鄭佳佳
合肥中亞環(huán)保科技有限公司
水泥磨系統(tǒng)是水泥廠為了提高制造效益,基于先進技術而建立的系統(tǒng),控制水泥粉磨的工藝過程。水泥磨系統(tǒng)排放和耗電量非常之大,成為我國節(jié)能環(huán)保工作的重點,更是納入到了國家重點管控排放區(qū)域,對于水泥磨系統(tǒng)的排放也提出了新要求,特別是一些特殊區(qū)域必須要嚴格控制在10mg/m2的范圍之內(nèi)。收塵器就是水泥磨系統(tǒng)中的重要設備,也是水泥磨系統(tǒng)排放控制的關鍵點,要想要達到排放要求,還需要從收塵器進行探索,實現(xiàn)技術改造升級,以此達到經(jīng)濟、環(huán)保的效果。
水泥磨機在水泥廠中運用廣泛,是物料粉碎的關鍵設備。整個水泥磨系統(tǒng)也是一個復雜的過程,如圖1。其工作的原理是:物料是依靠水泥磨機回轉(zhuǎn)筒體內(nèi)鋼球的碾碎和沖擊作用完成粉磨。相關的水泥熟料和石膏混合材料通過水泥磨機進料裝置,進入到回轉(zhuǎn)部分的粗磨倉中,通過粗磨倉的加工,使其混合料進行第一步的粉碎;然后進入到出料裝置,工藝中一部分為合格的水泥產(chǎn)品,可以直接收集儲存。另外一部分不合格的產(chǎn)品需要回到水泥磨機內(nèi)進行再次粉磨,收集合格產(chǎn)品,由此來構成粉磨系統(tǒng)[1]。

圖1 水泥磨系統(tǒng)
對于水泥磨系統(tǒng)中的相關設備就不一一介紹,這里重點分析收塵器,收塵器作為一種除塵設備,也是水泥磨系統(tǒng)中的重點設備。在上述分析水泥磨工作原理的時候,提出了其中一部分合格的水泥產(chǎn)品就是通過收塵器進行產(chǎn)品收集,不符合要求的是重新進入系統(tǒng)再次加工,因此這里收塵器的主要作用就是負責收集水泥磨系統(tǒng)中合格的水泥產(chǎn)品。收塵器一般有袋式收塵器、脈沖袋式收塵器和電收塵器,結合節(jié)能環(huán)保、投資成本、運行效率等多方面考慮,目前更多水泥廠是選擇使用脈沖袋式收塵器,收塵效果高、效率高、排放濃度低、能耗少,而且運行可靠穩(wěn)定,具有較好的經(jīng)濟效益[2]。
在水泥磨系統(tǒng)運行中,如果收塵器出現(xiàn)問題,也將直接整個系統(tǒng)功能的發(fā)揮。對于一些常見的問題,比如收塵器漏風,將外界的空氣吸入到收塵器中,影響內(nèi)部溫度,就出現(xiàn)結露的現(xiàn)象;而且如果煙氣中的含濕量過高,也容易造成結露現(xiàn)象。本文對于收塵器的探索,主要是圍繞低阻低排方面,從這一方面當前收塵器的存在的問題有:阻力過大,就必須要通過降低臺時,降低系統(tǒng)效率,還會增加能耗,進而增加成本;還有就是排放不達標,無法達到國家排放標準。為此,水泥廠針對這類問題,要想實現(xiàn)可持續(xù)化發(fā)展,就必須通過一定技術實現(xiàn)改造優(yōu)化,提高經(jīng)濟效益。
為了讓本次的研究更加具有針對性和實踐性,本次的研究選擇了實際收塵器的運行進行分析,確定存在的問題,并且提出改造方案。結合實際的問題提出改造措施,實現(xiàn)低阻低排改造。
結合一實際水泥磨系統(tǒng)收塵器運行現(xiàn)狀,進行分析。選取的對象是氣箱脈沖收塵器,是一種脈沖袋式收塵器,原本是按照國家的排放標準30mg/m3的標準進行的設計,在實際的使用中排放濃度也在標準范圍之內(nèi)。但是這一標準相比較國家的新要求,還是存在一定差距。此外,除了排放不到表,在使用中因為含塵氣體濃度比較高,還會出現(xiàn)磨損等工藝問題,在一定成上造成電力的浪費,也給風機的運行帶來安全隱患。此外,氣象脈沖收塵器對清灰機理的保護不到位,容易造成濾袋的損傷,無法均衡清灰效果,無法滿足長時間的運行要求,所以在改造中還是要以低阻低排為目標。所以本次對收塵器的改造目標也就是符合國家對水泥廠排放新要求:10mg/m2內(nèi)[3],同時還需要滿足節(jié)能、安全、高效的基本要求。
結合實際存在的問題以及改造目標,以及氣箱脈沖收塵器的實際情況,對于上述問題的解決,有三種措施,分別是:(1)更換濾袋,也是最為簡單的一種方法。但是濾袋具有使用期限,一旦達到壽命期限,就必須要重新更換,間接性的增加了成本費用。無法徹底實現(xiàn)低阻低排、節(jié)能的改造。(2)整體更換新型收塵器,也是徹底解決問題的最佳措施。但是投資比較大,新設備費用、拆除安裝費用,無法滿足經(jīng)濟方面的要求,而且直接更換還需要按照現(xiàn)有設備的相關要求進行設計,比較復雜。(3)對現(xiàn)有收塵器進行局部改造,結合實際情況,保留可行性部件,結合問題對特殊區(qū)域進行一個改造,不僅可以節(jié)省費用,還能縮短施工周期,確保水泥磨系統(tǒng)的運行[4]。
綜合考慮,本次選擇對現(xiàn)有氣箱脈沖收塵器進行一個改造優(yōu)化,讓其滿足低阻低排目標。在改造過程中,需要考慮幾個問題,首先是過濾風速問題,應該適當增加過濾的面積,提高效率;然后是考慮清灰機理,改善內(nèi)部通風環(huán)境,避免造成濾袋磨損等問題。可以適當擴大收塵器進出口通風面積,減少濾袋的過濾符合以此來降低收塵器阻力,達到排放要求。
具體的改造方案為以下幾點。
將現(xiàn)有的氣箱脈沖收塵器改為高效脈噴收塵器,保留原有收塵器中輸灰系統(tǒng),保留原袋室,但是需要在原有的基礎上進行一個調(diào)整,將袋室加高加長,并且預留一個沉降空間,一般在一米左右。原本高壓氣象脈沖方式的噴吹清灰變?yōu)榈蛪捍罅髁棵}沖文氏管誘導反吹風清灰方式。最后使用國內(nèi)的通用符合排放標準的濾袋,還能降低壓差阻力,達到排放目的。簡單來講,就是降低了濾袋條數(shù),增加過濾面積、降低了總過濾風速,而且大大地降低了運行阻力和含塵濃度[5]。
具體來講,各方面改造和功能的實現(xiàn)。首先是通過增加過濾面積,有效地降低過濾風速,從而達到10mg/m2以下的排放標準,滿足國家排放規(guī)定;針對前面所闡述的濾袋符合不均勻狀況,可以通過在收塵器的前端增加均勻布風系統(tǒng),起到緩解的作用;擴大進風口進風面積,優(yōu)化花板的排列,以此來改善內(nèi)部通風效果;通過預留沉降空間,有效地減少了通風的阻力,實現(xiàn)低阻改造目標;最后通過優(yōu)化清灰程序,防止出現(xiàn)塌料,威脅輸灰系統(tǒng)穩(wěn)定的問題,提高穩(wěn)定可靠性,還能有效地調(diào)整收塵器的阻力。
對于水泥磨系統(tǒng)主收塵器低阻低排改造,本文做了詳細的分析,這里以具體的案例進行說明,結合當前研究以及工作經(jīng)驗,再結合已有的研究成果進行一個闡述。隨著國家排放標準的提出,對于水泥系統(tǒng)來講,很多收塵器的根本無法達到排放要求,為此就需要進行一個改造。本次改造的目標上還在原來排放粉塵的濃度基礎上降低一半以上,并且降低收塵壓差阻力,以此來滿足排放標準,達到節(jié)能減排的目的。本次所選擇的元氣箱脈沖收塵器的實際排放粉塵濃度為24mg/m3,在實際運行中,因為對于過濾袋缺乏保護,導致該氣箱脈沖型收塵器的濾袋發(fā)生了一定的損傷,影響清灰效果,為此在改造中也需要注意該問題。該氣箱脈沖型收塵器的具體規(guī)格參數(shù)情況為:其處理風量為320000(m3·h-1),濾袋條數(shù)為4080(Φ130×3050),過濾面積為5080m2,總過濾風速為 1.05(m·min-1),運行阻力為 2000Pa~3000Pa,入口含塵濃度小于1000(g·m-3)。
為此,對于該氣箱脈沖型收塵器的情況,按照上述的三種改造方案對其進行一個改造,分貝時更換濾袋、更換新的收塵器、現(xiàn)有基礎上進行一個改造。對于三種方案的實際效果在上述已經(jīng)做了簡單的分析,對于本文要想達到一個節(jié)能減排的目的,同時還需要注意成本,第三種方案是最為理想的。按照第三種方案進行改造設計,具體的與上述方案差不多,其中袋室變?yōu)楦?.5m,長5.5m,保留1m 的凈高作為沉降空間。按照方案改造之后的氣箱脈沖型收塵器的基本情況為:其處理風量為320000(m3·h-1),濾袋條數(shù)為3240(Φ130×3050),過濾面積為7274m2,總過濾風速為 0.731(m·min-1),運行阻力為小于1200Pa,入口含塵濃度小于1000(g·m-3)。結合兩者數(shù)據(jù)就可以查看到其變化以及改造結果,濾袋條數(shù)有了明顯的減少,過濾面積得到增加,還有就是運行阻力,更是減少到1200Pa 以下。就一次來看,可以確定本次的改造是有效地,達到了低阻低排改造的目的。最終對于排放濃度進行了一個檢測,發(fā)現(xiàn)其實際排放濃度檢測值達到了6mg/nm3,相比較與改造目標,完全符合標準,而卻還取得了較為理想的情況,實現(xiàn)低阻低排,達到節(jié)能環(huán)保的目標。
本次分析,只是簡單的分析了案例,主要是通過實際的數(shù)據(jù)進行了一個說明,對該改造方案進行了一個驗證,充分確定了其有效性和結果。也充分的確定了可以對水泥磨系統(tǒng)主收塵器進行改造,來達到低阻低排的要求,不僅可以節(jié)約成本,還能達到節(jié)能環(huán)保的目的。
本文對于水泥磨系統(tǒng)主收塵器低阻低排改造的研究,是在一定理論基礎上,選擇脈沖袋式收塵器作為探究對象,通過闡述其在實際運行中存在的問題,提出改造方案,并且對改造方案進行設計,確保其可信性。但是在實際的收塵器改造中,要想達到低阻低排的要求,還需要結合工廠實際水泥磨系統(tǒng)的運行情況,結合其產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)做詳細的分析,設計出完美的方案,才能進行實踐操作。本文的研究是結合已有的工作經(jīng)驗進行的,雖然研究層次不夠深入,希望可以為實踐提供理論基礎,也會在后續(xù)的工作中,加大研究力度。