甘俊林 白代文 楊中偉 柳靖宇 陳德毅

摘 要:通過對澳大利亞N66鋼梁車中梁的組裝順序、質(zhì)量、焊接進行調(diào)查與分析,針對中梁完成后腹板傾斜大,增加了下工序底架組對操作難度,出現(xiàn)中梁腹板與大橫梁腹板間隙大,需要調(diào)修并工作量大、影響車體寬度公差,成為制約生產(chǎn)的瓶頸工序的情況,提出在中梁下蓋板、隔板、腹板、上蓋板組對班組來控制箱型中梁的傾斜變形,減輕了下工序勞動強度,提高整車生產(chǎn)效率,滿足精益生產(chǎn)要求。
關(guān)鍵詞:N66合梁;下蓋板;腹板;上蓋板
一、中梁結(jié)構(gòu)
N66中梁為全鋼焊接整體承載結(jié)構(gòu),主要由下蓋板、隔板、腹板、上蓋板等組成。如圖示:
本文通過N66組對的工裝結(jié)構(gòu)、組焊工藝進行調(diào)查與分析,針對中梁腹板產(chǎn)生傾斜,影響下工序底架組對大橫梁工序操作難度(間隙較大、平面度),出現(xiàn)此情況后影響大橫梁進行配切、打磨、車寬、調(diào)修工作量大,成為制約生產(chǎn)的瓶頸工序,提出組焊下蓋板工藝優(yōu)化,腹板(1)(2)繞度相同并均勻,上蓋板組焊工藝,中梁合梁工藝優(yōu)化,通過工藝優(yōu)化保腹板的傾斜度。
二、現(xiàn)場調(diào)查
21年生產(chǎn)類似的箱型梁車型約600輛中梁傾斜慣性質(zhì)量問題進行了統(tǒng)計分析記錄,因中梁傾斜嚴重影響現(xiàn)車體底架線生產(chǎn)效率與返修率。箱型中梁結(jié)構(gòu)不同變形也不相同,澳大利亞5關(guān)節(jié)車中梁傾斜度在3到15mm,澳大利亞N76集裝箱平車傾斜一般在3到12mm左右,澳大利亞鋼梁車N69 N68中梁的傾斜度控制在3到10mm,超出了工藝規(guī)定的范圍最大不超過6mm,需要調(diào)修與返修量大。
下蓋板組焊
N66下蓋板長度約23.5m,下蓋板高度差在405mm,最寬為780mm,由下蓋板1、下蓋板2、下蓋板3組成,放在平臺上點焊后進行焊接,出現(xiàn)旁彎超出工藝要求,進行返修。
1.中梁腹板組焊
中梁腹板由1位腹板與2位腹板組成,長度約23.5m,腹板寬度為800mm,由腹板(1)(2)(3)(4)(5)(6)組成。在裝配時經(jīng)常出現(xiàn)腹板的繞度偏差,焊接后出現(xiàn)繞度不均勻,(1)(2)位腹板繞度不匹配,導致焊接完成后返修。
2.合梁工藝流程
將下蓋板吊入胎型,畫出中心線與隔板線,用直角尺組對隔板,腹板中心線與下蓋板對正,并進行下蓋板與腹板的嚴縫,直到組裝完成。
3.上蓋板組對工藝
上蓋板(1)(2)(3)吊入平臺上,調(diào)整上蓋板的直線度后進行定位焊,定位完成后采用埋弧焊進行雙面焊接,完成后切掉引弧板,打磨接頭,進行探傷后交出。
三、原因分析及改進方案
1.原因分析
通過對原N66中梁交出的變形原因分析:
1)下蓋板的變形。
下蓋板約23.5m,易出現(xiàn)旁彎,下蓋板(1)數(shù)控切割后在進行矯平時會出現(xiàn)旁彎。下蓋板上有兩個折彎角度,折彎線出現(xiàn)偏差,導致折彎后工件對角線偏差影響組對時間隙,間隙大小影響焊接應力不同導致下蓋板變形大。
2)中梁腹板的繞度
腹板預制繞度40mm,腹板2、腹板3板自帶一定繞度,在組對時為了控制繞度均勻性與預制高度,對接焊縫常出間隙不一致,導致焊接層數(shù)道數(shù)不同,由于焊接本身就是一個不均勻的加熱,所以焊接后的變形量不同,導致腹板的繞度不同,影響中梁合梁的變形量。
3)合梁時腹板的匹配
合梁時下蓋板吊入胎型,先組對隔板,將腹板(1)(2)分別吊入下蓋板上,腹板的繞度不同影響到中梁傾斜度大小,假如腹板(1)(2)繞度不一致,出現(xiàn)下蓋板與腹板連接位置出現(xiàn)間隙,嚴縫時下蓋板與腹板貼合,下蓋板就會不水平,下蓋板上的隔板就會產(chǎn)生傾斜,腹板與隔板定位焊完成后,腹板也產(chǎn)生了傾斜,所以腹板(1)(2)的繞度直接影響到中梁的傾斜度。
4)上蓋板的直線度
上蓋板組對時上蓋板直線度也與中梁的傾斜度息息相關(guān),組對時保證中梁腹板與上蓋板兩側(cè)的搭量相等,當上蓋板有旁彎就會導致水平中梁,被強制產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力組對,使中梁產(chǎn)生傾斜。
2.改進方案
1、采用胎型長度約24m的平臺,進行正裝組對,在兩端心盤與沖擊座位置提前作一個405mm的高度差平臺,在平臺上畫一條基準線為24m,使下蓋板時中心線與基準線相重合,在下蓋板(1)(2)(3)位置加上兩個定位擋,用于控制下蓋板時直線度,旁彎大于3mm進行調(diào)修。調(diào)整直線度符合要求后進行定位焊,再次檢查下蓋板與定位擋穩(wěn)合后進行定位焊,當板厚18mm采用多層焊接第一層與第二層采用二氧化碳焊接,蓋面層采用埋弧焊進行焊接。
2、提前預制一個長度為24mx4m平臺,組對腹板(1)(2),腹板變節(jié)面高度差為108mm,技術(shù)要求中梁交出繞度為24-30mm,在組對時候預制繞度為40mm左右。畫出2條間距為40mm直線為定位的基準線,檢查來料的繞度合格后進行拼接。腹板(1)(2)繞度均勻相等后定位點焊。采用埋弧焊進行雙面焊接,在焊接胎位加上一個繞度檢查定位擋用于測量焊接完成繞度,并做好測量腹板繞度記錄,便于下工序組焊。
3合梁組對
1)將中梁下蓋板吊入合梁胎型,心盤位置緊靠胎型的定位擋,用定位卡緊裝置固定下蓋板的心盤位置,檢查定位擋與下蓋板間隙和下蓋板旁彎。若旁彎小于3mm即可進行隔板組裝,大于3mm就要采取火焰矯正,矯直后進行下一步。
2)畫出下蓋板中心線,隔板的長度定位線,采用直角尺畫出隔板的中心線。組對時,使隔板中心與下蓋板中心重合并垂直后進行定位點焊。
3)將1、2位腹板分別吊入胎型,調(diào)整腹板中心與下蓋板中心重合后,從中間往兩端進行定位點焊。先點下蓋板與腹板的平角焊,再點隔板與腹板的立焊,同樣的方法直到定位焊完成。
4)吊出胎膜進行中梁內(nèi)部焊接,采用多人由內(nèi)而外同時從中間向兩端焊接。
5)焊接完成后中梁進行清理打磨、磁粉探傷、油漆,吊入下工序組對上蓋板。
4上蓋板組對
上蓋板(1)(2)(3)吊入平臺上,調(diào)整上蓋板的直線度后進行定位焊,定位完成后采用埋弧焊進行雙面焊接,完成后切掉引弧板,打磨接頭,進行探傷后交出。
將焊接完成的中梁吊入胎膜中進行組對上蓋板,將心盤位置完全與胎膜嚴絲合縫并用夾具固定,檢查上蓋板焊接完成后直線度小于3mm進行組對,調(diào)整上蓋板中心與中梁中心重合,控制上蓋板與腹板兩邊的達量兩邊相同,上蓋板處于水平位置進行點焊直到完成。先畫出上蓋板橫向中心線,使上蓋板橫向中心與中梁中心重合后,調(diào)整左右間距相等和水平后進行定位點焊,點焊完成后吊入下工序進行焊接。
四、方案實施后效果
該方案實施是公司以裝備保工藝、以工藝保質(zhì)量的具體實施,中梁工裝改造后投入到批量生產(chǎn)當中。經(jīng)過后期的76輛招標N66車批量生產(chǎn)證明,該工藝改善保證了N66中梁制作質(zhì)量符合工藝要求,中梁應旁彎、繞度、傾斜出現(xiàn)超差矯正僅4臺比率約6%。比原先58.75%有了明顯的降低,大大提高了N66車的生產(chǎn)效率及外觀質(zhì)量,同時減輕了作為瓶頸工序底架組對的操作難度,減輕員工勞動強度,提高生產(chǎn)效率,滿足精益生產(chǎn)要求。
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