河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠 河南 駐馬店 463000
在制絲生產過程中,葉組配方經過葉片預混、葉片儲存等工序初步混合,而后經切絲機制成葉絲,然后葉絲再與梗絲、膨脹煙絲、薄片絲等配方按照技術要求進行摻兌進得到成品煙絲。制成的成品煙絲,配方要求各組分要充分混合均勻,確保煙支吸味穩定、風格一致。為此,我們進行了一些設備和運行參數的優化,以期提高煙絲的混合均勻程度[1]。
葉片預混柜、儲葉柜、混絲設備、儲絲柜。
選用牌號為紅旗渠(新版銀河)的煙絲為研究對象。
(1)葉片預混柜、儲葉柜運行參數的調整。通過調整葉片預混柜、儲葉柜的布料車和布料帶電機頻率(預混柜和儲葉柜設備結構相同,參數調整一致),并調整了進柜鋪料方式,對煙片混合的次數進行了研究,如下表。

表1 預混柜、儲葉柜參數調整表
(2)加裝小型喂料機和勻料撥料輥。通過在葉絲主絲秤前增加一小型喂料機,穩定來料流量,減少葉絲主秤流量的波動,并在摻配電子秤出口處加裝勻料撥料輥,使得物料輸送時更加分散均勻,提高四絲摻配的瞬時精度。
(3)調整儲絲柜變速齒輪個數。對儲絲柜布料帶和布料行車變速齒輪進行了調整,將變速齒輪被動輪齒數由原來的30個調整為26個,提高布料帶布料的運行速度。
(4)混合均勻度測試。為了定量驗證煙絲混合的均勻性,按照行業標準測定(1-糖堿比×鉀的變異系數)×100%來評價煙草混合均勻度,具體方法如下:分別連續隨機取樣15個樣品煙絲,并密封保存,之后檢測改進前后煙絲化學成分(避開柜頭和柜尾在煙絲出柜振槽落料口處)的變化,進而分析煙絲各組分的混配均勻度。
(1)對預混柜、儲葉柜參數進行優化之后,布料帶運行一次布料量由原82.8kg降至50.4kg(如表1),而紅旗渠(新版銀河)最小配方物料量為200kg,這樣調整后最小配方物料可在儲柜內平鋪4次,有效提高了葉片混配均勻性。
(2)設備改進后葉絲主秤流量穩定性得到了提升,流量極差由原來的1763kg/h降至70kg/h,流量變異系數由5.49%降至0.11%,摻配瞬時精度也可以很好地控制在0.5%以內,由這些數據可以看出煙絲混合均勻性得到顯著提升。
(3)儲絲柜布料帶和布料車變速齒輪調整后,布料帶鋪料運行一次所用時間由51.9s減少至44.0s,布料帶布料運行速度明顯提升,煙絲各組分混配均勻性得到了提高。
(4)上述三種措施采取后煙絲各組分混配均勻度由95.32%提高至98.86%,煙絲均勻性明顯提高(如表2)[2]。

表2 煙絲混合均勻度
通過對運行參數的優化可以增加煙片、煙絲混合次數;借助對設備的改進穩定了物料流量,也提高了煙絲混合均勻性,增加了煙絲摻配瞬時精度。以上三種措施采取后煙絲各組分混配均勻度由95.32%提至98.86%,煙絲混配均勻度大大提高。而且查詢質監站焦油量檢測結果,結果顯示焦油量批間極差由1.6mg/支降到0.7mg/支,降低了0.9mg/支;煙支吸阻極差由4.1Pa降至3.6Pa,降低0.5Pa,卷煙主流煙氣也得到了穩定提高,有效保證了煙支的感官質量。