊井田施工了30口地面抽采瓦斯試驗井;2004年在前期開發的基礎上,又施工了70口地面抽采試驗井。目前晉城礦區范圍內共施工了3 103口井,其中在抽產氣井1 426口[1]。
晉煤集團在井下瓦斯開采方面進行了積極探索研究,先后實施了邊采邊抽、邊掘邊抽、井下區域性遞進式抽采、采空區抽放等瓦斯抽采方式,并在所屬高瓦斯礦井建設了永久瓦斯抽放系統[1]。
雖然晉煤集團在井下瓦斯抽采技術方面取得了一定的成果,瓦斯抽采量在近幾年也快速增長,一定程度上保證了礦井安全生產,然而依然存在抽采技術難題,主要包括:①井下傳統的瓦斯抽采影響半徑小,抽采覆蓋范圍不全,存在大量的抽采盲區和死角,無法實現全區域抽采達標,仍然存在安全隱患。②初期地面鉆井抽采每年可以使影響區內的煤層瓦斯含量降低1~2 m3/t,到后期地面抽采衰減嚴重,通過地面抽采很難實現抽采達標[1]。
通過多年的探索和研究,晉煤集團提出了煤礦區煤層氣三區聯動立體抽采模式,統籌規劃礦井采掘和地面鉆井開采,通過地面鉆井抽采、井下瓦斯抽采在空間和時間上與煤礦采掘相結合,最終實現地面和井下抽采,為礦井采掘活動創造安全條件,實現“以采氣保采煤,以采煤促采氣”[1]。
針對采面回采過程中上隅角瓦斯大的問題,在寺河礦的3313面回風側頂板裂隙帶施工了1口L型井(如圖1、圖2所示)。

圖1 3313工作面頂板L型井平面布置

圖2 3313工作面頂板L型井剖面布置
L型井2014年9月22日晚開始正常運行,連續運行后濃度維持在70%~80%。到2015年4月停運,最高日抽采瓦斯純量達到約3萬m3,累計達到近300萬m3,并進行了利用。
3313工作面高位鉆孔瓦斯抽采量隨L型井氣量的增長,出現遞減趨勢,在L型地面井抽氣5 d后,采面高位鉆孔抽采總量由原來的18 m3/min減到5 m3/min;風排瓦斯在L型地面井抽氣5 d后,由65 m3/min減至59 m3/min。隨著地面L型井投運后,采面回風巷口的瓦斯濃度有明顯的下降情況,且L型地面井運行后,在采面日產量增加2 500 t的情況下,回風巷口平均瓦斯濃度降低了約0.11%(見圖3和圖4)[2]。

圖3 3313采面L型井、高位鉆孔、采空抽采量、風排瓦斯量數據

圖4 3313工作面回風產量、瓦斯濃度數據
地面L型井在寺河礦3313工作面的成功應用,為工作面瓦斯治理提供了一種新方法[2]:
1) 有效解決了回采過程中采面回風上隅角瓦斯大的問題。
2) 地面L型井在一定條件下可以替代井下采面頂板高位鉆孔,且抽放量穩定、濃度高。
3) 井下采面的準備工程與地面L型井的施工互不影響,緩解采掘銜接緊張局面,節省了抽采時間。
4) 采面回采結束后,地面L型井可以繼續抽采一段時間,實現資源最大限度的回收。
趙莊礦煤層瓦斯含量高、透氣性差、煤體松軟,傳統的地面煤層氣井很難降低煤層瓦斯含量,嚴重影響后期的采掘生產。針對上述問題,利用連續油管壓裂水平井技術,在礦區北部規劃的七盤區團城背斜北翼,施工1口U型井(見圖5),對煤層進行地面預抽,降低原始煤層瓦斯含量。
該U型井在壓裂后5個月開始產氣,大約半年后進入穩產階段,穩定在5 000 m3/d左右。在該U型井附近的4口普通的地面預抽井日總產氣量為480 m3,不足U型井產氣量的十分之一。

圖5 U型井示意
為了縮短揭煤預抽時間,提高揭煤地點煤層的透氣性,改善瓦斯抽采效果,降低突出危險,實現安全快速揭穿突出煤層的目的。在趙莊礦南蘇進風井揭煤時,利用南蘇進風井附近的ZZFT-013防突井進行徑向孔壓裂[6]。
井筒施工至距3號煤層頂板法距7 m時,利用ZZFT-013防突井進行徑向孔壓裂,ZZFT-013防突井生產套管底部2 m處(約730.34 m),向南蘇進風井方向徑向鉆第一個分支, 鉆進方位143°,向上每隔0.4 m增加1個徑向分支,共鉆8個徑向孔,8個徑向孔均鉆進到南蘇進風立井底部,鉆進距離43.85 m。徑向孔施工如圖6所示。

圖6 ZZFT-013防突井徑向施工示意(m)
徑向井壓裂過程中,最大壓力達到7.4 MPa,達到最大壓力后,壓力突然釋放,井底瓦斯傳感器值由0.04%左右突然上升到1.3%,在井筒測得瓦斯濃度達到0.6%。整個壓裂過程中壓入總液量517.08 m3,沙量11.89 m3。壓裂結束后井底中部有多條裂隙,底板有明顯鼓起現象,底板位移量達到500~600 mm。
從11月3日壓裂至12月12日累計瓦斯量排放103 428 m3,超過設計瓦斯可抽量91 550.9 m3,經計算,瓦斯含量降到7.61 m3/t。在確保安全的前提下,達到了快速揭煤的目的。
利用地面預抽井與井下底板巷道布置壓裂油管,對穿層鉆孔進行煤層段長鉆孔壓裂(如圖7所示),解決寺河礦西三盤區巷道掘進過程中瓦斯大的問題。

圖7 井上壓裂井上長鉆孔施工示意
壓裂試驗抽采效果:最高抽采量8.8 m3/min,平均抽采量5.21 m3/min,最高抽采濃度92%,平均抽采濃度為72.5%,累積抽采時間達9個月,累積抽采瓦斯純量為204.81萬m3(見圖8)。與壓裂位置同一巷道的千米孔百米抽采量平均為1 m3/min,而壓裂孔的百米抽采瓦斯量達到5.21 m3/min(壓裂孔煤層段長度為102 m),提高了5倍,達到了較好的壓裂增透效果,使抽采瓦斯量大幅提升。

圖8 壓裂孔抽采量數據
井上下聯合抽采技術作為晉煤集團的特色,經過長時間的探索和實踐取得了一定的效果,但在實際應用中還存在一些問題:
1) L型井技術雖然取得了成功,由于成本較高和地面施工條件等問題,應用存在一定的局限性。
2) U型井作為解決松軟低透性地面抽采解決方案具有良好的發展前景,下一步需要不斷改進鉆井工藝、優化技術參數、提高鉆井排采管理水平。
3) 徑向井揭煤技術是利用已有的地面井進行施工,重新施工地面井進行徑向井揭煤,會導致成本增加。
4) 井上壓裂井下長鉆孔項目選擇透氣性較好的寺河礦進行試驗,對于透氣性較差的松軟煤層還缺乏實踐經驗。