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萊鋼4#高爐長期低硅優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)實踐

2021-03-16 06:54:36宮學(xué)鋒
山東冶金 2021年1期

宮學(xué)鋒

(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東 濟南271104)

1 前 言

高爐低硅低硫生產(chǎn)不僅是高爐的冶煉方向,也是衡量煉鐵技術(shù)水平及管理水平的主要標(biāo)志之一,因此如何實現(xiàn)低硅優(yōu)質(zhì)生產(chǎn),并保持高爐長期穩(wěn)定順行是高爐工作者研究的重要課題。萊蕪分公司煉鐵廠4#高爐通過技術(shù)摸索和應(yīng)用,在保證高爐長期穩(wěn)定順行的同時,實現(xiàn)了鐵水Si 月平均含量0.34%,生鐵一類品率連續(xù)保持90%以上,三類品率及號外生鐵幾乎為零的成績,重要的是能長期保持良好的指標(biāo),而且?guī)恿藷掕F廠生鐵質(zhì)量的進步。

2 現(xiàn)狀分析

長期以來,萊鋼雖然一直推行低硅冶煉,鐵水Si 含量降0.4%~0.45%,但是低硅冶煉水平距離先進企業(yè)還存在較大差距。特別是生鐵質(zhì)量水平偏低,2016年萊鋼煉鐵高爐生鐵一類品率46.75%,三類品率達到6.37%。不僅影響了生鐵質(zhì)量,更增加了后續(xù)煉鋼成本,因此在保證高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,探討如何長期保持高爐低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)控制技術(shù)迫在眉睫。4#高爐一類品率44.77%,略低于鐵廠平均值;二類品率50.03%,生鐵Si 含量0.43%。2016年8月份高爐開始護爐。

針對生鐵質(zhì)量水平低下和原有的技術(shù)措施分析認為,主要原因有以下幾個方面:一是客觀原燃料條件的變差造成爐況波動幾率增加。鋼鐵市場形勢嚴(yán)峻,原燃料由精料方針轉(zhuǎn)為經(jīng)濟料冶煉,渣比上升,Al2O3上升,造渣制度發(fā)生變化,爐缸狀態(tài)不活躍,抗波動能力減弱。二是長期以來所形成的操作模式和操作方針已不適應(yīng)當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展要求。大風(fēng)口、短風(fēng)口、低風(fēng)速、低動能,冶煉二類鐵為主的理念長期以來主導(dǎo)了一線操作人員的思想,外部原燃料條件的變化使得以往的操作模式和方針不吻合,不利于煉鐵的高質(zhì)量發(fā)展。三是某些設(shè)備的缺陷,對高爐生產(chǎn)造成了一定影響。分析認為,推行低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)必須進行技術(shù)攻關(guān),探索一條既利于高效生產(chǎn),又利于低硅冶煉情況下優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的技術(shù)方案。

3 改進措施

3.1 優(yōu)化高爐下部調(diào)劑

高爐下部調(diào)劑是基礎(chǔ),直接決定了初始煤氣流的分布及軟熔帶的形態(tài)。針對如何進行下部調(diào)劑,4#高爐根據(jù)以往風(fēng)口布局及爐況運行狀態(tài)記錄,研究爐缸內(nèi)死料堆情況。分析認為,爐缸內(nèi)死區(qū)主要存在死焦堆、風(fēng)口與風(fēng)口之間以及風(fēng)口前端至爐墻間空間。針對這3 個死區(qū)如何利用風(fēng)口回旋區(qū)的能量來消化,進行分析研究。通過多次的實踐及摸索,最終形成了長短風(fēng)口相結(jié)合的風(fēng)口布局模式,使用大部分Φ480 mm 風(fēng)口,配合使用部分Φ465 mm 風(fēng)口,風(fēng)速260 m/s,鼓風(fēng)動能8 000(kg·m)/s,減少甚至消除崩塌料,爐缸活躍,提高了爐況的抗波動能力,為實現(xiàn)生鐵Si含量0.3%~0.4%,S含量≤0.03%提供了保證。

3.2 合理匹配高爐上部調(diào)劑制度

上部調(diào)劑是配角,以下部為基礎(chǔ),本著穩(wěn)定氣流的思想做出調(diào)整。通過研究摸索上部布料規(guī)律,根據(jù)參數(shù)判斷氣流變化所產(chǎn)生的影響,從而針對布料矩陣做出調(diào)劑。技術(shù)攻關(guān)期間,針對布料矩陣所作出的最大改變就是將中心區(qū)域1/11 的焦炭量抽出來放在邊緣和環(huán)帶上,嘗試煉鐵廠長年以來不敢改變的新舉措。事實證明,取消中心加焦,改焦炭平鋪的方法是正確的,能提高焦炭的利用率,利于高爐的穩(wěn)定順行和低硅優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的實現(xiàn)。通過此項技術(shù)上的攻關(guān),爐身冷卻壁溫度趨于穩(wěn)定,風(fēng)口渣皮滑落物大幅度減少,冷卻壁水溫差由3.0 ℃降低至2.0~2.5 ℃。

3.3 合理的造渣制度

煉鐵先煉渣。當(dāng)前萊鋼高爐生產(chǎn)中,渣比較高,達到400 kg/t以上,渣中Al2O3為16%左右,典型的高渣比、高Al2O3冶煉,爐渣黏度較高,流動性較差,嚴(yán)重影響高爐的冶煉順行度。針對當(dāng)前高爐Al2O3的實際情況,如何使?fàn)t渣流動性更好,更有利于爐況長期穩(wěn)定順行和低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn),是攻關(guān)小組重點解決的難點。小組成員通過研究造渣制度,比對渣相圖(見圖1),跟蹤察看爐渣變化,逐步優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),關(guān)注爐渣MgO/Al2O3比趨勢,使?fàn)t渣四元堿度提高到1.0~1.03,做到趨勢化控制,爐渣的熱量和流動性得到了良好保持。

圖1 高爐CaO-SiO2-Al2O3和CaO-SiO2-MgO渣相分析

實踐得出,在萊鋼目前的冶煉條件下,爐渣MgO/Al2O3比在0.55~0.60相對合理,能保證爐渣良好流動性及脫硫效果,渣鐵熱量也能得到很好的保證,利于低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的實現(xiàn)。為實現(xiàn)MgO/Al2O3比的長期穩(wěn)定,4#高爐在入爐料種配加蛇紋石,根據(jù)爐渣成分及理論數(shù)據(jù)計算,靈活調(diào)劑。為了得到更好的脫硫效果,針對爐渣成分和渣鐵樣實行趨勢化技術(shù)控制,保證爐渣堿度的穩(wěn)定性。

3.4 風(fēng)溫提升提高理論燃燒溫度

高爐風(fēng)溫,可以同比例提高理論燃燒溫度,降本增效效果明顯。高爐通過改造空氣預(yù)熱器,高爐煤氣消耗大幅度減少,停配了焦?fàn)t煤氣,但送風(fēng)風(fēng)溫水平由原先的1 190 ℃提高至1 230 ℃,熱風(fēng)爐燒爐由原先的加速燒爐變成了控制燒爐(考慮熱風(fēng)爐壽命,控制拱頂溫度,不控制燒爐,風(fēng)溫曾一度達到1 250 ℃以上,對設(shè)備造成極大隱患)。風(fēng)溫的提升直接提高了風(fēng)口前理論燃燒溫度,t理由2 250 ℃左右達到2 300 ℃,使?fàn)t缸渣鐵熱量充沛,脫硫消耗好轉(zhuǎn),利于低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的實現(xiàn)。

3.5 實施效果

通過相關(guān)技術(shù)實施,4#高爐2018 年1 月—2019年2月(期間包括停開爐及爐況波動月份),取得了良好的成績。在高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上實現(xiàn)生鐵一類品率91.31%,三類品率0.53%,號外生鐵為零,Si 含量0.37%,提前39 d 完成全年生產(chǎn)任務(wù),實現(xiàn)生鐵硅硫加價349.27萬元,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

4 結(jié) 語

下部調(diào)劑是基礎(chǔ),順行是保障。合理匹配上部調(diào)劑,穩(wěn)定氣流。研究造渣制度,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),調(diào)劑爐渣MgO/Al2O3比,提高四元堿度,趨勢化控制,增強了爐渣的流動性。改造空氣預(yù)熱器,將熱風(fēng)爐送風(fēng)風(fēng)溫水平由1 190 ℃提高至1 230 ℃,直接提升理論燃燒溫度40 ℃,為低硅冶煉提供了保障。

經(jīng)實踐,4#高爐生鐵質(zhì)量得到大幅度提高,鐵水Si 含量由0.43%降低至0.34%,生鐵一類品率長期保持在90%以上,特類品率上升至70%以上,而且在經(jīng)過爐況波動之后能快速的回歸至既定目標(biāo),生鐵三類品率更是由原先的5%降低至0.5%附近,號外生鐵為零。

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