陳友順
(浙江浙能樂清發電有限責任公司,浙江 溫州 325609)
良好的給水溫度及穩定性是保障燃煤機組熱效率的關鍵因素[1],而給水泵再循環閥又稱最小流量閥是鍋爐給水泵系統的最關鍵閥門[2]。由于此閥門承受高溫、高壓差,運行環境極為惡劣,其前后壓差為火電廠最大差壓,致使該閥極易汽蝕、侵蝕及沖刷,閥門內漏故障頻發,嚴重影響機組安全經濟運行[3-6]。我國現有超超臨界機組給水泵再循環閥基本上采購進口設備,投資費用及后續維修費用較高,盡管如此,再循環閥的閥門故障依然頻發,整體使用壽命不高[7-9]。實際再循環閥門故障的處理及改造經驗具有重要的參考價值。
某電廠660 MW超超臨界機組原配用的再循環閥為進口的美國Copes-Vulcan 閥(簡稱CV閥),自投運以來,一直存在著頻繁內漏的問題,甚至在更換新閥內件后不到半年,再次出現內漏情況,嚴重影響著機組的安全運行。本文分析了某廠進口再循環閥故障原因,提出一種采用鑲嵌式節流迷宮式結構的國產化改造方案,并介紹了國產化改造技術特點,使用結果表明,經改造后的再循環閥在機組整個檢修周期內均無內漏情況發生,改造效果顯著。
燃煤機組給水泵的作用是將除氧器中的水送往鍋爐,其中給水泵再循環調節閥如圖1所示,安裝在給水泵出口管道的支管上,接入除氧器,在機組啟動或低負荷運行中,確保給水泵具有維持安全運轉的水流量[10]。當鍋爐給水需要量很小或不需要流量時,為防止其產生過熱和汽蝕,就會打開再循環閥,使一部分高壓給水再回流到除氧器,來保證給水泵的安全運行。所以,在任何情況下都要求給水泵必須有一個最基本的流量,即給水泵的最小流量[11]。當鍋爐給水流量達到一定值時,再循環閥將會逐漸關閉,以提高給水泵運行的經濟性。

圖1 再循環調節閥流程圖
為直觀的了解對再循環閥的影響,現結合某電廠解列裝置進行檢查。如圖2所示為機組運行一段時間后,CV閥內件的沖蝕情況。該閥長期處于漏流狀態,密封面在短期內就會被高速流體沖壞,以致無法關嚴,隨著漏流越來越多,給水泵出口的高壓流體又重新回到除氧器,嚴重影響機組發電效率。

圖2 原CV閥內件沖蝕圖片
經過對閥門的解體研究,針對材質在密封設計上的特點,并結合電廠實際運行工況,分析原因可能是給水系統水質不佳和沖管質量管控不嚴有關,水中雜質顆粒鑲嵌,導致了閥芯與閥套出現劃傷和壓痕。
機組常態運行下,水質的處理技術要求及系統的安裝檢修工藝,難以保證給水品質,水中存在的懸浮顆粒,對軟密封帶來損害。同時,對管道內部的清潔標準要求不夠,也是造成管道內留有較多雜質的因素之一。然而,機組的安裝和檢修過程,檢驗程序和施工工藝相對簡單,無法做到無雜物及顆粒。所以,在現有條件下,對再循環閥進行相應改造是解決此問題的可選方向。
內漏是給水泵再循環閥最常見故障,引起內漏的原因一般包括沖刷和汽蝕兩種。
(1)再循環閥的沖刷分析
由于介質速度跟壓差有密切關系,流體速度在閥門內的最小斷面的下游少許最高,這種高流速現象會引起汽蝕腐蝕和磨損出現,閥門很快就會被沖毀,產生內漏。
在超超臨界機組中給水泵再循環閥的調節參數,如表1所示,要將給水壓力由38 MPa以上直接降為除氧器的壓力,閥前后壓差較高,即使閥門在小開度時,流速也非常高。所以,如果結構上無有效的節流措施,閥門的密封面就在短期內遭到嚴重沖刷,以致損壞。

表1 某超超臨界機組在循環閥最小流量參數
超(超)臨界機組采用直流鍋爐,要求再循環閥可調節給水流量,而不是開-關兩位式調節閥。同時,對給水泵再循環閥的嚴密性要求更高,容許內漏量很小;否則,不僅將對閥門本身造成沖刷,還會導致機組的效率降低。所以,大型機組給水泵再循環閥是火電廠最高端的流體控制組元,對其設計、加工和選材等,提出了很高的要求。
(2)再循環閥的汽蝕分析
由伯努利方程可知,流體在通過給水泵最小流量閥的密封面處時,通流面積減小,而流速增加,其靜壓力將急劇下降到流體的飽和壓力之下,從而產生嚴重汽蝕現象,在此過程中,沖擊波的壓力可高達2 000 MPa以上,遠超金屬材料的疲勞破壞極限,以至于給密封面帶來致命的破壞。
機組現采用的進口閥價格高昂,且存在嚴重的沖刷及汽蝕問題,閥門內漏頻繁,經多次檢修無法徹底解決問題。為此,針對再循環閥的結構特點,并結合電廠的實際情況,對原CV再循環閥進行了國產化改造。
為解決閥門高壓差問題,在再循環閥的閥芯上加節流槽、內鑲節流小件的迷宮式籠套閥套、提高閥內件的硬度、使用先導迷宮式結構等措施。在閥門構造上的具體改進方法如下:
(1)閥芯上加節流槽,可降低介質流速,減少沖刷,其結構見圖3。介質在經過間隙流時,由于軸與套的間隙極小,增加節流槽會使介質從間隙處流入節流槽時空間突然增大,介質會在節流槽中形成渦流,減緩流通速度。因此每增加一道節流槽,就會減小介質的滲漏,增大對密封面的保護。
(2)高進低出先導式整閥結構,上閥蓋處加金屬自密封,杜絕外漏,見圖4。

圖3 國產閥節流槽

圖4 國產閥先導迷宮式密封
(3)閥芯外徑處配密封環,對密封面起到輔助作用,減少了閥門開啟與關閉時發生異常振動;
(4)閥座下方加彈簧密封圈,配合石墨纏繞墊密封,防止介質沖刷閥體,造成內漏;
(5)閥套為迷宮式籠套,內鑲節流小件,節流小件通過不斷改變流向,降低流速,并將節流小件的位置布置為等百分比調節型,可保證全行程調節?,F有的常規疊片式迷宮閥籠,所采用的節流型式均為轉折節流,而改造后采用鑲嵌式節流小件,節流型式為轉折對沖式節流,節流能力是國內外同類型產品的3倍以上,并實現了迷宮式閥門保證關斷型的同時也具備了調節性;
(6)閥內件硬度達到HRC70度,耐沖刷能力強,壽命更長。閥內件選用硬度極高的440B(9Cr18MoV),采用高級熱處理工藝,使閥內件的硬度達到HRC70度左右,遠遠高于同類產品HRC45左右,硬度的保證,極大提高了閥門的耐沖刷能力。
改造后的迷宮式結構見圖5,由迷宮式閥芯、籠套閥套和節流小件組成,和此前相比,更為先進合理。流體每通過一個節流小件時,經過九道迷宮,流體方向不斷改變,通過10級以上節流降壓后,能量大量消耗,保證了在密封面處的速度不會很高,減弱了流體對密封面的沖刷的同時,又防止了閃蒸空化破壞。

圖5 改造后內鑲節流小件的迷宮式籠套閥套
流體介質在節流小件內多次90°折轉,每次折轉相互對沖,能量不斷消耗;折轉流向的同時,介質在通過節流小件時,分路流入的流體同時發生正面對沖,能量相互消耗,如圖6所示。迷宮閥套布置成整體對沖結構,使得流體介質在閥套進行空間對沖,能量相互消耗??筛鶕嶋H情況,設置不同的節流折轉級數,如圖7所示。

圖6 節流小件內對沖

圖7 迷宮閥套整體對沖
在解決關斷嚴密性的問題上,采用了以下方法:閥內組件的熱處理工藝,確保了高硬度(HRC70左
右)的同時,又具有極好的韌性;錐型硬密封,確保關斷比壓,實現泄漏標準;合理的間隙控制,實現過封組合密封;迷宮型節流,避免閥內空化作用的發生。
在調節靈活性的設計上,改造后的調節閥采用以下方法:閥芯不受閥門前后高壓差的影響,消除了不平衡力,閥門的開啟和關閉,只取決于填料摩擦系數;閥桿直徑設計很小,減小了填料摩擦力;采用柔性石墨加鎳絲填料,可顯著減小摩擦。
從2015年開始,某廠連續投用過4臺,整個投用過程中有一臺閥芯下端出現過卡澀,經過計算、分析,是由于安裝時同軸度問題所致,其余閥門運行均處于正常狀態,在機組檢修周期內均無內漏情況發生。
針對進口的再循環閥頻繁內漏的故障,結合國內水質特點,在超超臨界660 MW機組上進行了再循環閥國產化改造,采用先導密封、節流小件等特殊的結構及流體控制方式,有效的解決了密封面汽蝕、沖刷等嚴重問題。經一個檢修周期的運行,現場閥門關閉嚴密,閥門在關閉情況下,閥體溫度保持在50 ℃左右,節省能耗,提高熱經濟性,保證了閥門及系統長期經濟安全運行。
給水泵再循環閥在發電機組中因所受運行環境影響,損耗較大,盡管采取其他措施可減緩損壞,但仍屬于耗材。尤其在當下形式,使用進口原件檢修、更換代價高,給發電廠帶來較大負擔,所以本文所提出的改造技術,也可以應用于同類型的閥門;所倡導的改造思想值得所有工業生產單位學習,打破技術壁壘,加強自主創新。