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超超臨界1 030 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)異常處理

2021-03-11 02:54:42童小忠
節(jié)能技術(shù) 2021年1期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)

陳 杰,童小忠

(浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 311121)

0 引言

高參數(shù)汽輪機(jī)組是火電技術(shù)未來主要發(fā)展方向[1],1 000 MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組由于其卓越的經(jīng)濟(jì)性在火力發(fā)電裝機(jī)容量中占據(jù)了可觀的份額[2]。相較于其它類型機(jī)組,該類型機(jī)組具有典型的軸系結(jié)構(gòu)為四缸、雙支撐布置,轉(zhuǎn)子總長(zhǎng)度達(dá)37 m,加上發(fā)電機(jī)長(zhǎng)度,汽輪發(fā)電機(jī)組總長(zhǎng)度達(dá)54 m。如此長(zhǎng)度的軸系布置更易于出現(xiàn)軸系振動(dòng)的問題,這就對(duì)軸瓦穩(wěn)定性設(shè)計(jì)和安全運(yùn)行提出了較高的要求[3-4]。

機(jī)組在大范圍變負(fù)荷運(yùn)行過程中,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行在非設(shè)計(jì)工況往往會(huì)引發(fā)轉(zhuǎn)子的振動(dòng);同時(shí),引起振動(dòng)的各因素之間還具有一定的耦合性。在國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究中,有學(xué)者提出基于調(diào)節(jié)閥組開啟順序改造的解決方案[5],嘗試?yán)迷摲桨笇?shí)現(xiàn)振動(dòng)問題的解耦;另一方面,由于軸承失穩(wěn)引起的軸系振動(dòng)也是該問題的典型特征之一[6],最有效且最常用的解決方案是通過計(jì)算振幅與配重之間的耦合關(guān)系,以對(duì)軸瓦配重進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)[7],進(jìn)而改善機(jī)組的振動(dòng)問題。

然而,對(duì)于某些超超臨界機(jī)組來說,在設(shè)計(jì)上會(huì)出現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊遮擋一部分無法加重、#8,#9瓦軸振相位反相無法通過低發(fā)對(duì)輪加重降低#10瓦軸振等問題。對(duì)此,本文針對(duì)該機(jī)型特點(diǎn),對(duì)#10、#2瓦進(jìn)行了加重處理;在此基礎(chǔ)上,通過分析振動(dòng)數(shù)據(jù)的規(guī)律,判斷出了導(dǎo)致振幅超限的原因,并給出相應(yīng)處理建議。

1 機(jī)組概況

某電廠采用N1030-25.0/600/600超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)。該機(jī)型首次采用節(jié)流配汽、1 200 mm低壓末級(jí)葉片。如圖1所示,機(jī)組的軸系結(jié)構(gòu)主要由高、中、低壓轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子構(gòu)成,其中低壓轉(zhuǎn)子分為低壓轉(zhuǎn)子A和低壓轉(zhuǎn)子B。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向從汽輪機(jī)往發(fā)電機(jī)看為逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。其中高壓、中壓轉(zhuǎn)子使用可傾瓦軸承支承,低壓轉(zhuǎn)子使用橢圓軸承支承,各轉(zhuǎn)子間由剛性聯(lián)軸器連接,共11道撐持軸承。

圖1 轉(zhuǎn)子軸系布置示意

該機(jī)組投產(chǎn)后,變工況運(yùn)行時(shí)機(jī)組在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了#10瓦軸振幅值大,#1瓦軸振爬升;滑參數(shù)停機(jī)時(shí)#5,#6瓦軸振大等異常現(xiàn)象。

綜上所述,亟需設(shè)計(jì)一套振動(dòng)解決方案。

2 軸振幅值大的處理措施

2.1 #10瓦處理措施

自該機(jī)組在2014年9月投入運(yùn)行以來,汽輪發(fā)電機(jī)組軸系穩(wěn)定,各軸瓦溫度正常,機(jī)組各主要參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求。2016年3月機(jī)組第1次A修,未對(duì)軸系、軸瓦進(jìn)行處理。A修結(jié)束后,機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn),達(dá)到轉(zhuǎn)速3 000 r/min后,#7~#10瓦振動(dòng)幅值見表1。低壓B缸前后瓦、發(fā)電機(jī)前瓦的軸振幅值均在優(yōu)秀水平,#10瓦X、Y向軸振通頻幅值分別為20 μm、80 μm,10Y振動(dòng)超過優(yōu)秀值76 μm。

表1 動(dòng)平衡前、后#7~#10瓦振動(dòng)幅值

由此可見,10Y振幅值變化不大,同時(shí)相位一直處在穩(wěn)定狀態(tài)。為確定10Y振動(dòng)幅值大的原因,進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),保持其他參數(shù)不變,分別進(jìn)行變有功、變無功、變密封油溫、變氫溫試驗(yàn),10Y振動(dòng)幅值無明顯變化。根據(jù)傳熱和材料本構(gòu)行為的數(shù)學(xué)模型[8],判斷該振動(dòng)為普通強(qiáng)迫振動(dòng),同時(shí)轉(zhuǎn)子可能存在一定程度上的不平衡問題。考慮到#8,#9瓦振動(dòng)反相,在低發(fā)對(duì)輪上加重將不利于#8瓦振動(dòng),嘗試在#10,#11瓦之間加重。加重方案為:在勵(lì)磁機(jī)風(fēng)扇環(huán)上加重0.18 kg。

加重后機(jī)組重新啟動(dòng),10Y振動(dòng)幅值較動(dòng)平衡前降低,負(fù)荷876 MW下,10Y振動(dòng)通頻幅值為67 μm,達(dá)到優(yōu)秀水平。

計(jì)算勵(lì)磁機(jī)風(fēng)扇環(huán)上加重對(duì)10Y振動(dòng)的影響系數(shù)幅值為50 μm/kg,為取得更好的動(dòng)平衡效果需增加平衡塊重量。但風(fēng)扇環(huán)上加重位置少,平衡塊質(zhì)量小,使得加重效果有限,有必要時(shí)可使用高密度平衡塊或加工質(zhì)量更大的平衡塊。

2.2 #1處理措施

機(jī)組投產(chǎn)后1X,1Y軸振幅值緩慢爬升,至2016年A修前,1X,1Y軸振通頻幅值分別達(dá)72 μm,85 μm。因高壓轉(zhuǎn)子靠#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊擋住一部分,無法安裝平衡塊,未做動(dòng)平衡。A修完畢,機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn),但1X,1Y軸振幅值繼續(xù)緩慢增大,通頻幅值最終分別穩(wěn)定在95 μm,120 μm。

機(jī)組運(yùn)行中,#1軸承3個(gè)金屬溫度測(cè)點(diǎn)測(cè)量值為61 ℃,76 ℃,51 ℃(最大偏差達(dá)25 ℃),與該電廠另一臺(tái)同型號(hào)機(jī)組#1軸承金屬溫度72 ℃,87 ℃,67 ℃相比偏低10 ℃,說明#1軸承承載偏輕。2017年調(diào)停期間,#1軸承進(jìn)行抬瓦處理,上抬0.13 mm。機(jī)組啟動(dòng)后,#1軸承瓦溫未見明顯變化,1X,1Y軸振幅值未減小。

2017年C修期間,為降低#1瓦軸振幅值進(jìn)行了以下處理:

(1)為縮小金屬溫度測(cè)量值偏差,將#1軸承向鍋爐側(cè)移動(dòng)50 μm。

(2)機(jī)組多次啟停1X,1Y軸振均維持在同一水平,運(yùn)行中相位穩(wěn)定,以1倍頻分量為主,與機(jī)組調(diào)試階段1X,1Y振動(dòng)與負(fù)荷關(guān)聯(lián)程度大,機(jī)組高負(fù)荷下1X,1Y軸振幅值突增,且振動(dòng)增量以低頻分量為主的現(xiàn)象不一致,可排除汽流激振與動(dòng)靜部件碰磨耦合的因素[9],由此判斷可能由于高壓轉(zhuǎn)子在質(zhì)量上存在一定程度的不平衡問題[10-11]。由于高壓轉(zhuǎn)子#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊遮擋,無法安裝平衡塊,加重位置只能選#2瓦側(cè)平衡孔。

加重前#1,#2瓦X,Y向軸振同相分量分別為:47.4 μm∠80.4°,61.0 μm∠311.2°。考慮到#1,#2瓦軸振存在較大的同相分量,為避免動(dòng)平衡后#2瓦軸振幅值增大過多,適當(dāng)減小加重質(zhì)量。由于缺少同類機(jī)型轉(zhuǎn)子的影響系數(shù),影響系數(shù)取經(jīng)驗(yàn)值150 μm/kg,機(jī)械滯后角取20°。加重方案為:在高壓轉(zhuǎn)子#2瓦側(cè)平衡孔處加重0.35 kg。

動(dòng)平衡后機(jī)組沖轉(zhuǎn)并網(wǎng),1X,1Y軸振通頻幅值曲線如圖2所示。滿負(fù)荷工況下1X,1Y軸振幅值均較動(dòng)平衡前減小,1Y軸振通頻及1倍頻幅值均減小30 μm以上,但2X,2Y軸振幅值有所上升,見表2。因機(jī)組帶負(fù)荷,未進(jìn)行加重調(diào)整。

表2 滿負(fù)荷工況下動(dòng)平衡前、后#1,#2瓦振動(dòng)幅值

圖2 動(dòng)平衡后1X,1Y通頻振動(dòng)幅值

由于#1,#2瓦振動(dòng)同相分量大,動(dòng)平衡降低#1瓦軸振幅值會(huì)提高#2瓦軸振幅值,后續(xù)處理時(shí),為防止2Y軸振超過優(yōu)秀值范圍,在#2瓦側(cè)平衡孔的加重質(zhì)量以不超過0.15 kg為宜。

3 滑參數(shù)停機(jī)#5、#6瓦軸振大的原因分析

3.1 停機(jī)過程中振動(dòng)情況

2017年1月機(jī)組調(diào)停,停機(jī)前低壓轉(zhuǎn)子A、低壓轉(zhuǎn)子B振動(dòng)幅值均在75 μm以內(nèi)。機(jī)組負(fù)荷降至350 MW時(shí),5Y,6Y軸振幅值分別為75 μm,46 μm,5Y,6Y軸振幅值出現(xiàn)爬升-回落-爬升的現(xiàn)象,如圖3所示。負(fù)荷降至150 MW時(shí),5Y軸振幅值已達(dá)到152 μm,機(jī)組打閘停機(jī)。轉(zhuǎn)子惰走過程中,低壓轉(zhuǎn)子部分在過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)出現(xiàn)了振動(dòng)幅度較大的問題,5Y,6Y振動(dòng)幅值分別達(dá)192 μm,256 μm。

圖3 機(jī)組滑停5Y,6Y振動(dòng)異常曲線

3.2 原因分析

機(jī)組負(fù)荷350 MW以上時(shí),#5,#6瓦軸振平穩(wěn)。負(fù)荷降至350 MW以后,5Y,6Y軸振開始爬升,同時(shí)低壓轉(zhuǎn)子B的前后軸承振動(dòng)幅值也隨之變化,說明整個(gè)過程中5Y,6Y振動(dòng)信號(hào)為真實(shí)信號(hào)。整個(gè)停機(jī)過程中,各瓦的振動(dòng)幅值無階躍,可排除軸系部件飛脫的可能,振動(dòng)為強(qiáng)迫振動(dòng)。5Y,6Y振動(dòng)幅值在打閘前已達(dá)到正常運(yùn)行值的2倍以上,即疊加了新的臨時(shí)不平衡量,從而產(chǎn)生轉(zhuǎn)子惰走過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)幅值大的現(xiàn)象。以往的滑參數(shù)停機(jī)過程中,低壓轉(zhuǎn)子B曾發(fā)生過相似的問題,在后續(xù)的啟動(dòng)及帶負(fù)荷過程中振動(dòng)均恢復(fù)正常水平,說明這種臨時(shí)不平衡量不需要進(jìn)行特殊處理。轉(zhuǎn)子在低負(fù)荷下產(chǎn)生熱彎曲的可能性較大,而低轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)子晃度大佐證了這一判斷。

引發(fā)低壓轉(zhuǎn)子熱彎曲的可能原因有碰磨和轉(zhuǎn)子遇冷。由于缸體剛度低,形變量大,使軸封水平方向的間隙變小,進(jìn)而導(dǎo)致碰磨,產(chǎn)生熱彎曲;另一方面,打閘前及惰走過程中,軸封母管壓力異常波動(dòng)(如圖4所示),可能使軸封參數(shù)與轉(zhuǎn)子溫度不匹配,導(dǎo)致振動(dòng)進(jìn)一步爬升。

圖4 停機(jī)過程振動(dòng)與軸封母管壓力曲線

隨后的2次機(jī)組啟動(dòng)中,低壓缸各瓦振動(dòng)均恢復(fù)正常,表明機(jī)組通流部件無本質(zhì)性變化。

建議機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)時(shí)按運(yùn)行規(guī)程控制好參數(shù)和滑停速率,減小降負(fù)荷變化速率,直至3 MW/min左右。加強(qiáng)對(duì)主蒸汽參數(shù)、軸封蒸汽參數(shù)的監(jiān)視,避免溫度、壓力出現(xiàn)大的波動(dòng),加強(qiáng)汽輪機(jī)本體及軸封疏水,防止啟停過程中出現(xiàn)汽輪機(jī)接觸冷汽或疏水不暢現(xiàn)象。停機(jī)過程20%負(fù)荷以下,適當(dāng)降低機(jī)組真空運(yùn)行(88~92 kPa),防止低壓缸變形,影響機(jī)組振動(dòng)。

4 結(jié)論

針對(duì)某1 030 MW機(jī)組投產(chǎn)后呈現(xiàn)出的振動(dòng)情況,本文結(jié)合數(shù)據(jù)分析方法與優(yōu)化調(diào)整操作對(duì)機(jī)組進(jìn)行處理,得到如下結(jié)論:

(1)通過振動(dòng)試驗(yàn)及頻譜分析,判斷出#10瓦振動(dòng)的問題是由于轉(zhuǎn)子不平衡引起的。隨后,本文在勵(lì)磁機(jī)風(fēng)扇環(huán)處進(jìn)行了該機(jī)組自出廠以來的首次加重0.18 kg后,10Y振動(dòng)改善。

(2)由于振動(dòng)頻譜中無低頻分量,判斷#1瓦振動(dòng)與機(jī)組負(fù)荷無關(guān),原因?yàn)楦邏恨D(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡所致。本文在#2瓦側(cè)平衡孔加重0.35 kg后,#1瓦振動(dòng)下降。

(3)此外,機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)#5、#6瓦軸振大為摩擦振動(dòng)和轉(zhuǎn)子過臨界二者疊加造成,無需特殊處理。

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