熊 烈,劉海燕
(南通經濟技術開發區通盛排水有限公司,江蘇南通 226017)
對于污水處理設施而言,工藝的選擇是基礎,設備的穩定運行是關鍵。隨著環保要求的不斷提高,污水處理廠不斷引進一些先進的污水處理成套設備,以滿足特定條件下污水處理的需求,這些成套設備往往自帶完整的自控系統。數字技術與傳統設備的高度融合,使成套設備的穩定運行不僅取決于傳統硬件設備,還要依靠軟件系統。
某工業園區污水處理廠,采用“水解酸化+AAO+高效沉淀+活性碳+消毒”工藝,對園區的綜合污水進行處理。在生產中發現濕法投加粉末活性碳系統故障頻發,一定程度上影響了設施的穩定運行,加大了操作人員的勞動強度,對降本增效也產生了不利影響。其中,AAO 為Anaerobic-Anoxic-Oxic 的簡寫,即厭氧—缺氧—好氧法。
這是某型粉末活性碳濕法投加成套設備,用于向活性碳吸附工段投加粉末活性碳。其工作原理為:粉末活性碳(200 目,即0.075 mm)存儲在料倉中,通過螺旋喂料機投加到潤濕罐中;潤濕水補水泵將潤濕水送進入潤濕罐;潤濕罐中裝有攪拌器,將粉末活性碳與水攪拌潤濕,形成粉末活性碳與水的混合物;再通過投料泵將混合物送入活性碳吸附池(圖1)。整套設備設有一個PLC 站,負責采集相關的各種信號,經過計算后協調和控制所有的設備運行。

圖1 粉末活性碳投加系統
潤濕罐內的液位信號是整套設備的關鍵參數之一,多個設備的啟停與之關聯。為了測量潤濕罐內的實時液位,原系統根據連通器原理設置了旁路測量管,在測量管內安裝有液位計,液位信號經過變送器轉換成4~20 mA 模擬信號變送至PLC,經過模擬量數據采集模塊轉換成數字信號,通過程序運算,輸出各種控制信號,控制多個外圍設備的運行。
系統投產后故障不斷,喂料機、攪拌器、補水泵、投料泵等設備經常損壞,還多次出現潤濕罐堵塞、粉末活性碳溢出等現象。工藝專業認為,粉末活性碳向水中投加,必須要有足夠強度的攪拌,如果攪拌不夠會出現以下情況:
(1)粉末活性碳不能及時分散到水中,而是漂浮在水面上、形成堆積,堵塞螺旋喂料機的下料通道,造成喂料機損壞。嚴重時活性碳粉末能反向通過下料通道頂部的觀察窗溢出,在氣流影響下形成揚塵污染。
(2)已經分散到水中的粉末活性碳的沉降速度很快,容易沉淀,形成一種碳泥堵塞管道,嚴重時會阻礙攪拌槳葉的運行,造成攪拌器損壞。
因此,罐內高強度的攪拌是工藝所必須。但是,罐內高強度的攪拌又造成旁路測量管內液位的上下變化過大,液位測量信號隨機劇烈振蕩。根據初步觀察,測量管內液位的上下震蕩幅度超過0.4 m。潤濕罐總深1.1 m,去掉上、下的無效深度后,有效深度為0.8 m,再設HH、H、L、LL 四個液位,實際工作液位0.6 m。這樣,測量值的變化幅度占實際工作液位的66.7%,因此系統很難建立穩定的工作狀態,經常可以觀察到多個設備的閃停或閃動,變化頻繁從而導致各種故障。
根據以上初步分析,系統不能穩定工作的癥結疑似PLC 得不到相對穩定的、接近真實液位的測量值。筆者嘗試采用流體阻尼的辦法來穩定測量管液位,但因阻尼孔容易堵塞而失敗。為進一步深入分析,采集了一段PLC 內部液位信號變量數據,采樣頻率為1 次/s,長度為220 s,將其導入Matlab,作出波形圖(圖2)。
由圖2 可以看出:
(1)所有數據均圍繞某個中心值上下波動,形成噪聲(高頻信號)。根據實地觀察,旁路測量管內的液位確實在劇烈變化,但這顯然是機械攪拌擾動所致,潤濕罐內的真實液位并沒有發生如此劇烈的變化。

圖2 波形圖
(2)所有測量值所反映的總趨勢的變化不大(低頻信號)。事實上液位是變化的,但從時間尺度上比較,真實液位變化的時間尺度要遠遠大于噪聲變化的時間尺度。
至此,故障原因基本得到證實。這是一個較為典型的低通濾波(Low-pass Filter)問題。基于已建立的系統數學模型,從夾雜著隨機噪聲的系統輸入/輸出的量測數據中,采用統計方法,針對一定統計規則(如最小方差估計、極大似然估計、最小二乘估計等)求出系統狀態的最優估計,即最優濾波是閉環系統最優控制工程實現的前提[1]。達到這個目標有兩個方案,方案1 是更換符合本案例的、具有濾波功能的液位計,方案2 是對系統軟件進行升級改造,增加數字濾波功能。針對這兩個方案,比選結果見表1。

表1 改造方案比選
通過比選,方案2 成為首選。連續生產中液位信號是時間序列數據,時間序列可能由趨勢、季節、循環這3 個成分中的某些或全部再加上隨機成分構成,可以分解的序列的最簡單形式為可加模型(Additive model)[2]:Xt=μt+γt+εt。其中,Xt表示時間序列,μt表示趨勢成分,γt表示季節成分,εt表示擾動成分或誤差成分。
可以通過數學方法轉換成平穩序列[2],消除擾動成分和季節成分,揭示趨勢成分。算法有很多,其中比較常用的是加權移動平滑。加權的基本思想可以描述為:設有兩個觀測值a 和b,其權值分別為wa和wb,如果a 的不確定度高于b,那么權值wa就應低于wb。也就是說,由于b 的可靠性高于a,因此其對數據擬合的影響應該更大[3]。中心移動平均對于直觀觀測時間序列所蘊含的趨勢是很有用的,因為平均值可以消除季節性和噪聲的影響,可以使得趨勢更加明顯[4]。所以,對于一時間序列觀測值yt,在該數據序列上開一個窗口(Span),窗口寬度為2n+1,則:

yi——i 時的觀測值,t-n≤i≤t+n
ki——各觀測值yi的相對計算系數
n——窗口中心點的鄰域寬度
工程使用的PLC 為S7-200SmartSR40,模擬量擴展模塊為EMAE04,均為廣大工程技術人員所熟知并在工程實踐中有廣泛應用。技改參數:數據窗口(Span)寬度為7(即n=3),ki值默認1.0,該值可以由工藝工程師在調試時通過操作觸摸屏進行修改,采樣頻率1 次/s,窗口移動由一個數據條數(Item)為7 的FIFO(First In First Out,先進先出)實現。
濾波后的數據波形見圖2 中的濾波后曲線。由圖可見,平滑后的數據噪聲明顯減輕,更加接近真實液位。生產實踐證實,寬度為7、ki=1.0 的移動平滑已經能夠滿足生產要求。經過以上軟件技術改造,設備頻繁動作的現象消失,系統可靠性大大增強,保障了生產,減輕了工人勞動強度,節省了設備工程投資和維修資金。截至筆者發稿時,系統已經穩定運行超過6 個月無故障,取得了良好的效果。
(1)在可編程序邏輯控制系統中,針對振蕩液位的測量,采用低通濾波算法對測量信號進行濾波,可以很好地去除噪聲,得到接近真實的液位信號,在不改變硬件的條件下,對軟件系統進行升級改造,達到消除硬件故障的目標,切實可行,實現了成本最小化。
(2)增加窗口寬度,可以獲得更好的數據平滑效果,但是實時性會變差;在窗口寬度不變的情況下,改變各個數據的權重,使得新數據的權重越大,老數據的權重越小,也可以改善實時性,同時還能體現出數據老化的特點,但對平滑效果有影響。平滑性與實時性是一對矛盾,可以由工藝工程師在調試時平衡確定。另外,選擇適當的采樣頻率也很重要,在擾動具有明顯周期性時,采用更加科學的采樣策略以及算法可以消除周期的影響。