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余熱鍋爐通風梁熱氣回收研究

2021-03-16 08:39:36傅海榮
電氣技術(shù)與經(jīng)濟 2021年1期
關(guān)鍵詞:煙氣

傅海榮

(紹興市清能環(huán)保有限公司)

0 引言

日前,某集團專題印發(fā)了“提質(zhì)增效年”活動實施方案,細化為十項具體措施并配套下發(fā)十項重點工作清單?;顒又荚谝愿哔|(zhì)量發(fā)展的指標體系為導向,進一步提升集團經(jīng)營管理和服務(wù)水平,推進集團治理體系和治理能力現(xiàn)代化,為紹興早日重返全國綜合經(jīng)濟實力“30強”貢獻更多的公用力量。公司做為集團下屬的發(fā)電企業(yè),煤炭是做為鍋爐燃燒的主要燃料,也是控制經(jīng)濟成本的主要來源。對標集團今年的活動方案,公司如何來做好內(nèi)挖潛力、降本增效,持續(xù)提高企業(yè)的生存發(fā)展力,是近階段的主要工作。

1 某公司鍋爐情況

某鍋爐型號:TG-60/5.3-MT次高溫次高壓循環(huán)流化床垃圾及污泥焚燒鍋爐,由江蘇南通萬達鍋爐有限公司于2007年6月制造,2008年7月投入使用,豎井煙道內(nèi)依次布置了低溫過熱器、高溫過熱器、對流管束、省煤器及一、二次風空氣預熱器。低溫過熱器、高溫過熱器橫向各布置了2根通風梁,對流管束豎向布置了3根通風梁,都由二次或一次風冷風強制通風(見圖1),來防止通風梁長期裸露在高溫煙氣中產(chǎn)生金屬蠕變,導致受熱面倒塌。低過2根通風梁內(nèi)的余熱外排至大氣,高過及對流管束內(nèi)的5根通風梁內(nèi)的余熱接入了一次熱風管(見圖2)或外排至大氣(見圖3)。2012年10月,某鍋爐進行了升級改造,為降低排煙熱損失,提高一次風風溫,在原有空預器下增加一組空預器,采用φ51×1.5搪瓷管,減少污泥廢氣對管子的腐蝕。改造后鍋爐效率明顯提升。2019年9月根據(jù)紹興市人民政府相關(guān)文件,公司于2019年9月9日開始停燒生活垃圾,日常承擔污泥處置任務(wù)。某鍋爐由原來的垃圾焚燒改成了純煤焚燒。某鍋爐純煤焚燒期間,負荷較穩(wěn)定,一次熱風溫度保持在190℃左右,通風梁余熱<160℃,經(jīng)現(xiàn)場測溫高過及對流管束內(nèi)的5根通風梁內(nèi)的余熱接入至一次熱風管處溫度為零(見圖2),懷疑接入管已堵塞,此處余熱也已外排。

圖1

圖2

圖3

2 某公司鍋爐現(xiàn)存在的主要問題

2018年11月,因主營業(yè)務(wù)量的調(diào)整,經(jīng)公司領(lǐng)導討論決定機電爐由原三爐三機運行模式調(diào)整至二爐二機。2019年9月根據(jù)紹興市人民政府相關(guān)文件,公司于2019年9月9日開始停燒生活垃圾,日常承擔污泥處置任務(wù)。3臺循環(huán)流化床固廢焚燒爐,由原來的垃圾焚燒(見圖4)改成了純煤焚燒(見圖5)。垃圾停燒后,某鍋爐的熱負荷降低,蒸發(fā)量由原來的45T降至35T左右,為控制爐溫達到850℃以上,脫硫脫硝設(shè)備正常運行,某鍋爐用煤量明顯上升,鍋爐效率下降,對公司經(jīng)濟利益影響較大。

圖4

圖5

3 某公司鍋爐存在的主要問題分析

針對某公司鍋爐煤耗高原因主要是控制燃煤煤質(zhì)、入爐煤顆粒度、運行中的燃燒調(diào)整,設(shè)備的提升改造。某公司設(shè)計燃料為生活垃圾和煤混燒,生活垃圾取低位發(fā)熱量5030kJ/kg,煤取低位發(fā)熱量21504kJ/kg,污泥取低位發(fā)熱值11229kJ/kg;煤顆粒度為0~13mm,其中大于10mm顆粒不超過8%。

1)某公司煤種分析如下表所示。

表 煤種分析

2)某公司煤顆粒符合運行規(guī)程。

3)運行中的調(diào)整,在低負荷運行下風量與煤量是否匹配,保證爐內(nèi)氧濃度處于適當水平。因入爐物料大幅減少,原配置的風量遠遠大于目前鍋爐燃燒實際需要風量,如不做調(diào)整必將引起焚燒爐過剩空氣系數(shù)大幅偏離理論值,排煙損失提高,鍋爐效率下降。如某爐純煤運行,一次、二次風量雖已調(diào)整,一次風機開度80%,電流470A左右,二次風入爐風門關(guān)閉,僅供爐前播煤風及尾部橫梁冷卻風,在此狀況下爐膛出口煙氣含氧量仍在12% ~13%左右,大量熱量隨著煙氣排入空中。

基于上述理由能總結(jié)出影響煤耗的因素是運行調(diào)整不及時或需要設(shè)備進行提升改造。

4 某公司鍋爐存在的主要問題的解決思路

1)合理調(diào)整一、二次風的比例,在保證最低流化風量時盡量減少入爐一次風量,關(guān)小二次風保證爐膛內(nèi)的燃燒溫度。低負荷運行時,保證合理的過量空氣系數(shù),爐膛出口負壓保持在-50Pa左右,前提是給煤機出口無煤灰噴出。提高吹灰質(zhì)量,保證尾部受熱面清潔,提高鍋爐的熱效率。

2)在低負荷運行下,合理利用尾部通風梁的熱氣,接至一次風取風管內(nèi)來提高入爐的空氣溫度(見圖6)。在原先高過及對流管束通風梁余熱接入φ210一次熱風管處外接一個φ160外排管,前提是原先管路需要封堵。外排管接至給煤層的一次風取風管內(nèi),此處取風管有人孔,方便風道開口,防止氣割時引燃風道內(nèi)的污泥油垢而引起的爆燃現(xiàn)象。φ160外排管不需要采購,某鍋爐原先的φ160播垃圾風管可以舊物利用??紤]需要在接至風道的外排管處安裝1個溫度計和風壓表,方便觀察數(shù)據(jù)。外排管路需要保溫,減少管道的散熱損失。爐頂余熱的外排閥門需開關(guān)自如可調(diào)節(jié),無卡澀。

5 某公司鍋爐主要問題改造調(diào)整后的優(yōu)點設(shè)想

前提是#2鍋爐在純煤焚燒下負荷較穩(wěn)定,風煤匹配合適,保證合理的過量空氣系數(shù)。

1)可以節(jié)省一次、二次風機運行電量。

2)提高了入爐的一次風溫,促使煤粉更早地燃燒。由于爐膛內(nèi)部輸入熱量的增加,在相同爐溫的前提下,理論上鍋爐的耗煤量應該有所下降。

3)一次風取風溫度的提高,能防止最下層空預器管冷端的低溫腐蝕。

圖6

4)通風梁余熱的外排閥可以控制排煙溫度,在運行初期尾部受熱面積灰較少,外排閥可以全關(guān),來提高排煙溫度,防止除塵布袋及箱體因溫度過低導致布袋結(jié)露和腐蝕。在運行后期可以根據(jù)排煙溫度來調(diào)整外排閥的開度。

5)煙氣溫度的提高,理論上煙氣的濕度也降低了,煙塵指標也會有所下降(煙塵折算值里有煙氣溫度和濕度)。

6 結(jié)束語

綜合上述,通風梁的熱氣回收只能保證在鍋爐低負荷下正?;厥铡T谪摵刹▌酉乱自斐蔁崃慷搪罚瑢﹀仩t的經(jīng)濟安全運行影響較大。如何保證鍋爐經(jīng)濟運行,為公司產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益,還需要運行值班人員加強業(yè)務(wù)水平、勤分析,勤調(diào)整。生技部門在科技創(chuàng)新方面還要多下功夫。除了以上幾個方面,檢修人員在提高設(shè)備檢修質(zhì)量,保證設(shè)備在良好的狀態(tài)下,也是提高機組經(jīng)濟性的一個重要方面。

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