劉建國,林 東
(首都航天機械有限公司,北京 100076)
CK5116 立式車床,使用華中數控系統,操作者進行橫梁升降動作后出現報警“橫梁夾緊異常—G3014.11”,復位報警不能清除。
根據報警信息和梯形圖在線診斷發現,由于橫梁升降動作未完成產生報警。通過梯形圖控制邏輯,梳理橫梁升降動作基本流程:①滑枕移動到工作臺中央;②啟動橫梁升降;③橫梁微升;④橫梁微升到位后拔銷子;⑤橫梁鎖緊油缸放松;⑥橫梁升/降到指定擋位;⑦插銷子;⑧橫梁微降;⑨微降到位后橫梁鎖緊油缸夾緊;⑩動作完成。
從整個流程看,故障出現在最后階段步驟⑨。根據報警信息查看梯形圖,判斷是由于鎖緊壓力SP6 未到,超出設定時間導通G3014.11 報警。
檢查壓力開關,有可能是壓力開關損壞或油泵打油壓力不夠。查看高壓泵壓力表沒有壓力,松開橫梁加緊油管也沒有油。可以斷定是總壓力沒有建立,高壓油泵出口油管也沒有油。電機油泵正常運轉,故障點鎖定在高壓齒輪泵。
脫開齒輪泵與電機,檢查電機軸與法蘭連接處和鍵塊無損傷,排除電機運行而齒輪泵不運行。分解過程中發現該齒輪泵體溫度極高,齒輪泵連續工作并沒有油冷卻,高溫造成內部磨損。分析梯形圖(圖1),發現該高壓油泵在設備一開機就開始啟動工作,一直到機床關機才停止。分解齒輪泵后發現內部齒輪磨損嚴重,更換新齒輪泵安裝并試機,機床橫梁升降動作正常且無任何報警。
反復查看該數控立車液壓系統圖,可以看出橫梁鎖緊油缸夾緊要求機床系統壓力為2.5 MPa。未有橫梁升/降指令時,橫梁一直處于夾緊狀態,有橫梁升/降指令后,橫梁鎖緊油缸才松開(泄壓),如圖2 所示。
橫梁油缸夾緊系統都是一個密閉環節,并且有蓄能器保壓,而高壓油泵一直處于不間斷工作狀態,造成電機和油泵的損耗和能源浪費。嘗試重新設計橫梁鎖緊控制邏輯,減少電機油泵損耗和能源消耗。

圖1 程序1

圖2 橫梁鎖緊松開控制
如圖3 所示,X5.6 為SP7 壓力繼電器,X5.6 為1 時表示設定壓力到達,為0 時表示未達到設定壓力。當設定壓力未到達時,X5.6 接通R80.0,高壓泵啟動工作,運行2 min 后停止工作(高壓泵打壓能力為5 MPa),直到下次X5.6 壓力不夠時才會再次啟動。

圖3 程序2
調試過程中發現,執行橫梁升降控制過程中,橫梁夾緊油缸不能松開并產生橫梁松開超時報警。開檢查電磁閥YV3 得電,閥芯動作,可是壓力沒有下降,橫梁夾緊油缸沒有松開。從新分析液壓圖發現,該設備液壓控制是高壓泵一直處于工作狀態,當壓力滿足后,液控單向閥才被打開(圖2),電磁閥動作,橫梁夾緊壓力降低。改進后液壓泵沒有工作,電磁閥線圈得電而閥芯未動作,橫梁夾緊壓力無變化,因此在控制橫梁升降動作時要啟動高壓泵。
當滑枕位于X 軸中間位置時(X11.5=1),并在手動模式(F2564.2=1),啟動橫梁按鈕(X6.6=1),啟動高壓泵。經過反復驗證,橫梁升降控制和夾緊放松壓力正常。為驗證改進后效果,在梯形圖中編寫一段計數程序采集高壓泵啟動頻率,如圖3 所示,高壓泵啟動,Y2.7 的上升沿為計數觸發,計數存放在B77 中。經過長時間觀察,統計高壓泵一周平均啟動8 次,大大降低了電機和油泵的損耗,節省了能源。
隨著工業迅猛發展,液壓技術在數控設備中的應用越來越廣泛。油缸內的油液具有作用力大、動作反應速度快、精度高,以及便于自動化操作的特點,使得傳動技術越來越受到人們青睞,掌握液壓控制技術非常重要。本文故障設備為改造設備,在控制設計上往往存在一些漏洞,這就要求設備維修人員在使用過程中不斷進行邏輯控制優化,不僅能提高設備效率,也能不斷提升工作能力。