郭宏峰,劉文輝,林科雄,石先亞,王冠華,舒福昌,朱彭霄
(1 中海油田服務股份有限公司,天津 300459;2 長江大學,湖北 荊州 434000)
油田生產作業中經常會遇到油井岀砂、產液量下降、產液含水持續升高、水井注水井管柱無法正常起出等問題,針對這些問題井一般都要采取大修作業,通過更換生產管柱、防砂管柱或補射孔進行再完井作業。目前,海上油田關于大修套銑作業,主要采用先期堵漏為主,而后再用地熱水進行套銑沖砂,但是這種方法存在一些問題,例如對于嚴重漏失出砂井,注入暫堵液后,有可能造成油砂與暫堵液形成致密的封堵層,投產時難以解除,同時地熱水沖砂攜帶能力不強和潤滑性不好,給打撈套銑作業帶來極大的困難。為了解決這些問題,研究構建了一套免破膠套銑沖砂液體系,并在渤海油田取得成功應用[1-3]。
在大修套銑沖砂作業過程中,工作液要具備以下幾個功能:(1)具有良好的防止漏失功能,能夠保證建立循環;(2)具有良好的懸砂攜砂性能,能夠有效地將井筒中的砂粒帶出來;(3)具有良好的潤滑性能,能夠減少起下管柱的摩阻;(4)具有良好的儲層保護性能,投產時能夠免除破膠工序,對單井產能影響小。為了實現這些功能,套銑沖砂液主要由增粘劑、降濾失劑、暫堵劑和潤滑劑等處理劑構成。增粘劑選擇快速弱凝膠聚合物,它與常規聚合物的作用機理不同,是利用物質之間的協同效應,無需使用交聯劑。降濾失劑為改性淀粉類聚合物,能夠有效降低體系濾失量,減少地層液相浸入。暫堵劑為可酸溶碳酸鈣,粒徑大小匹配儲層孔喉大小,提供暫堵骨架材料,具有地層封堵淺、承壓能力強、返排壓力小等特點。潤滑劑是一種水基酯類潤滑劑,能夠有效降低體系潤滑系數,減小管柱起下摩阻[4-10]。
室內選擇了合成聚合物ZC-HTV-8、纖維素類聚合物ZC-CMC-HV、淀粉類聚合物ZC-CMS和生物復配聚合物ZC-VIS、ZC-VIS-WL等5種聚合物進行評價,老化條件:16 h×80 ℃,測定溫度:25 ℃,考察其流變性能。表1和表2實驗結果表明,綜合加量和性能考慮,選擇生物復配聚合物ZC-VIS作為套銑沖砂液體系的增粘劑,當ZC-VIS加量為0.5%時,套銑沖砂液表觀粘度適中,動/靜切力都較高,因此選擇增粘劑ZC-VIS加量為0.5%。

表1 不同聚合物的流變性能

表2 不同加量ZC-VIS的流變性能
室內優選了ZC-LS、ZC-DFD140、ZC-PF-FLO等三種淀粉類聚合物作為體系的降濾失劑,由圖1中數據可以看出,ZC-LS效果最好,因此選擇ZC-LS作為體系的降濾失劑,ZC-LS是一種改性淀粉類低分子量聚合物,具有不增稠,能顯著降低體系濾失量的特點。從表3和表4及圖1和圖2中實驗結果可以看出,2%ZC-LS就具有較好的降濾失性能,因此,選擇2%ZC-LS作為套銑沖砂液體系的降濾失劑。

表3 不同降濾失劑的性能評價

表4 不同加量ZC-LS的性能評價

圖1 不同降濾失劑效果評價圖

圖2 不同加量降濾失劑ZC-LS的效果趨勢圖
選擇可酸溶的碳酸鈣作為體系的暫堵劑,考察不同目數對套銑沖砂液性能的影響。室內選擇20~60目、40~180目和200~400目三種粒徑的暫堵劑進行評價,老化條件:16 h×80 ℃,測定溫度:25 ℃,通過對體系濾失量和對體系流變性影響來考察三者的差別。從表5實驗結果來看,粒徑太大的暫堵劑不能有效地控制體系濾失量,而粒徑太小的暫堵劑對體系流變性影響很大。因此,選擇40~180目ZC-ZD作為體系的暫堵劑。
配方如下:
海水+0.5%ZC-VIS+2.0%ZC-LS+5%暫堵劑ZC-ZD
室內選擇聚合醇潤滑劑JLX-C和高效潤滑劑ZC-RH進行評價,老化條件:16 h×80 ℃,測定溫度:25 ℃,從表6實驗結果來看,體系中加入2%ZC-RH高效潤滑劑后潤滑系數降低到0.07,能夠滿足套銑沖砂作業要求。

表5 暫堵劑的粒徑對體系的性能影響

表6 不同潤滑劑對套銑沖砂液性能的影響
通過對比實驗,優選了套銑沖砂液配套處理劑,確定了一套免破膠套銑沖砂液配方。海水+0.5%增粘劑ZC-VIS+2%降濾失劑ZC-LS+3%KCL+5%~8%暫堵劑ZC-ZD(40~180目)+2%高效潤滑劑ZC-RH。
(1)常溫中壓砂床實驗
實驗方法:①分別將過20~40目(或40~80目)砂子清洗干凈后烘干備用。②在砂床實驗儀中加入20~40目(或40~80目)砂子鋪平成砂床。③將400 mL套銑沖砂液慢慢加入砂床實驗儀中,加壓至0.69 MPa,在常溫下分別測試的30 min的濾失量和侵入深度。表7和圖3實驗結果表明,套銑沖砂液體系具有較好的封堵性能,在不同物性地層可以調整暫堵劑的用量來控制體系的封堵性能。
配方1:海水+2.0%ZC-LS+0.5%ZC-VIS+3%KCL+5%ZC-ZD+2%高效潤滑劑ZC-RH;
配方2:海水+2.0%ZC-LS+0.5% ZC-VIS+3%KCL+8%ZC-ZD+2%高效潤滑劑ZC-RH。

表7 套銑沖砂液常溫中壓封堵性能評價

圖3 配方1在20~40目和40~80目砂床中滲漏情況
(2)高溫高壓砂床實驗
實驗方法:①將過20~40目(或40~80目)的砂子清洗干凈后烘干備用。②在高溫高壓濾失儀中加入200 g 20~40目(或40~80目)砂子鋪平成砂床。③慢慢加入400 mL暫堵液至高溫高壓濾失儀中,逐漸加壓至3.5 MPa,分別測試30 min的濾失量。④在上述做完30 min濾失量的高溫高壓泥漿罐中加壓測定其承壓能力。表8實驗結果表明,套銑沖砂液體系封堵后承壓能力能達到7 MPa以上,具有很好的封堵性能。

表8 套銑沖砂液高溫高壓封堵性能評價
參照石油天然氣行業標準SY/T6540-2002《鉆井液完井液損害油層室內評價方法》,利用人造巖心評價套銑沖砂液的儲層保護性能[11],見表9。

表9 套銑沖砂液體系儲層保護評價
由表9中實驗數據表明,滲透率恢復值在80%以上,套銑沖砂液污染后具有暫堵層淺、返排壓力低、滲透率恢復值高的特點,現場施工后不需要專門的破膠工序。
免破膠套銑沖砂液具有封堵能力強、攜砂和儲層保護效果好的特點,在渤海油田得到了成功應用。

圖4 M1井措施前后生產曲線
M1是渤海Q油田生產井,于2002年5月29日投產,2017年3月因井下安全閥故障或電泵機組葉輪損壞而關井。2018年11月20日開始進行修井作業,前期采用地熱水進行作業,在沖砂到1334 m處時,動漏失速率約為20 m3/h,利用免破膠套銑沖砂液置換井筒,繼續進行沖砂作業,后期再無漏失,作業完成后直接啟泵生產返排。
修井作業結束后,開井初期日產液551.1 m3/d,日產油2.4 m3/d,含水率為99.57%(油嘴4.76 mm,泵頻50 Hz,油壓2.60 MPa),日產液量高于作業前產液量273.4 m3/d,產油量低于作業前的11.3 m3/d(油嘴14.88 mm,泵頻50 Hz,油壓2.20 MPa)。由于措施井生產高含水率,降頻至30 Hz進行生產,產液量105.5 m3/d,產油量0.5 m3/d,含水率99.49%。之后再次提頻至50 Hz,日產液566.7 m3/d,產油量3.0 m3/d,含水率99.47%。從該井措施前后的產液情況來看,措施增液顯著,表明免破膠套銑沖砂液體系儲層保護性能較好。
(1)針對套銑沖砂修井作業中的問題,通過大量的室內實驗,構建了一套免破膠套銑沖砂液體系,其配方為:海水+0.5%增粘劑ZC-VIS+2%降濾失劑ZC-LS+3%KCL+5%~8%暫堵劑ZC-ZD(40~180目)+2%高效潤滑劑ZC-RH。該體系性能穩定,滿足大修過程中對作業流體的性能要求。
(2)現場應用結果表明,免破膠套銑沖砂液是一種弱凝膠暫堵液體系,具有封堵能力強、攜砂性能好和潤滑性能突出等特點。同時修井作業完成后不用進行破膠處理、返排直接投產、儲層保護效果好,具有較好的推廣應用前景。